二套催化co余热锅炉节能改造的设计论文

二套催化co余热锅炉节能改造的设计论文

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1、二套催化CO余热锅炉节能改造的设计论文摘要:本文介绍了二套催化装置CO余热锅炉节能改造的设计,通过合理的选型和工艺流程改动措施,使该设计达到了预期的效果。关键词:余热锅炉水热媒低温过热器烟气换热器给水预热器1前言荆门分公司80万吨/年重油催化裂化装置,该装置工艺先进,渣油掺炼比大,自动化水平高,自96年开工以来给荆门分公司带来良好的经济效益。但与重油催化裂化装置配套的CO余热锅炉运行中尚存在一些问题:⑴烟气流通阻力偏大,导致炉膛压力偏高.freel3/h4烟风比1:1.075再生烟气CO含量6.5%6再生烟气进余热锅炉温度460℃7外来饱和蒸汽进口压力4.2MPa8外来饱和

2、蒸汽流量50T/h9余热锅炉过热器蒸汽出口温度410±10℃10旁通烟气流量45000Nm3/h11排烟温度180±10℃12空气流量~30000Nm3/h13空气入口温度30℃14余热锅炉自产蒸汽35~40T/h15锅炉除氧器给水出口温度104℃16给水压力6.0MPa2.3.2公用工程参数⑴仪表风压力:0.6~0.7MPa温度:常温⑵吹灰用蒸汽压力:1.0MPa温度:250℃2.4CO余热锅炉节能改造方案及流程2.4.1改造方案:在CO余热锅炉锁气器部位增设一烟气旁路烟道,并在旁路烟道中加装低温过热器和无腐蚀空气及给水预热系统的烟气换热器,使部分烟气(约45000Nm3

3、/h左右)通过该旁路烟道的低温过热器和烟气换热器后与原烟道相接,增大烟气流通能力;增设空气预热器并将空气预热器布置在鼓风机出口与燃烧器入口间风道上;增设给水预热器并将给水预热器布置在距离烟气换热器较近的位置。2.4.2改造的主要流程有:⑴烟气流程:旁路烟气经低温过热器,烟气温度由600℃降至400℃,然后进入水热媒空气及给水预热系统中的烟气换热器,烟气温度降至180~190℃左右后与原烟道相接,进入烟囱。⑵热媒水流程:从热水循环泵出来的热媒水进入旁路烟道中的烟气换热器,温度升高到190℃,然后分成三路。第一路进空气预热器加热助燃空气;第二路进给水预热器加热锅炉给水;第三路进

4、给水预热器加热外取热器给水。然后再汇合重新回到热水循环泵,为防止烟气换热器露点腐蚀,在系统中设置了热媒水旁通管道,管道上安装了流量调节阀,控制进入烟气换热器的热媒水温度在130℃。⑶空气流程:空气经鼓风机加压后进入水热媒空气及给水预热系统中的空气预热器,空气温度升至170℃左右后进入炉膛助燃。⑷锅炉给水流程:从锅炉给水泵出来的104℃给水经给水预热器预热至130℃后,进入锅炉省煤器。⑸外蒸发器给水流程:从锅炉给水泵出来的104℃给水经给水预热器预热后,进入外蒸发器。⑹吹灰用蒸汽流程:吹灰用蒸汽经总阀分成3路,其中低温过热器1路,烟气换热器2路,然后每路再分成4个支路,与每个

5、吹灰器蒸汽接口相接,蒸汽管路均在低点设置疏水阀。⑺仪表风流程:仪表风经总阀分成3路,其中低温过热器1路,烟气换热器2路,然后每路再分成4个支路,与每个吹灰器密封气接口相接,保证正压烟气不外泄。整个节能改造工艺流程图见下图:(略)2.4.3设备设计设备方面包括新增低温过热器、烟气换热器、空气预热器、给水预热器等,由上海华力燃烧设备有限公司负责设计。为节约空间、减少阻力、强化传热,同时提高质量,减少现场安装施工量,低温过热器、烟气换热器和空气预热器换热元件均采用翅片蛇行管,结构采用积木式模块化结构。给水预热器因介质压力较高,采用U形管换热器结构,为节约空间,两个换热器上下叠放。

6、3存在的问题由于从接到设计任务到CO余热锅炉重新正常运行,时间紧迫,虽多次到现场与车间技术人员讨论流程及设备、阀门、管线的布置,但由于设计经验欠缺,有些问题如低温过热器进出口阀门安装位置、省煤器进口阀门安装位置等,这些问题虽不影响此次CO余热锅炉节能改造效果,但给操作检修带来诸多不便,这些问题将在以后的检修中改正。4运行效果CO余热锅炉节能改造于2001年4月开始施工,2001年5月中旬投入运行。从近两年运行情况看,无论是在各项技术指标,还是在经济效益方面都取得了显著效果。4.1节能改造后技术指标⑴CO余热锅炉自产和外来饱和蒸汽全部由253℃加热至410±10℃;⑵炉膛压力

7、≤2.5KPa;⑶省煤器给水入口温度达到130℃;⑷CO余热锅炉在整个运行过程中旁通烟道排烟温度≤180±10℃;4.2经济效益指标CO余热锅炉节能改造投两年来,每小时比以前多产蒸汽约10~15吨,以每吨蒸汽75元的价格计算,则每年(按装置开工4000小时)仅此一项所产生的直接经济效益就为:10×75×4000=300万元5小结重油催化裂化装置配套CO余热锅炉节能改造措施的实施,..毕业减少了对环境的污染,取得了较好的环保效益和经济效益。我们将在荆门石化总厂其它装置的节能降耗、增效工作中继续努力。

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