杏花洗煤厂回煤系统改造

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1、杏花洗煤厂回煤系统改造  0.前言杏花洗煤厂是鸡西矿业集团主产洗精煤厂,1988年投产,属矿井型洗煤厂。矿井设计能力为120万t/a,煤种为1/3焦煤,属中等可选煤。由于井下自动化程度的提高和市场济的需求,矿井的生产能力由120万t/a提高到180万t/a,又由180万t/a提高到现在的200万t/a。同时洗煤厂由于矿井生产能力的不断提高,再加上矿井煤质由中等可选煤变为难选煤,洗煤厂的选煤工艺在2007年把跳汰选煤工艺改为重介旋流器选煤,2009年重介系统进行了二次改造,原煤也由手选选矸改为TDY液压动筛跳汰选矸

2、工艺,通过改造,洗选效率大大提高,但是由于近年来矿井煤质变为难选煤,精煤回收率较低,现有的洗精煤产量满足不了全矿生产生活需要,每月还需购买3~6万t东海矿和正阳矿煤人洗。而原有的回煤工艺系统满足不了生产需要。因此2009年杏花洗煤厂对回煤系统进行了改造。1.回煤系统的改造1.1改造原因5杏花洗煤厂原煤工艺流程是立井煤经分级筛,筛上物经手选、二次破碎进仓人洗;冬季锅炉用煤和车皮或生产事故.影响造成原煤仓满需落地;落地煤和外来煤在生产条件允许情况下再回仓人洗。杏花洗煤厂回煤系统从1989年投产至2009年很少使用,只

3、是在特殊情况下如车皮、生产事故影响时立井煤落地,这些落地煤回系统人洗在立井检修时间即可。但是至2009年杏花洗煤厂重介系统二次改造后小时人洗量由300t提高到400t,而立井每天的提升能力满足不了洗煤人洗能力,再加上生活水平的不断提高,要求企业的经济效益要不断提高,所以要求洗煤厂最:大负荷入洗,提高经济效益,这样就要购买外来煤入洗,回煤量增加了,现有回煤系统满足不了生产需要。1.2回煤系统存在的问题1.2.1采用50mm宽的篦子分级,效果不好杏花洗煤/—落到煤场的煤和外来煤回仓入洗在2条皮带转载下方有1个溜子,溜

4、子上方有1个50mm宽的篦子,小于50mm的物料直接进仓入洗,大于50mm物料同立井物料混合一起经分级筛,筛上物经手选,二次破碎进仓人洗,但是由于篦子不是振动筛,是固定不动的,物料经篦子后很快就把篦子封死,起不到分级的作用,这样所有物料都回到原煤系统中分选。1.2.2分级筛筛前的运输设备超负荷5由于煤场的煤在经篦子时,篦子很快被封死,起不到分级的作用,物料全部都回到系统中,立井煤筛前的运输设备是l条l000mm宽的皮带,转载到1200宽的锚链运输机,这条1000mm宽的皮带是洗煤厂—建厂为设计能力120万t设计的

5、,而现在的提升能力已经达到200万t了,这条皮带只运输立井煤就几乎是满负荷了,如果再加上回煤,回煤量最多能达到50t/h,这个量远远满足不了回煤生产需要。1.2.3原煤分级筛超负荷分级筛USK3660处理能力为500t/h,立井现在的提升能力为400t/h,回煤系统的回煤能力可达200~300t/h,如果这个量不经分级筛直接同立井煤分级处理,即便筛前的运输设备能力够,分级筛也无法处理600~700t/h的处理量。1.2.4设备保证不了正常的检修时间因为筛前的运输设备只能运输500t/h,要想增加回煤量,就只能在每

6、天的正常检修2h时间回煤,有时为‘厂多回煤,只能压缩检修时间,用来回煤。1.3回煤系统的改造杏花洗煤厂1988年投产至2009年间回煤系统很少用,洗煤厂不入洗外来煤,大井生产的煤足够洗煤厂洗选,只是生产系统有影响时,落地煤冉回系统入洗、但是至2009年杏花洗煤厂重介系统二次改造后,洗煤厂的小时处理能力提高到400t,大井煤满足不了洗煤生产,所以每月购买3~6万t外来煤人洗,但是回煤系统存在很多不合理问题,多次向上5级部门反映,并在2009年7月对回煤系统进行了如下改造:把回煤系统2条皮带转载点的篦子拆除,组织指导

7、安装了台ZDl530分级筛,筛下物直接经上仓皮带进入原煤仓,由于外来煤粒度比较细,小于13mm,外来煤几乎100甲。为筛下物,这样上仓皮带的负荷加大,于是把上仓皮带的电机由75kW改为90kW电机。2.运行状况2.1回煤分级筛筛分效果好回煤分级筛采用的是条逢筛板,筛孔是50x50,透筛效率为100%,由于外来原料煤粒度小于13mm,因此筛上物只有煤场混入少量的块状物料或冻块,这部分筛上物料进入原煤系统中,不影响原煤生产。2.2回煤不影响原煤系统的检修由于外来原料煤粒度小于13,回煤分级筛筛分效果好,筛上物几乎没有

8、,于是回煤设备只有1条回煤皮带、1台分级筛和1条上仓皮带,回煤物料可不经配仓锚链直接进入原煤仓,不影响原煤系统的检修。2.3回煤系统改造后简化工艺流程,减少设备磨损,节约了电赞5回煤系统改造前,外来煤因为没有分级筛,物料全部经原煤系统的筛分、破碎工艺后回到原煤仓。改造后外来煤只经过1条回煤皮带,1台分级筛和l条.上仓皮带3台设备进入原煤仓。每天原煤系统检修2h,回煤只开这

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