浅析胶印中的输纸故障

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时间:2017-12-28

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1、中国包装印刷展览网浅析胶印中的输纸故障  一、双张、多张故障  对于目前广泛采用的气动式连续重叠式给纸,发生双张或多张故障时,轻则损失工时或轧坏橡皮布,重则损坏机器部件,造成滚筒跳动,需要我们尽量防止此类故障出现。产生原因及解决方法如下:  1.分纸头调节不当  ①分纸吸嘴吸气量太大,调节风量调节旋钮或气泵上的调节阀,减小吸气量;也可以更换小的吸嘴橡皮圈。分纸吸嘴位置太低,升高吸嘴的位置。  ②松纸吹嘴吹风量太大,调节风量调节旋钮或气泵上的调节阀,减小吹风量,使其能吹起5-10张纸,厚纸少,薄纸多。松纸吹嘴位

2、置太低,升高松纸吹嘴位置。  ③压纸吹嘴吹风量太小,增大吹风量。压纸吹嘴压纸量太少,增大压纸量。  ④递纸吸嘴吸气量太大,减小吸气量或更换小的吸嘴橡皮圈。  ⑤挡纸毛刷位置太高,起不到挡纸作用,调低其位置。挡纸毛刷伸入纸垛位置不足,增加伸入量。  2.纸张的原因  ①纸张有静电,造成走纸困难,解决方法有安装静电消除器、增加室内湿度或使用抗静电剂等。  A.安装静电消除器。用于印刷机上的静电消除器有感应式静电消除器、高频高压静电消除器,工频高压静电消除器等几种,安装时宜置于滚筒附近。  B.增加室内湿度。静电的

3、产生与操作环境的相对湿度有关,一般车间相对湿度低于40%时,易出现静电问题,所以印刷时,在纸堆及机器周围洒一些水,或使用空气加湿器来调节提高印刷车间相对湿度,以避免静电产生(一般20℃时湿度应保持在55%-65%)。  C.对纸张进行调湿处理。当纸张含水量低时,纸张容易带静电。当纸张带静电严重时,需对纸进行吊晾或将纸堆于相对潮湿的环境中置放一段时间,但要注意防止产生纸的荷叶边现象。  ②纸张上的油墨未干,上下纸张粘连,待油墨干燥后再上机印刷。  ③纸张未装好,重新装齐纸张。纸张裁切误差太大,重新裁齐纸张。  

4、二、空张故障  发生空张故障时,若机器未能检测出,则本该转移到纸张的油墨转移到压印滚筒上,将导致接下来的十几张纸出现背面有印迹的现象,造成废品。引起空张的原因有:电话:0571-87169508中国包装印刷展览网  ①分纸吸嘴吸气量太小,加大吸气量或更换大的橡皮圈。另外也可能是气路堵塞,检修气路。分纸吸嘴位置过高,吸不住纸,调低分纸吸嘴。分纸吸嘴与纸堆表面不平行,调整吸嘴角度或用木楔垫起纸堆。  ②松纸吹嘴吹风量过小,增大吹风量。松纸吹嘴位置过高或过低,调节松纸吹嘴位置。  ③压纸毛刷或压纸片伸入纸堆过多,调

5、节其到合适的位置。  ④压纸吹嘴压纸过多,减小压纸量。  三、歪张故障  歪张是指输纸歪斜,纸张歪斜将导致规矩不能对纸张进行正常定位而停机,浪费工时。输纸歪斜时,我们可从输纸板上观察到运行的纸张边缘之间呈锯齿状。引起歪张的原因有:  ①分纸吸嘴左右吸气量不一致,一般是由气路堵塞而引起,可清洗气路。分纸吸嘴左右高低不一样,调节其位置。分纸吸嘴左右橡皮圈大小不一,换用同样大小的橡皮圈。分纸吸嘴上下运动不灵活,取下检修。  ②左右压纸毛刷高低位置不一致,调节其到一致位置。  ③左右松纸吹嘴高低位置不一致,调节其到一

6、致位置。  ④递纸吸嘴运动不灵活,取下检修。  ⑤挡纸舌不在同一平面或工作时间不对,调节挡纸舌片或挡纸舌凸轮。  ⑥两个摆动压纸轮压纸时间不一致,调节其控制凸轮,使压纸时间一致。  ⑦输纸线带松紧不一,调节张紧轮,使输纸线带张紧程度一致。  ⑧给纸机本身歪斜,调整给纸机位置。  ⑨压纸轮放置位置不当或转动不灵活引起的输纸歪斜,调节到合适位置,定期加注微量润滑油。  四、输纸不稳定  输纸不稳定是指输纸速度不均匀,时快时慢。输纸快了,纸张会窜入前规挡板下,输纸慢了,纸张又走不到位,两种情况都产生套印不准,使产品

7、报废。为此须将进纸速度一会儿调快,一会儿调慢,弄得无所适从。许多机台因这个问题长期得不到解决,既影响质量,又降低产量。产生原因及解决方法如下:  ①送纸吸嘴送纸到位后仍有余吸,使已进入送纸轴的纸张由于吸嘴向后的拉力受阻,产生停顿现象。由于输纸是重叠式的,会使之前的几张纸同时受影响而减慢速度。而中途停机时,若采取先关气泵后停纸的操作,则纸路上最后的几张纸会因无吸嘴吸力的影响,速度稍快,造成输纸不稳定。解决方法有二:电话:0571-87169508中国包装印刷展览网  A.调整送纸吸嘴前后运动凸轮,使在手动检查时

8、,吸嘴送纸距到极限位置尚有10mm左右就应放纸,就不会产生余吸。  B.堵塞吸气活塞的风槽。例如“北人”SZ201型给纸机,采用堵塞风槽的方法,效果较好。做法如下:拆下活塞,将风槽的尾部用铜块填没3~5mm。铜块要焊牢,以防脱落造成事故。  ②线带造成的输纸不稳定。  A.线带太松,将线带绷紧,且各线带绷紧力应尽量一致。  B.线带张紧轮运转不良,用煤油清洗并加润滑油。  C.输纸板对线带产生阻力,

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