分析液压agc系统改造

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1、维普资讯http://www.cqvip.com机床与液压.1u1.20082008年7月第36卷第7期MACHINETOOL&HYDRAULICSVo1.36No.7液压AGC系统改造柴光远,李国军,许玉杰(1.西安科技大学,陕西西安710054;2.河北宾朋房地产开发有限公司,河北石家庄050000)摘要:分析了连续热镀锌生产线上液压AGC系统存在的问题,并对原系统进行了改造。在改造中,通过在原液压阀块的电磁换向阀和液控单向阀处叠加新阀块,将电磁换向阀的A口和B口隔离,同时将与液控单向阀控制油口相连的管路由回油管路改为泄油管路,从而降低了控制油口X的压力,完善了原液压系统的功能,保

2、证了该生产线的正常运行。关键词:伺服阀;液控单向阀;背压中图分类号:TH137文献标识码:B文章编号:1001—3881【2008)7—161—3作辊的良好接触。下支承辊由液压伺服系统控制其升0引言液压AGC系统以其响应速度快、控制精度高等降,实现对光整机两工作辊辊缝间隙的调节,达到提优点,被广泛应用于轧机等设备的控制系统。在邯钢高镀锌板表面质量的目的。热轧镀锌生产线上就采用了液压AGC系统,这是国1.2液压系统工作原理内第一条热轧镀锌板生产线。其中轧机(在此条生原光整机下支承辊液压伺服系统原理图见图1。产线上被称为光整机)是镀锌线的主要设备,其主正常工作时,高压油通过伺服阀1.1、1

3、.2,经截止要作用是提高镀锌板的表面质量,改善镀锌板的平直阀2.1、2.2,进入液压缸8.1、8.2的无杆腔,推动度和平坦度。但在调试光整机时,发现该液压系统工光整机下支承辊向上运动,使工作辊对带钢具有一定作异常,对镀锌线的生产造成了重大影响。笔者在分的轧制力。同时,由单向节流阀3.1、3.2,液控单析光整机液压系统工作原理的基础上,结合现场设备向阀4.1、4.2和电磁换向阀5.1、5.2组成一个保护的安装情况,通过故障排查,对其液压系统进行了改系统。当伺服阀1.1、1.2工作正常时,电磁铁造,使其存在的问题得到了解决,达到了设计者的意1.1DT、1.2DT得电,液控单向阀4.1、4.

4、2关闭,切图,保证了镀锌线的正常生产。断保护系统油路,保证主液压系统正常工作;当伺服1光整机工作现状阀1.1、1.2出现故障时,电磁铁1.1DT、1.2DT失1.1光整机工作原理电,液控单向阀4.1、4.2打开,使液压缸8.1、8.2此光整机为单机架四辊湿式光整机,工作辊为从无杆腔的高压油泄掉,伺服阀1.1、1.2复位,液压动辊,支承辊为主动辊。两个工作辊均可沿“E型缸8.1、8.2回到原位,从而下支承辊快速打开,对块”上下滑动。上支承辊由蜗轮蜗杆机构进行位置设备形成保护。另外,截止阀6.1、6.2处于常闭状调节并定位;同时,由液压缸来保证上支承辊与上工LP-一低压油管=:』HP_高压

5、油管3.1l/3.2,一回油管JlI[一,IL_泄漏管6.2lY“‘)控制油管]]1.1、1.2一伺服阀2.1、2.2-截止阀-PI:3.1、3.2一单向节流阀4.1、4.2_一液控单向阀r\IPllIlr芹【【lIl5.1、5.2一电磁换向阀LP6.1、6.2-截止阀HP((f:f[:[[[[[『[『[:[:[7.1、7.2一安全阀T[[『一[『【[『『[f8.1、8.2一液压缸LX-1.————————————一————一——————————L————————————⋯—————————————.图1改造前的光整机下支承辊液压系统图收稿日期:2007—09—13作者简介:柴光远,西

6、安科技大学机械工程学院教授,长期从事机电液一体化方面的教学与研究工作,发表论文多篇。联系人:李国军,电话:(0)13359299762,E—mail:guojunlidunyu@yahoo.coin.cn。维普资讯http://www.cqvip.com·162·机床与液压第36卷1.3原液压系统存在的问题用的液压元件进行检查,未发现异常现象。在光整机的调试过程中,当伺服阀1.1、1.2在2.1.3液压阀块左位时,高压油进入系统,但下支承辊不能上升,从参照图1对系统进行反复测试后发现:当关闭单伺服阀1.1、1.2提供的压力油直接回到油箱,在伺向节流阀3.1、3.2时,液压缸8.1、8.

7、2能正常上服阀动作时,明显能听到液压油快速流动的响声。而升,而只要打开单向节流阀3.1、3.2,液压缸8.1、当关闭单向节流阀3.1、3.2后,下支承辊可正常上8.2就工作异常。由此可见:不论电磁换向阀5.1、升,液压系统工作正常。5.2得电与否,液控单向阀4.1、4.2在系统工作时2液压系统故障分析一直处于常开状态,使经过伺服阀1.1、1.2的高压在分析该液压系统故障时,主要从两个方面来考油经截止阀2.1、2.2,单向节流阀3.1、3.2,液

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