回采工作面煤矸分运设计及应用

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1、百善煤矿回采工作面煤矸分运设计及应用完成人:张灿彪一、项目背景近年来,由于煤炭市场供大于求,煤炭用户对煤炭质量的要求越来越高,煤质成了直接关系到煤炭企业生存与发展的关键。如何经济而有效的降低煤质灰分,提高煤炭产品的质量,打开市场销路,是当前摆在煤炭企业面前的重大课题之一。目前,许多矿井都意识到提高煤炭质量的重要意义,但是不少矿井在提高煤质、降低灰分的工作上仅局限于地面的选煤厂,而对井下如何有效地除矸降灰、提高煤质,在井下实现煤矸分装分运,从而简化和提高地面选煤效率还重视不够,因而普遍造成原煤灰分偏高,选洗精煤成本高,原煤

2、销售成本降低。对此,百善煤矿在加强煤质管理的同时,把除矸降灰的工作放在井下来抓。百善矿煤层赋存条件复杂,断层较为发育,煤层厚度变化大,而且顶板破碎,在回采过程中出现断层、破顶破底和漏矸现象是不可避免的。为此,百善煤矿在加强采面顶板管理,杜绝漏顶事故和防止采煤机割顶和割底的同时,把除矸降灰工作作为目前头等大事来抓。二、煤矸分运系统的形成(一)64北部煤柱工作面百善煤矿64北部煤柱工作面,2011年12月份与工作面块段Ⅲ揭露落差3米左右断层,同时块段Ⅳ区域内有一落差2米左右断层,给工作面回采及煤质管理造成很大难题,回采出的煤

3、炭含矸率较高,影响我矿整体煤质,为解决这一难题,经过矿领导、生产技术科及相关单位共同研究,提出改造运输系统3实现煤矸分装分运,即,在64煤柱I号联巷安装一部链扳机,机尾安装于64北部集运巷皮带机下口,机尾附近通过卧底、增加挡板等形式增加储藏矸石的矸石仓,链板机头布置在联巷口,长度以吐出矸石能落进矿车内为准,然后运用绞车、电机车把矸石运至副井。(二)FC635工作面该工作面为我矿首个复采面,工作面内煤层赋存不稳定,局部煤层高度少于1米,根据回采安全要求工作面最低采高为1.4米,也就是正常回采过程中必须通过破顶或破底来保证最

4、低采高,这就造成工作面煤炭含矸率较高,影响了我矿煤炭质量,通过矿领导、生产技术科及相关单位研究最终决定在该面实行分采分运工作,以此把该面对我矿煤质的影响降到最低,具体工作如下:1、恢复63眼口,作为工作面矸石仓使用。2、恢复63皮带机巷,其中上段铺设一台皮带机运输矸石,下段铺设一台皮带机和一台链板机运煤,两台皮带机机尾处安设煤矸分运装置,实现煤矸分流。3、刷宽东运道,保证运输矸石的矿车运行通畅。4、运输系统:(1)运矸石:FC635工作面→FC635机巷→63皮带机巷→63大眼→装车→东运道→副井→地面(2)运煤:FC6

5、35工作面→FC635机巷→63皮带机巷→654皮带机巷→65煤仓→65喂煤机→65皮带机巷→缓冲仓→主井大煤仓→主井→地面。三、操作过程64北部运输系统结构简单,操作方便,当工作面出矸石时,由64集运巷3皮带机司机启动皮带反转装置,将矸石输送至链板机上,由链板机将矸石运出出煤系统。FC635工作面机巷机头处,由人工操作实现煤矸分流,并通过上述运输系统实现煤、矸的提升。四、效果分析百善煤矿煤矸分运系统自通入使用数月以来,取得了良好的经济效益和应用效果,首先表现在大大减少捡矸劳动力的投入和支护成本使用,其次缩短排矸时间,促

6、进工作面连续生产,第三简化地面排矸环节,提高选煤效率。3

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