实际生产水泥磨饱磨原因及具体处理方法

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时间:2018-08-22

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1、一、饱磨过程中参数变化在实际运行中发现,饱磨初期中控操作参数中磨机电流比正常升高l~2A,出磨斗提、选粉机电流会升高或稳定偏小,出磨水泥温度没有明显变化。饱磨初期至有明显饱磨现象要持续3~5h,在这过程中如果调整不到位或发现不及时磨头将会出现大量返料,中控参数磨机电流直线下降,出磨斗提、选粉机和入库提升机的电动机电流接近空载电流,出磨负压升高,出现这种情况表明,磨机已是严重饱磨,没有出料了,并且出磨水泥温度逐渐在降低。当磨机饱磨现象消失时中控参数变化为:出磨水泥温度上升幅度较大,磨出口负压与饱磨时下降,磨机电

2、流、出磨提升机、选粉机和入库提升机电流逐渐升高,并逐渐接近正常操作值,说明饱磨现象已经消除。注意在饱磨消除后的2h内加产量幅度不要太大,2h后可稳定到原来的台时产量。因为饱磨后,一仓钢球级配被打乱,如果加产幅度变大又会出现饱磨现象。当在中控参数磨机电流、出磨负压和出磨水泥温度出现变化时,必须及时分析原因,饱磨初期可以降低台时产量5-10t/h左右进行调整,若在15-20min内仍无明显改善时,必须止料处理,并且加大磨机通风,提高选粉机转速,增加磨内流速,如果出现大量磨头返料现象说明饱磨现象已经很严重,磨机隔仓

3、板篦缝已经堵塞。解决措施是:开大主排风机阀门,提高选粉机转速,过5min后降低主排风机阀门开度,以便夹在篦缝的熟料颗粒掉落,然后重复进行。在以后出现的几起饱磨现象中我们采用这种方法只用20min就能解决严重的饱磨现象,值得注意的是,在出现较为严重的饱磨现象时不要采取停磨措施,只要处理方法得当饱磨现象一定会很快解决的,一旦停磨处理有可能导致磨机启动不起来。二、实际生产中水泥磨“饱磨”(满磨)的原因“饱磨”是管磨机进、出料量失去平衡,在短时间内,磨内存料量过多所致,当磨音发闷,磨机电机电流表读数下降,卸出的物料很

4、少时,说明是“饱磨”,其原因:(1)喂料量过多或人磨物料粒度变大、变硬,易磨性变差,没有及时降低喂料量。导致磨机工况逐渐恶化,一仓破碎能力显著下降,物料进出失去平衡,大量没有破碎的熟料夹在隔仓板篦缝中,使得一仓的物料不能及时排出,仓内存料过多出现饱磨。(2)人磨物料的水份过大,且通风不良,风不能将粉磨过程中产生的水蒸汽和细物料及时带出磨外,致使物料因湿度大而粘附于钢球和衬板表面,使钢球的冲击减弱,增大缓冲作用降低粉磨效率;同时湿料还会阻塞隔仓板和出料篦板的缝隙,引起排料困难。物料流速减慢,造成“糊磨”.(3)

5、钢球级配不当,一仓内小球过多,平均球径太小,或填充率过低,或一仓研磨体填充率比二仓低得太多,也可能是钢球磨损严重,而没有补球或倒球清仓,冲击力不强,导致粉磨作用减弱。(4)一、二仓间某一或两块隔仓板局部断脱或穿孔,致研磨体窜仓,粉磨能力大降。造成级配失调。(5)闭路系统中,选粉机的选粉效率下降,回料量太多,喂料量又未减少,增加了磨机负荷,磨机的粉磨能力不能适应(6)篦缝糊死,入磨物料水份偏大,通风不良,磨内流速变慢造成饱磨(7)隔仓板或出磨篦缝被碎铁屑和杂物严重堵死,篦孔变小,磨内通风不畅,造成饱磨。三、“饱

6、磨”的解决方法:先大幅度减少喂料5-10t左右,②观察出磨斗提电流情况:如果饱磨初期出磨斗提电流高,适当降低选粉机转速1-2HZ,降低回料量,减少磨内存料;如果饱磨初期出磨斗提电流偏小且稳定,此时应提高选分机转速,增加磨内流速。③并加大磨内通风,拉大磨尾风门5-10%左右,降磨内物料拉出,发现出磨斗提电流增高,说明磨内物料已拉出,待出磨斗提电流下降或稳定时,观察磨主电机电流是否增大,如果比饱磨期间电流有所增加,说明饱磨现象已消除,这时可以逐渐小幅度增加喂料,调整选粉机转速和磨尾风至正常范围。如果降喂料量效果不

7、明显,这时就需要立即采取止料处理,有条件的话在水泥磨中加三乙酵胺下脚料或多用干矿渣,使磨机在少料或无料下运转,以产生较多的热量。促使水分较快地蒸发,并被热气流带走;同时使钢球上、衬板上和隔仓板篦缝中粘附的物料,在其粘附体的受热膨胀下开裂,并在研磨体反复冲击下剥落,使磨机在运转中自行清刷研磨体,待磨音恢复正常后,再逐渐增加喂料量,或止料后先拉大磨尾门5-10%,1-2分钟后在关闭磨尾风门开度,以便夹在篦缝的熟料颗粒掉落,然后逐渐拉大磨尾风门2分钟,重复进行,直到看到出磨斗提电流、选分机电流、磨主电机电流逐渐升高

8、,这时说明了磨内物料已被拉出,说明饱磨现象已经消除。然后逐渐增加喂料量,在饱磨消除后的2h内加产量幅度不要太大,1-2h后可稳定到原来的台时产量。因为饱磨后,一仓钢球级配被打乱,如果加产幅度变大又会出现饱磨现象。如果饱磨止料处理1h后无效,则要停机,打开磨门检查,是否隔仓板损坏,球窜仓;是否隔仓板堵塞严重,有时可发现:(1)板上粘料很厚(有的约达50mm),钢球上包着很厚的料层;(2)隔仓板篦缝严重

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