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时间:2019-05-17
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1、本钢六号高炉空料线停炉操作实践梁科(本钢板材股份有限公司炼铁厂,辽宁本溪117000)摘要:本钢6#(2850m3)高炉于2008年11月2口采用回收煤气、炉顶打水降温空料线将料面降到风El中心线以下,并成功利用软探尺、炉顶和除器煤气曲线CO相结合准确判断料线深度和料面位置,整个过程实现了安全、顺利、快速停炉。关键词:高炉;停炉;空料线OperationalPracticeoftheBlowing-OutOperationwithDescendingStocklineofNo.6BFBxsteelLiangKe(Ironmakin
2、gplantBXSTEELcorporation,LiaoningBenxi117000)Ab~raet:NO.6BFofBXSTEELadoptthereclaimcoalgas、theblowing—outoperationwithdescendingstockline,andsuccessmakeuseofthesoftstock—line,thefumacetopanddustcatchercoalgascurveC02accuratelyjudgmentthestock—linedepthandthepositionof
3、chargelevel,entireprocesshavingrealizedsafety,smooth,andrapidly.Koyword:Blastfurnace;Blowing—out;Descendingstock—line1前言能否安全、顺利、快速停炉的前提和基础。本钢6撑高炉自2004年9月份开炉至今一直2.1预休风前高炉操作制度的调整保持高强度冶炼,六段炉腹铜冷却板内耐火砖严重2.1.1提高生铁含硅量侵蚀,高炉内型极不规则,于2008年2月份发生过休风前必须保证高炉炉况稳定顺行,生铁[si]术炉腹钢甲烧穿的严重事故
4、,同年4月经过停炉喷补0.6%,物理温度1520℃以上,保证渣铁物理温度充处理,但仍然没有达到预期效果,安全生产受到极沛,流动性良好,严防炉况出现高温、高碱、炉凉等大威胁。经公司全面考虑后决定于2008年11月2异常炉况。日采用回收煤气、打水降温空料线将料面降到风口2.1.2适当洗炉中心线以下,停炉后对六段炉腹铜冷却板内重新砌休风前两天改变装料制度,适当发展边缘的装砖并对炉墙喷补。料制度,以清除炉墙粘结的渣皮;休风前一天高炉配加锰矿洗炉(要求生铁[Mn]<0.8%);适当降低炉2停炉前准备工作渣碱度,改善渣铁流动性,活跃炉缸。预休
5、风前的充分准备是确保高炉空料线停炉2.1.3降低焦炭负荷表1休风前逐步调整炉料结构6I岔瘗越辱2009年第6期为了保证停炉前的炉况稳定顺行,通过降低焦炭负荷,进行料柱疏松,并于预休风前提前一个冶炼周期高炉改全焦冶炼2.2其他准备工作(1)检查炉体密封情况。休风前三、四天对炉体冷却水系统进行彻底排查,做好破损记录,对破损冷却壁水管预休风期间改工业水。水量适当控制。(2)预休风前制作八根空料线炉顶打水管。其中四根大水管直径2.0寸、炉内长度3.8m,每根从前端开孔,开孔长度3.0m,圆周均匀有6排孔,孔距100.0mm,孔径5.0mm
6、,前端封死,此四根大水管用法兰盘安装在炉顶十字测温处;另四根打水管直径图1空料线后风口前端死焦堆1.0寸、炉内长度2.0m,每根从前端开孔,开孔长度套,发现损坏必须更换,送风时风口全开。1.0m,圆周均匀有4排孔,孔距100.0mm,孔径5.0mm,前端封死,安装在炉顶打水管处。八个打水3空料线停炉操作管单独用闸板阀门控制,总管安装闸板阀门控制。本次采取回收煤气、炉顶打水降温空料线法,(3)做好把一个炉顶放散阀改为带有配重砣的此方法经济、安全、快速,而且减少空气污染和噪音准备工作,重砣计算配重牛130kPa,预休风时安装。污染。6
7、高炉于11月2日17:12送风空料线,送风空料线时若炉顶压力大于130kPa时,放散阀能自风量3300m/min,17:15开始回收煤气。18:45加风动开启放散,压力下降后能自动关闭。切断煤气放至3800m/min,风压197kPa,顶压64kPa,风温散后,放散阀不能出现意外关闭现象。1030℃。11月3日5:20停止回收煤气,14:45发(4)预休风前加入盖面焦60.0t(大焦),体积现有部分风口吹空,17:09正常休风,空料线完毕。120m。控制好出铁时间,保证在加完盖面焦后出铁此次空料线共计23h21min,料线降到风口
8、中心线以结束,铁后立即休风,休风后料线控制在3.0m左下,风口前端2.5m低于大套下沿,风口前端3.0m右,并保持顶温在200~250℃,以利于炉顶点火。处出现圆锥形死焦堆(见图1)。(5)预休风前末次铁的铁口换用低强度无水炮3.1料面位置确定泥堵
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