高炉炼铁技术装备进步

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1、高炉炼铁技术装备进步“十五”以来我国炼铁工业处于高速发展阶段,全国生铁产量在以年增长20%左右的比例,2006年达到4.13亿吨,占世界铁产量的47.66%,成为名符其实的产铁大国。我国在产量高速增长的同时,炼铁工艺、技术、装备也取得了较大进展,在一些领域中已达到或接近国际先进水平。我国高炉炼铁技术装备已基本可以立足于国内,并开始有部分出口。设备的制造成本要比国外同类型设备价格上要低40%左右,具有一定的竞争力。2007年全国重点钢铁企业高炉炼铁技术经济指标达到历史最好水平:燃料比为520kg/t,

2、入炉焦比391kg/t,喷煤比139kg/t,热风温度1125℃,利用系数2.676t/m3·d,休风率1.489%。高炉炼铁技术指标的影响因素是:精料技术水平占70%(其中焦炭质量占35%),高炉操作水平占10%,生产管理水平占10%,设备运行占5%,外界因素影响(上、下部工序,运输等)占5%。现按高炉炼铁,烧结,球团,焦化工序分述其工艺、技术、设备进步情况。高炉炼铁高炉炼铁生产方针是:优质、高产、低耗、长寿。高炉操作方针是:四稳一活。稳定装料制度、送风制度、热制度、造渣制度。不主张高炉生产创高产

3、、放卫星,努力实现在高水平上的稳定。一些企业的领导有:“鞭打快牛”的现象。就是生产指标好中还要好,不断提出要求高指标。但是高炉生产的炉型和煤气流希望稳定,才能实现高产、稳产。为创高指标,就要不断调整各种参数,就难以实现“四稳”。我主张,高炉炼铁是有条件和阶段论。要研究在什么样的条件下,才能实现什么样的指标。高炉处于什么阶段(刚开炉、中期、后期),采用不同的技术措施,实现什么样的指标。高炉炼铁要讲科学,减少人为主观因素的影响。不能不讲条件,只要先进指标,这不是用科学发展观炼铁。当前,我国高炉炼铁存在的

4、最大技术问题,就是原燃料质量不稳定,造成高炉生产难以稳定。“一活”是指炉缸活跃。评价炉缸活跃的指标是:一是高炉鼓风能否吹透中心料柱(要求风速要高,中心煤气CO2含量要高)。二是炉缸中心电偶的温度是否比边缘高,一般在500℃左右。宝钢研究出炉缸活度指数,很有价值。1、高炉操作技术进步我国高炉操作技术进入成熟发展阶段。不同容积的高炉不同原燃料条件下的高炉,均有不同的操作规律。各炼铁企业均寻找出本企业高炉生产的规律,这是很宝贵的经验。目前,我国高炉操作技术的主要内容如下:高压操作技术高炉高压操作是实现高炉

5、高效化的重要手段。在炉顶煤气压力小于1.0Kg/cm2以下时,提高顶压0.1Kg/cm2,可以增加产量20%,同时可降低焦比约3~5%,有利于冶炼低硅铁,也有提高TRT发电能力。其原因是:顶压提高后,煤气流速变低,有利于煤气的热量传递给炉料,提高矿石的间接还原率,同时也增加鼓风风量。提高顶压要求鼓风机和送风系统要能适应,高炉煤气压差降低,适当调整操作数据。2006年我国不同容积高炉顶压情况是:宝钢4350m3高炉顶压为234KPa,鞍钢3200m3高炉顶压为232KPa,首钢2536m3高炉顶压为1

6、96KPa,首钢1726m3高炉顶压为180KPa,柳钢1080m3高炉顶压为181KPa,柳钢750m3高炉顶压为148KPa,杭钢422m3高炉顶压为134KPa,柳钢380m3高炉顶压为112KPa。炉顶压力大于120KPa的高炉均应当有TRT装置,回收鼓风动能30%,煤气干法除尘之后TRT发电能力可提高30%。高炉上TRT是节能降耗的重要手段,属于炼铁工艺设计规范中,强制执行条款。多年来,我国高炉提高顶压技术进步较快,宝钢有提高要将顶压提到270KPa的计划。提高煤气利用率,降低燃料消耗高炉

7、煤气中CO2含量升高0.5%,可降低燃料消耗10Kg/t,降低炼铁工序能耗8.5Kgce/t。提高炉气利用率的重要手段是要采用无料钟炉顶设备,无料钟炉顶可以实现大矿批、正分装上料,多环布料,中心加焦,定点布料等。无料钟设备优于钟阀式上料设备,在炼铁界已达共识。但是各企业在掌握科学布料中均有不同的特点。个别企业还没有完全掌握无料钟布料的规律。大矿批条件下,要采取在矿批中加入小块焦,形成一定厚度的焦炭层,称之为“焦窗”作用,提高炉料的透气性和形成稳定的煤气通道。在变化焦炭负荷时,一般只调整矿批重,而不动

8、“焦窗”。大矿批要根据炉容不同而定,有着抑制边缘煤气流的作用,有利于高炉长寿,同时可提高煤气中CO2含量。宝钢4000m3级的高炉,进行科学布料,煤气中CO2含量达到24%左右,入炉焦比降到279Kg/t。大型高炉的煤气曲线已从喇叭花形过渡到平坦型(类似于燕子飞行形状)。这时煤气分布基本均匀。优化装料制度,提高料柱透气性,实现节能对原燃料实行分级入炉,减少炉料的填充作用,提高料柱的透气性。不同粒度大小的炉料会有填充作用,使炉料之间的空隙度缩小。所以对炉料进行分级入炉,

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