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时间:2018-07-31
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1、炼油循环水系统的不停车清洗、预膜摘要:广州石化炼油循环水系统国系统腐蚀、结垢等影响,需进行清洗、预膜.并针对该系统的情况确定了化学清洗、预膜方案,运行结果表明清洗、预膜效果良好。关键词:循环冷却水清洗预膜 广石化炼油循环水系统共有2套装置,即:一循、二循装置。其中二循装置担负向蒸馏(二)、重催、重整、气体分馏、烷基化等十几套新区炼油装置提供循环冷却水的任务,系统内有水冷器过百台,换热器材质多为碳钢,极少数为不锈钢。系统设计循环水量14000m3/h,系统容量7800m3。 正常生产时,二循系统所采用的水稳药剂用的是“有机磷+锌盐”配
2、方,pH值范围为7.0~8.5。杀菌方案是日常投加液氯;并交替冲击式投加氧化性和非氧化性杀生剂。1循环水系统存在问题 由于炼油装置换热器运行时间由原来的2a—修改为3a—修,以及掺炼含硫高、密度大腐蚀性中东原油的比例增大,自2001年1月以来,新区炼油装置换热器因腐蚀泄漏的频次增多,二循系统受炼油装置的换热器泄漏等诸多因素的影响,致使水质时好时坏,整个管网系统粘泥量较高,腐蚀速率增大,异养菌难以控制。为改善水质,对二循系统不得不增大排污量,进而造成水稳药剂的流失,导致系统中的缓蚀阻垢剂和杀佳剂的浓度经常达不到要求。从1月份开始,二循系
3、统运行和监测过程中发现系统状况较差,水质开始恶化。主要表现在: ①全年浊度多数超标(指标为≤20mg/L),最高达112.3mg/L。 ②循环水中总铁的质量浓度较高,最高达3.38mg/L。 ③二循系统异养菌经常超标(指标为≤1.O×105个/mL),最高达6.2×106个/mL。 ④监测挂片有较明显的腐蚀倾向,挂片腐蚀速率最高达0.29mm/a(指标为≤0.01mm/a)。10 ⑤系统中存在大量的生物粘泥,8月份平均值高达84.3mL/m3 二循管网系统换热器污垢组分分析见表l。表1二循管网系统换热器污垢组分分析分析项目w
4、(550℃灼减)w(950℃灼减)酸不溶物w(SiO2)w(Fe2O3)w(Al2O3)w(ZnO)w(CaO)w(MgO)w(P2O5)平均29.462.983.4154.444.732.620.321.623.68最大87.75105.077.0573.8712.0911.893.636.215.89最小8.160.960.125.172.040.3700.390.18注:垢样外观为棕色 2002年3月份,我们利用炼油装置大修时机,对二循装置进行了检修,并在二循管网系统采用不停车化学清洗、预膜方案[1]等,故不能对循环水系统进行常
5、规的清洗预膜。2化学清洗 化学清洗过程由清洗剥离、酸洗两过程组成,由于二循管网系统换热器管束内壁除积累较多的粘泥外,内层仍沉积有较多的铁锈及残垢,只有先将管壁浅层的粘泥剥离后,再经酸洗,才能较彻底地将管壁上的铁锈及残垢除去。2.1粘泥剥离 清洗剂中的主要成分:有机磷、聚磷、表面活性剂、高效清洗缓蚀剂、整合除锈剂等。因二循管网系统换热器油品泄漏频繁,清洗时,我们先投加了适量的除油剂CQ-103及消泡剂CQ-110,投加量分别为100mg/L,80mg/L,运行48h,浊度平均升高200%,边换水边补水使浊度降至10mg/L以下,再进行
6、粘泥剥离,先投加双烷基季胺,然后投加消泡剂CQ-110,投加量分别为100mg/L,50mg/L,运行48h,浊度平均升高124%,换水降低浊度至10mg/L以下。2.2酸洗 酸洗过程投加六偏磷酸钠,HEDP,JH970(磺化共聚物)药剂,投加量分别为10100mg/L,50mg/L,30mg/L,并投加适量浓硫酸(98%)以调节酸洗过程的pH值。2·2.lpH值变化 酸洗过程历时50h,pH值控制为3-4,以利于化学清洗剂充分发挥作用。硫酸的投加视pH值情况调节。酸洗pH值控制效果见表2。酸洗后,对系统进行置换,浊度降至10mg/
7、L以下,pH值升至7.0以上。表2酸洗过程pH值变化清洗历时/hpH值清洗历时/hpH值05.8284.343.2324.883.3365.0123.647.755.923.754.2495.910254.22.2.2浊度变化 酸洗过程浊度变化见表3。表3酸洗过程浊度变化清洗历时/hρ(浊度)/(mg·L-1)清洗历时/hρ(浊度)/(mg·L-1)07.52522.518.52823.347.23236.2810.43643.21015.64869.31022.7524.9 由表3可见,8h后,酸洗明显开始发挥作用,池水浊度从第8
8、小时的10.4mg/L上升到第48小时的69.3mg/L。说明系统较“脏”,粘附在系统中的大量粘泥、腐蚀产物被剥离、清洗效果明显。2.2.3总铁变化 酸洗过程总铁变化见表4。表4酸洗过程总铁变化清洗历时/
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