甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进

甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进

ID:5240152

大小:27.50 KB

页数:6页

时间:2017-12-06

甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进_第1页
甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进_第2页
甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进_第3页
甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进_第4页
甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进_第5页
资源描述:

《甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、甲醇变换系统氮气加热炉缺陷研究和改进  摘要我公司二期甲醇系统氮气加热炉于2010年8月安装完成,2011年6月11日系统试车成功。前四次系统开车,基本能满足变换系统的升温要求,但在第五次开车升温时,后期出现氮气加热炉A,B两套系统升温缓慢现象,难以满足变换系统工艺需求。针对这一问题,结合我公司一期氮气加热炉的改进措施及经验,对这套系统也进行了改进和优化,取得了显著效果。关键词氮气加热炉;缺陷分析;改进措施中图分类号:TQ223文献标识码:A文章编号:1671-7597(2013)13-0126-011系统简介我公司甲醇变换系统工艺要求变换炉操作温度约为265℃--450℃左右。为保护催化

2、剂的活性,防止催化剂中水汽产生,变换炉进口气体温度,根据催化剂的要求,系统开车时,氮气加热炉出口温度需要升到350℃以上,确保耐硫催化剂的激活以及水煤浆气化来的煤气在变换炉中彻底反应。二期氮气加热炉由炉体和可控硅交流调压柜组成。可控硅交流调压柜型号为:KTS(F),功率:1000kW*2,相数:三相,输入电压:380V,输出电压0V-3706V,控制输入信号:4mA-20mA,负载连接方式:三角形,触发方式:移相调压型,调节电压输出范围:0%-95%。交流调压器回路采用三相三线制,每相配63A熔断器。系统共分两套,每套24路,每路三相共144支路,可调功率为24*2*3*10共1440kW

3、,可调电流为2178A。炉体内装有150根加热棒,其中有6根作为备用。2氮气加热炉的缺陷分析及改进措施2.1炉体检查2012年3月中旬第五次系统开车时,后期出现氮气加热炉A,B两套系统升温缓慢现象,难以满足工艺需求。炉体检查发现:1)氮气加热炉采用的是普通U型加热棒,有些变形甚至烧断。2)氮气加热炉顶部接线腔内有少许积水,内部腔体部分锈蚀,锈蚀部分有氧化脱落现象,加热棒接线柱螺丝因锈蚀难以拆卸。3)加热棒接线部位有些锈蚀严重,引线因过热部分烧断。4)将锈蚀严重,引线烧断的加热棒解线,测量这些加热棒绝缘电阻,许多小于0.5兆欧甚至有些对地绝缘电阻为零。65)炉顶电缆进线处绝缘套管封闭不严。2

4、.2原因分析以上这些检查结果表明,如果不尽快采取措施,这台氮气加热炉将不能满足使用要求,这种状况持续下去必将导致炉体大修。我们对周边兖矿鲁化、国泰化工等化工企业的氮气加热炉其电气配置、接线方式、运行状况、故障现象等进行了了解和现场查看,结合他们一些经验做法并查阅相关资料,根据二期氮气加热炉的实际状况,综合分析认为主要是以下原因造成的。1)氮气加热炉采用U型加热棒加热时热传导不均匀,出现局部过热现象。2)氮气加热炉上下腔之间密封不严,加热时上腔形成的水蒸气渗透至下腔,使下腔炉体绝缘降低,并在上腔底部形成积水。3)在下腔U型加热棒之间间隙较小,由于水蒸气的原因加热棒之间泄露电流增大,在加热炉升

5、压过程中,加热棒之间,加热棒与炉体之间出现击穿接地。4)加热炉升温时密闭的上腔内由于水蒸气及持续高温原因,加热棒接线处接触电阻增大,发热量大增,严重时烧坏接线甚至起火。65)工艺人员对电气加热炉的操作步骤不熟悉,急于提升温度,电压调节过快,使部分回路熔断器因过流而熔断。6)炉顶电缆进线处绝缘套管封闭不严,阴雨天气雨水容易渗入炉腔。2.3维护改进措施1)对电气加热炉的U型加热棒重新选型进行更换。通过考察优先选用了φ30*450010kW单端大功率直杆型电加热棒。具有以下优点:直杆型加热棒中心杆回路采用独螺旋电阻丝,四周发热均匀,在颅腔内加热棒之间间隙增大而且均匀,延长了其使用年限;使用过程中

6、直杆型不容易变形,单体强度增大,也延长了其使用年限;直杆型加热棒拆装方便可以单只进行更换。2)在炉体上腔底部开孔加装引流管,炉体外部引流管装截止阀。氮气加热炉投运前先打开截止阀检查上腔底部是否有积水并排除干净。3)在氮气加热炉顶部框架上加装轴流风机,降低加热炉顶部接线腔的温度,从而防止了在升温过程中加热棒电缆及接线的损坏。4)对炉顶电缆进线绝缘套管用防火泥进行封堵处理,杜绝阴雨天气雨水、水汽渗入炉腔。65)每次投运前对各回路相间及各支路对地测量绝缘阻值,估计现有回路是否满足开车升温要求。不能满足升温要求时投入备用回路。6)每次投运前检查紧固可控硅交流调压柜各回路接线,更换熔断的熔断器,更换

7、弹簧垫片和螺杆、螺丝,减小回路接触电阻。7)调试检验可控硅交流调压器主、辅回路工作状态正常,检查手、自动状态下各种信号传输、显示正常。在电源柜三相输出端接上三只200W灯泡接成Y形作假性负载,在输入端送上电源。就地调节面板触发器上的调节电位器,从0V-370V,电压上升到输入电压的95%时,三只灯泡逐步变亮,假性负载工作正常。再把转换开关打至远控,要求工艺人员远程调控从0V-370V升压一次,假性负载工作与就地控制一样。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。