沙钢喷煤燃烧率的计算分析

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1、沙钢高炉喷煤燃烧率的计算分析雷鸣田口整司[江苏省(沙钢)钢铁研究院]【摘要】沙钢2500m3高炉口2009年煤比由140kg/t提升至160kg/t,为了了解煤粉在高炉内的燃烧情况,本文使用高炉喷煤燃烧率的半经验公式,计算了沙钢2500m3高炉的煤粉燃烧率,得到其煤粉燃烧率为70-80%.发现沙钢2500m3高炉在此期间煤粉的燃烧率存在大幅度的下降,木文对煤粉燃烧率大幅度下降的原因进行了分析。结果表明,C/0的大幅度升高炬导致煤粉燃烧率大幅度下降的主要原因。【关键词】高炉喷煤煤粉燃烧率碳氧比1•引

2、言捉高煤比是降低高炉成木和能耗非常有效的一种方式。随着喷煤量的提高,研究人员逐渐重视起煤粉的燃烧性能的研究。如果喷煤量提高的同时煤粉的燃烧率反而降低,则会导致未燃煤粉积聚在高炉的死料柱中,导致透气性不佳,从而严重影响高炉操作。因此,在提高煤比的同时,应该保持较高的燃烧率。然而,煤粉在回旋区内燃烧率很难用实验方法测得,本工作利用口本学者0HN0的半经验公式⑴,计算了沙钢2500m3高炉的煤粉燃烧率,唐光临等⑵等也应用该公式计算过煤粉的燃烧率。2.煤粉燃烧率的计算2.1煤粉在回旋区燃烧率的半经验公式(

3、1)由0HN0提出的煤粉燃烧率半经验公式如下所示:1(Y).£.kEcRgDPpP+B(Y02)qX°-kT其中:n:煤粉的燃烧率Ec:煤粉干基c的百分含量Rg:气体常数;/?.,=0.082054m3•atm/K•kmolbD,>:煤粉的平均粒径(m)pp:煤粉的密度(kg/m3)B:1kg煤粉燃烧产生的煤气体积(n?)Yo2:热风屮的氧气的摩尔分数X:燃烧掉的煤粉和热风中氧气含量的比值(XwXkyJ^/NmQ)[21P:回旋区内的压力(atm)T:煤粉在凹旋区的燃烧温度(T)K:化学反应常数

4、t:煤粉在回旋区内的停留吋间(s)2.2化学反应常数K以及煤粉在I叫旋区停留时间丫的计算煤粉颗粒的燃烧反应包含三个过程:化学反应、煤气流在颗粒表面的气膜扩散、颗粒与氧气Z家你的湍流扩散。因此,化学反应常数可表示为:1111(2)—=4FKKcKfKtKc=6.5x10’-T05-exp(-22000/T)mKf=3.7x10'/(4・pXt/273)e(4)(5)Kt=3.6x()-2-V-ppDp'Uf/Df其中:KC:化学反应速率常数(m/s)Kf:边界膜扩散速率常数(m/s)Kt:湍流扩散

5、速率常数(m/s)V:每单位体积的煤粉燃烧牛•成的煤气量(m3/kg)Uf:燃烧火焰的平均速度(m/s)Df:燃烧火焰的平均直径(m)其屮,U广Dr"0=(4匕/”沪(6)(7)(8)Vg:煤气流量(m3/s)Ws:煤粉流量(kg/s)DR:回旋区深度(m)t:煤粉在回旋区内的停留时间(s)Vf:回旋区体积(m3)其中,Vf=ttI2・Dr©+Dt・De+D;)De=Dt+2•tan<2•(9)(10)(11)(12)煤粉在回旋区的停留时间t为:(13)其中:(Vg)0:每个风口的风量(m3/s

6、)To:热风温度(K)pgb:气体的密度(kg/m3)UOb:风速(m/s)pC:焦炭的堆密度(kg/m3)DC:冋旋区处焦炭的平均粒度5)DT:风口的直径5)DE:冋旋区的高度5)a:煤粉在风口前端的扩散角,这里取13°2.3计算方法本工作的计算方法使用唐光临等[2]的计算方法,计算流程如图1所示。这里,设燃烧率初始值为1,随后进行迭代,当残差<10-4,则计算结束,所得结果即为煤粉的燃烧率。本工作使用沙钢2500m3高炉的实际操作数据,计算了其煤粉的燃烧率。图1煤粉燃烧率计算的程序框架2.沙钢

7、2500m3高炉的煤粉燃烧率本工作根据以上半经验公式,计算了沙钢2500m3高炉煤粉的燃烧率,如图2所示。沙钢2500m3高炉煤粉的燃烧率为70-80%o宝钢根据风口取样器实际检测结果,测得煤粉在回旋区的燃烧率为70-85%[3],因此本公式的计算结果同实际结果具冇一致性。从图2中可以看出,从2009年的6刀至11刀期间,沙钢2500m3高炉的煤粉燃烧率岀现了较人幅度的下降,在分析了期间高炉操作情况的基础上,分析了煤粉燃烧率下降的原因。图22009年沙钢2500m3高炉喷煤燃烧率走势图3.沙钢25

8、00m3高炉煤粉燃烧率下降的原因煤粉的燃烧率同煤种、煤粉粒度、风温、富氧等因素关系密切。沙钢2500m3高炉从2009年开始使用烟煤,而且比例逐步提高,煤粉的粒度也在逐步改善。木工作调杏了沙钢2500m3®炉的碳氧比、风温、富氧、理论燃烧温度、碳氧比等因素,分析了其煤粉燃烧率下降的原因。如图3所示,分别为沙钢2500m3高炉的从2009年6月至11月期间的操作情况。从图中可以看出,该期间高炉的煤比逐步升高,由原来的140kg/t提升至160kg/t,C/0大幅度提高,风温逐步升高,

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