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时间:2019-01-08
《安钢2号高炉空料线停炉操作实践》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、摘要:本文对安钢2号高炉空料线打水停炉操作进行了总结。由于认真核算休风料,合理控制风量、炉顶打水量、煤气成分等各项参数,顺利将料面降到了风口以下,实现了安全、环保停炉。残铁口位置准确的选择及放残铁过程合理的组织,使残铁排放比较干净。停炉后,观察冷却壁洗炉效果,发现除个别铜冷却壁挂有少量渣皮外,其他冷却壁均无渣皮,洗炉效果较好。关键词:高炉;空料线;停炉;放残铁摘要本文对安钢2号高炉空料线打水停炉操作进行了总结。由于认真核算休风料,合理控制风量、炉顶打水量、煤气成分等各项参数,顺利将料面降到了风口以下,实现了安全、环保停炉。残铁口位置准确的选择及放残铁过程合
2、理的组织,使残铁排放比较干净。停炉后,观察冷却壁洗炉效果,发现除个别铜冷却壁挂有少量渣皮外,其他冷却壁均无渣皮,洗炉效果较好。关键词高炉空料线停炉放残铁Blowing-outOperationwithDescendingStocklinefortheNo.2BlastFurnaceofAnyangSteelNIUWeijunlLIAifenglNIUQun2CHENGShusen(1AnyangIronandSteelCo.,Ltd2UniversityofScienceandTechnologyBeijing)AbstractTheblowing-out
3、operationwithdescendingstocklinefortheNo.2blastfurnaceofAnyangSteelwassummarizedinthispaper.Duetothecarefulburdencalculationoftheblowing-outandthereasonablecontrolofblowingrate,volumeofsprayingwater,gascompositionofBFandotherparameters,thestocksurfacewasdescendedbelowthecenterline
4、ofthetuyeresmoothlyandthesafeandenvironmentalprocessofblowing-outwasachieved.Thereisnearlynoironremaininginthehearthafterdischargingtheresidualironprocessowingtotheaccurateselectionofhole,whichdischargestheresidualiron,andreasonablearrangement.Inadditiontoindividualcoppercoolingst
5、avewithhangingasmallamountofprotectivelayeronthehotsurface,noprotectivelayerwasfoundonthehotsurfaceofothercoolingstaves・Itisdemonstratedthattheprocessofwashingfurnacewassuccessful.Keywordsblastfurnacedescendingstocklineblowing-outdischargingtheresidualiron安钢2号高炉有效容积2800m3,设计3个铁口,3
6、0个风口,2007年6月28日建成投产。开炉后至2012年高炉顺行状态和技术经济指标良好,但Z后高炉炉基蹿煤气严重,炉缸侧壁温度升高,于2015年6月发生了铁口烧穿事故。山于炉身中下部的8、9、10段铸铁冷却壁损坏较多,炉缸(尤其是铁口区域)耐材侵蚀严重,威胁着高炉安全、高效生产,经研究决定,于2016年9月20日进行空料线打水降料面停炉大修。1准备工作1.1停炉方法的确定停炉方法可分为填充法和空料线法两种[1]。为了减小停炉后炉内清理工作的繁重及加快停炉进程,缩短工期,经多次讨论,决定采用空料线打水停炉法,将料线降至风口屮心线(标高14.1m)后休风。1
7、.2设备方面的准备(1)仪表设备的检查校对是为了准确的监测、控制停炉过程,避免因仪表设备问题而引起事故。校正顶温、煤气分析仪、风量、风压、风温、顶压、炉顶打水量及水压等仪表数据,加装微机累计风量值,修复、调试炉顶蒸汽管道。确认向炉内通入保证安全的气体设备管道、阀门和检测计量设备,保证测量准确。(2)全面检查炉壳开裂情况,检查炉皮是否存在煤气泄漏。若有泄漏点,要利于休风机会焊补好,并落实现场煤气安全警示标志。(3)预算停炉炉料,保证料仓休风后全部腾空。(4)备好8根①40mm喷水枪,管长伸入炉内3600mm,每根打孔长度3500mm,孔间距50mm,孔径3m
8、m,从高炉中心向边缘依次增加钻孔排数,最终钻孔4排。(5)确认蒸汽
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