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1、铁路货车空重车调整装置引发的故障分析及防控对策 摘要:铁路货车空重车调整装置的投入使用,不但逐步实现了空重车自动调节、无级调整,而且大大降低了铁路货车运用系统人工调整的劳动量。文章通过对铁路货车空重车调整装置引发的车辆故障原因的剖析,结合现场检修和定期检修的实际,分析了故障对铁路运输安全的影响,提出了相应的整治及防控对策。 关键词:铁道货车;空重车调整装置;故障分析;防控对策;空重车自动调节;人工调整文献标识码:A 中图分类号:U270文章编号:1009-2374(2016)16-0068-03DOI:10.13535/j.cnki.11-4
2、406/n.2016.16.033铁路货车空重车调整装置的投入使用,不但逐步实现了空重车自动调节、无级调整,而且在提高制动效率、降低车辆制动部件及轮对磨损的同时,也大大降低了铁路货车运用系统人工调整的劳动量。但随着精密制动部件数量的不断增加,货车空气制动机故障也变得更为复杂多样,增加了职工检查、判断、修理难度,一些由此引发的制动故障危及着行车安全。现仅就铁路货车空重车调整装置引发的故障进行探讨。 1铁路货车空重车调整装置的种类和用途 1.1种类 目前,我国铁路货车所使用的空重车调整装置按作用方式主要分为两大类:一是压力机构空重车调整装置;二是
3、无级空重车自动调整装置。9 1.2用途 铁路货车空气制动机设空重车调整装置,是因为重车在运行过程中的动能远远大于空车,所以空、重车在实施制动时,其所需要的制动力大小也各不相同。重车制动时所需要的制动力大,空车制动时所需要的制动力小。如果未按规定调整空、重车位,空车由于制动力过大,容易引发擦伤车轮踏面故障;而重车制动力却不足,在规定的制动距离内有停不住车的危险,从而引发事故。 2空重车调整装置引发的车辆故障 2.1制动机不缓解故障 2.1.1限压阀故障导致。空重车调整装置导致的制动机不缓解或缓解不彻底原因之一是限压阀(调整阀)发生故障。一是
4、由于限压阀(调整阀)活塞内的夹芯阀弹簧自由高过高,钢丝直径过大,造成弹力过强,当实施缓解时,活塞下方的压力空气通过120或120-1主阀排气口排出(几乎听不到排气声),此时制动缸内的压力空气克服不了夹芯阀弹簧的弹力,顶不起活塞中的夹芯阀,导致制动缸不缓解,待限压阀活塞上部压力空气漏泄到一定程度(大约3~5分钟),制动机突然缓解(可以听到“嘭”一声,制动缸鞲鞴缓解很快);二是限压阀活塞缺油卡死或活塞与套的配合间隙过小,造成阻力过大。制动后,实施缓解时,最初制动缸的压力较高,能够吹开夹芯阀,使部分制动缸和降压风缸的压力空气经120阀主阀排气口排向大气,
5、制动缸开始缓解,但是当制动缸压力降低后,降压风缸的压力空气还未能完全排尽,活塞未能上移,此时在夹芯阀弹簧的作用下夹芯阀重新关闭了阀口,缓解过程停止,引起制动缸活塞不能完全缓解。9 2.1.2传感阀故障导致。空重车调整装置导致的制动机不缓解或缓解不彻底的另一个原因是传感阀发生故障。一是传感阀活塞缺油卡死或活塞“Y”型密封圈膨胀卷起,卡在活塞与套之间,造成阻力大,在制动后,实施缓解时,最初活塞下方的制动缸压力空气和部分降压风缸的压力空气,能够经管路随120阀主阀排气口排向大气,制动缸开始缓解。但是,由于传感阀活塞卡死,导致不能下移,降压风缸的余风不能
6、经传感阀触杆上的径向孔和轴向孔排向大气,使限压阀膜板上方的压力空气也不能排出,活塞也就不能上移,夹芯阀与阀口重新处于关闭状态,导致制动缸不能完全缓解;二是传感阀触杆与活塞铆钉折断脱出,杆与活塞分开,制动后,实施缓解时,传感阀活塞虽然可以下移,但触杆却不能随活塞一起下移,导致制动缸不能完全缓解。传感阀故障导致不缓解或缓解慢的显著特征就是缓解时传感阀触杆不回缩,如图1所示: 2.1.39故障判断及处置。要确认充风过程中有无漏泄,如无漏泄进行感度试验,如制动缸鞲鞴伸出正常,确认缓解情况。制动缸不缓解或缓解不彻底,要进一步确认,如缓解时主阀排气口有短暂排
7、气声,制动缸鞲鞴刚缓解一点就停,应属传感阀或限压阀故障,此类故障有一种判断方法不妨试用一下,拨动传感阀触杆,触杆能够回缩,制动缸缓解就属传感阀故障,若不能就将降压风缸排水堵?掉,排除余风,制动缸仍然不能完全缓解,用手指按下传感阀触杆后制动缸缓解,抬起手后制动缸停止缓解,这样可判断为限压阀故障;若将降压风缸排水堵?掉,排尽余风,制动缸立即能够缓解,可判断为传感阀故障。如主阀排气口没有排气声即为主阀故障,找准原因后及时更换处置。还有一种经验判断方法,就是看制动缸鞲鞴缓解情况,如果鞲鞴可以缓解一点(约20mm左右),就停止缓解一般为传感阀故障;如果干脆不
8、缓解,但3~5分钟后突然缓解(听到“嘭”一声突然缓解),一般为限压阀故障;如果长时间不缓解,多为主阀故障;如果缓解排气正常
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