浅析转k2型转向架交叉装置压弯处磨耗的问题及解决措施

浅析转k2型转向架交叉装置压弯处磨耗的问题及解决措施

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时间:2018-12-07

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1、浅析转K2型转向架交叉装置压弯处磨耗的问题及解决措施摘要:转K2型转向架是我国铁路货车主型转向架,因其结构特点,在运用过程中极易在压窝处出现磨耗过限的故障,故障的发生会导致交叉杆体强度下降,诱发杆体横向裂纹,严重危及行车安全。现针对转K2型转向架在检修过程中发现压窝处磨耗较为严重的问题,从结构方面进行分析,提出相应对策。关键词:K2转向架、交叉杆、故障、分析、改进、建议中图分类号:TU997文献标识码:A当前我国铁路运输发展的方向是高速重载,基本上全是带有交叉支撑装置的提速转向架。交叉支撑装置能够有效提高转向架的抗菱刚度,提

2、高车辆的临界速度,改善转向架横向动力学性能,减少车辆维护工作量,但是,随着K2转向架运用时间的增加,交叉支撑装置的损耗明显增多。在检修时发现有的交叉杆在压痕处存在不同程度的磨耗。为此,针对交叉杆磨耗情况进行调查,查找产生磨耗的原因,采取有效的防范措施,保证K2转向架运行时始终处于正位状态,确保车辆运行安全。一、问题的提出青藏铁路公司西宁东车辆段在2013年6月至2014年2月间共检修铁路通用货车2400辆,其中K2转向架1980辆,期间共发现交叉杆压窝处磨耗过限28个转向架,更换28套交叉支撑装置。各月故障统计情况:从上表可

3、以看出:8个月内的时间对转K2型转向架交叉杆磨耗情况进行了调查。在调查的这段时间内,共更换磨耗过限的交叉杆28套。分类分析如下:1.从交叉杆产生磨耗故障的位置来看,交叉杆压痕前部位置产生磨耗8套,占所更换交叉杆总数的28.6%;交叉杆压痕后部位置产生磨耗4套,占所更换交叉杆总数的14.3°/。;压痕前后部位置同时产生磨耗16套,占所更换交叉杆总数的57.1%„2.从交叉杆装车使用时间来看,使用1个段修期的3套,占所更换交叉杆总数的10.7°/。;使用2个段修期的9套,占所更换交叉杆总数的32.2°/。;使用3个段修期的16套

4、,占所更换交叉杆总数的57.1°/。。3.从交叉杆磨耗深度来看,磨耗深度为1.0mm〜1.49mm之间的5套,占所更换交叉杆总数的17.9°/。;磨耗深度为1.50mm〜1.99mm之问的18套,占所更换交叉杆总数的64.2°/。;磨耗深度为2.0mm以上的5套,占所更换交叉杆总数的17.9°/。。从以上情况来看,交叉杆、压痕前后部位置、装车使用时间超过2个段修期的最容易产生磨耗,且磨耗深度大于1.5mm的占很大比例,说明车辆在上个段修时交叉杆就即将磨耗过限,但未对产生磨耗的原因进行分析,最终导致磨耗过限。因此,在车辆检修时

5、应将其作为检查的重点。二、原因分析自2005年铁道部在全路范围内开展120km/h提速改造,依照现车基础制动改造要求,根据闸调器型号采用增加移动限位档、止档的方式防止制动杠杆随间调器收缩,经由基础制动装置带动制动梁后移,造成闸瓦托下部与交叉杆非正常接触。主要原因有:1.段修时制动梁支柱与中拉杆组装所选择的销孔位置不正确,尤其是在车轮直径比较大、下心盘无垫板时,如果选择的中拉杆销孔L位置全部靠近里侧,随着车辆的长时间运行,当闸瓦厚度即将过限时,就容易使制动梁全部靠近一侧,这样在车辆运行时闸瓦托底部与交叉杆易相互摩擦,最终导致磨

6、耗超限。2.交叉杆压痕前后位置设计不合理。现压痕前后位置没有完全躲开闸瓦托底部过渡圆弧,随着车辆的长时间运行,闸瓦托底部与交叉杆不断产生摩擦,最终导致交叉杆磨耗超3.转K2型转向架侧架制动梁滑槽未焊装防止制动梁脱出挡块,当制动缸活塞行程过长、闸瓦厚度过限时,制动梁便向后移动,与交叉杆压痕处产生摩擦。增加止档设置是通过控制现车制动杠杆回移,带动制动梁向转向架中心运动,防止闸瓦托下部与交叉杆非正常接触。但由于长时间运用、检修,导致该部尺寸变化较大,无法满足设计初衷,从而导致闸瓦托下部与交叉杆非正常接触增多,引发交叉杆压窝处磨耗超

7、限。1.制动梁闸瓦托底部的平面过渡圆弧半径太小,当底部与交叉杆贴靠时便产生摩擦。新版段规在整车及台车交验时提出,制动位时制动梁闸瓦托下部与交叉杆间隙不小于20mm,该尺寸只是在车辆处于静止状态下必须保证的,但对于运动中的车辆,各配件处于颠簸状态,加之现有转K2侧架制动梁滑槽为15°的倾斜角,在重力作用下,会引发该部间隙缩小,导致闸瓦托下部与交叉杆非正常接触增多。2.基础制动装置故障。在现场调研时曾多次发现制动缸杠杆偏离车辆中心线,在车辆缓解时,闸瓦和踏面之间的间隙不一致,制动梁出现水平倾斜,离开踏面一侧的闸瓦托底部就很容易与

8、交叉杆发生接触并产生摩擦。调研中还发现有一定比例的制动梁发生横向移动,比较严重的车轮轮缘根部和闸瓦侧面发生贴靠,此时对同一转向架而言,2根制动梁出现了对角偏移,制动梁滑块磨耗套和滑槽磨耗板之间几乎没有横向间隙,出现制动梁卡死现象。人工移动制动梁杠杆时,有的移动比较灵活,有的比较费劲,容易造

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