原油脱水工艺矛盾分析及优化方案

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1、原油脱水工艺矛盾分析及优化方案张洪岐姚婷宋成琪陶国庆(胜利油田胜利采油厂,山东东营257000)摘要:胜釆一矿集输系统负担着胜利釆油厂一区及T82区块的釆山液处理任务。近年来,随着伴随着老区块进入开发后期,产能逐年下降,以及稠油所占比重的增大,造成了胜采一矿外输原油含水波动频繁,直接而影响到全厂外输含水的平稳;同时由于稠油及注聚区釆出液处理难度大,造成一矿原油处理能耗消耗大,成木较高。因此,通过调整一矿集输工艺运行结构,优化原油脱水工艺,是解决目前一矿原油处理方面矛盾的主要手段。对2011年一矿为降低含水及能耗采取的措施进行了分析评价,并对后续的平

2、稳生产运行提出了建议。关键词:产能下降;稠油;含水波动;能耗1胜采一矿原油处理工艺现状胜釆一矿下辖坨一与宁海两座联合站,负担着一区及宁海油W的采出液处理任务,每天处理液量16000m3,油量920吨,其中括热采管理区稠油三百余吨,运行模式为坨一与宁海两站分别处理,宁海站原油外输至坨一站,两站原油混合后外输至交接室。2011年1~10月份胜采一矿外输含水平均1.46%,超出采油厂下达指标(1.2%)0.26%。1〜11月一矿蒸汽换热用量80387GJ,比去年同期109788GJ减少29401GJ,减少26.7%。2主要矛盾分析2.1总体产量递减,交油

3、期间站内正常生产运行无法保证。伴随着老区块进入开发后期,产能逐年下降,目前胜采一矿日产量920t,其中进入坨一站处理420t,进入宁海站处理500t。保证两站正常H常生产运行的库存值为3800t,其中坨一站四级沉降需保证库存1800t;宁海站三级沉降需保证库存2000t。由于产量的降低,为保证全矿交汕量,月底强行交汕,造成交油期间两站库存极低,无法满足正常生产吋应达到的最低要求,两站处理系统紊乱,含水波动极大,造成超标扣油现象,加剧了产量压力。2.2处理原汕物性差,处理难度增加。(1)注聚原油影响。坨一站处理的全部是注聚原油,聚合物能够在乳状液的内

4、相颗粒界面形成较厚的粘性和弹性较高的凝胶状界面膜,机械强度很高,再加上注聚采出液中粘土、沙粒及高熔点石蜡等固体乳化剂,构成的界面膜的强度很高,使形成的乳状液稳定性很高,破乳难度很大。导致沉降时间加长,原油处理难度增大。(2)稠油影响。坨82稠汕区块投入开发后,苏产出稠油全部进入宁海站进行脱水处理。由于这部分稠油密度大、粘度高,胶质、沥青质含量较高,从而造成宁海站混和原汕物性复杂,油品性质差,稠油的高粘度、高密度导致宁海站原油脱水困难。2.3工艺流程不完善。由于一区天然气暂无下游接收单位,宁海站高效分离器虽己投产,但气压不稳导致分离器分离效果不好。新

5、建单盘管换热器因减温减压装置未到位影响施工进度,导致直掺换热器不能给分离器出汕汇管加热。宁海站原汕储罐因清罐、维修及新罐流程防腐、保温等工作,未能及时投产。站内只能运行三级沉降,运行模式无法调整。2.4原汕处理能耗高。B前进站原汕经两站单独处理后由坨一站混合外输,由于产量低,实际处理量远低于设计值,两站处于低负荷运行状态,产生了大量的能耗损耗,造成处理能耗居高不下,影响了全厂原油处理能耗指标。(1)热能使用情况。坨一站在调稀汕进宁海站之前运行四级沉降,并II由于原料油含水居高不下,一般在38%左农,造成原油脱水加热耗能过多。十海站运行三级沉降,采取

6、原料汕经由换热器、稳定塔后返冋二级沉降罐的循环加热运行方式,为保证罐内温度满足脱水需求,需要不断的大排量的进行循环加热,II原料油含水较高,造成了大量的热量损失。(2)电能使用情况。2011年1〜10月份一矿原汕处理系统共计耗电164.28万千瓦吋,平均吨汕耗电3.89kWh/t。目前两站原汕处理主要耗电设备为泵,由于处理量远远达不到设计要求,泵均低负载运行,出现“大马拉小车”现象,造成设备处于低效区运行,造成了电能的浪费;此外,两站设备使用吋间较长,坨一站调稀泵使用13年,运行效率均出现不同程度的下降,增加了电能的损耗。3采取应对措施3.1完善工

7、艺流程。宁海站于6月15日投产新分离器,经过一周的调试,分离器正常运行,分水效果显著提高,使得一级罐12m溢流含水下降,从前端降低了后续环节的处理压力。宁海站新建5#罐于11月1日投入运行,宁海站内运行流程也由三级沉降改为四级沉降,原料汕经过加热后进入三级沉降罐静止沉降,原汕脱水效果优于原先馆内循环加热。3.2进行调稀油工程。2011年4月13日〜4月22日期间进行了第一次调稀实验,从坨一站调稀汕进入宁海站,调稀排量10m3/h,稀汕含水2%,与宁海站井排稠油混合后进入一次沉降罐,宁海站处理流程为三级沉降,二次沉降罐内循环加热,经5.5m溢流进入净

8、化汕罐后外输至坨一站。经过为期10天的实验,取得了较好的效果。由于稠稀油比例的降低,宁海站12米溢流含水显著降低,由调稀前

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