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时间:2018-01-08
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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2017.11.014铜阳极泥卡尔多炉处理工艺硒回收系统改进实践张焕然,衷水平,张永锋,刘建强,吴健辉,林泓富,林家永(紫金铜业有限公司,福建上杭364200)摘要:针对铜阳极泥卡尔多炉处理过程硒回收系统存在的硒回收效率、品位低,金银夹带损失严重,设备故障率高等问题进行技术创新与工艺改造,工艺优化后取得良好效果。关键词:铜阳极泥;卡尔多炉;硒;实践中图分类号:TF843文献标志码:A文章编号:1007-7545(2017)11-0000-00ImprovementPracticeo
2、fSeleniumRecoverySystemforCopperAnodeSlimeTreatmentinKaldoFurnaceZHANGHuan-ran,ZHONGShui-ping,ZHANGYong-feng,LIUJian-qiang,WUJian-hui,LINHong-fu,LINJia-yong(ZijinCopperCo.,Ltd.,Shanghang364200,Fujian,China)Abstract:Technologicalinnovationandprocessimprovementwereconducted
3、toimproverecoveryandpurityofcrudeselenium,reducelossofgoldandsilverincrudeselenium,andreduceequipmentfailurerateofseleniumrecoverysystemforcopperanodeslimeinKaldofurnace.Effectiveresultsareobtainedaftertechnologicaloptimization.Keywords:copperanodeslime;Kaldofurnace;selen
4、ium;practice硒广泛应用于电气元件、光敏元件、光学仪器制造等领域[1]。自然界中硒主要以伴生形式分布于铜、锑等矿物中,因此,铜、锑等冶炼过程富硒中间物料成为硒提取的主要原料[2-3]。在铜的火法冶炼过程中,硒主要在铜电解过程富集于铜阳极泥中,品位达3%~8%。铜阳极泥传统提硒工艺为物料经回转窑硫酸化焙烧蒸硒,二氧化硒蒸汽水吸收后还原得到粗硒,该工艺生产效率低,指标波动大,设备故障率高[4-6]。近年来,国内开始引进世界先进的卡尔多炉工艺处理铜阳极泥[7-9],配套文丘里洗涤系统回收硒。紫金铜业有限公司铜阳极泥卡尔多炉处理系统于2
5、013年4月投入生产。本文重点分析了投产以来硒回收系统存在的回收效率、品位低,金银夹带损失严重等问题,通过技术创新与工艺设备改造,上述问题得到了解决。1硒回收工艺简介铜阳极泥卡尔多炉处理过程硒回收工艺流程如图1所示。铜阳极泥卡尔多炉处理过程中,硒主要以SeO2形态挥发进入烟气系统。由于SeO2易溶于水,烟气经骤冷器冷却、文丘里洗涤、气液分离、湿式电除尘后,绝大部分烟尘、SeO2进入循环液,尾气进入脱硫脱硝系统。骤冷器、文丘里循环液中硒达到一定浓度后通过中和除杂,脱除碲、铅及其它重金属离子,滤液采用亚硫酸氢钠还原得到产品粗硒。图1硒回收工艺
6、流程Fig.1Flowsheetofseleniumrecoveryprocess收稿日期:2017-06-29基金项目:福建省区域重大项目(2015H4017)作者简介:张焕然(1987-),男,河南舞钢人,硕士,工程师.2存在的问题从项目投产至2015年1月份,铜阳极泥卡尔多炉处理过程硒平均直收率仅84.7%,产品粗硒中硒平均品位仅82.6%,而金、银品位分别高达150g/t、3500g/t以上,铅含量高达5%以上。如此,一方面导致硒资源的浪费,或大量返回阳极泥卡尔多炉冶炼系统再处理,增大能耗;另一方面金银进入粗硒,外售计价系数低,严
7、重影响企业经济效益。2.1烟气洗涤硒吸收率低烟气中SeO2经骤冷器、文丘里洗涤进入循环液是实现硒回收的先决条件。由于冶炼过程烟气量不稳定,且烟气中硒含量随入炉阳极泥硒含量波动较大,原设计文丘里喉管尺寸、风液比等难以满足烟气中硒高效洗涤的要求,烟气中硒吸收率仅90%左右。同时,烟尘容易在喉管处黏附,清理难度大,硒损失率高。2.2粗硒还原效率低循环液中硒浓度达到35~40g/L时,进行溶液净化及还原制备粗硒作业。循环液净化采用液碱调节溶液pH方式,将溶液中铜、铅等重金属离子除去,控制终点pH为10。原设计循环液净化后采用亚硫酸氢钠进行硒还原,
8、由于溶液pH较高,还原活性低,初始反应速度缓慢,单槽沉硒作业时间达到14~16h;同时还原亚硒酸生成粗硒的过程生成大量酸,导致还原剂利用率急剧下降,循环液中硒还原不彻底,影响硒直收率。2.3粗
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