一起典型的空重车自动调整装置故障案例分析-论文.pdf

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1、运用检修铁道车辆第52卷第1期2014年1月文章编号:IO027602(2014】0l0042—02一起典型的空重季蜀调整装置故障案例分析陈文芳(华东交通大学基础学院,江西南昌330013)中图分类号:U270.35文献标志码:B紧急阀,微控单车试验合格,10月25日货物卸空,10l问题的提出月26日编人17105次货物列车运行。2012年10月26日,17105次货物列车在沪昆线2原因分析鹰潭客场临时停车,开车前进行列车制动机简略试验时发现尾部最后一辆C4809769号车(空车)缓解不2.1传感阀上端法兰盘管座处存在漏风良。经现场检查,发现该车闸瓦

2、间隙调整器转动良好,(1)空车工况。常用制动时,传感阀下腔压力空基础制动装置配件齐全,无卡挡、别劲现象,车辆安装气经打开的夹心阀口流向上腔及上游通路(指传感阀120型制动机和356mm×254mm密封式制动缸。将上端法兰盘与降压风缸、限压阀上端法兰盘之间的通该车扣入站修作业场检查,并使用微控单车试验机进行路,见图1中涂黑部分),然后经管座漏泄处排向大气。制动机试验。结果表明,漏泄试验、制动感度和缓解感由于传感阀上腔的空气压力趋于零,传感阀活塞上下度试验均合格,制动安定试验不合格。具体情况如下:侧压力不能平衡,传感阀夹心阀一直处于被触杆顶开(1)漏泄试

3、验。全车漏泄量为2kPa,符合“不大的状态,造成传感阀下腔(通制动缸)压力空气持续不于5kPa”的要求,合格。断地排向大气。120阀转为保压位后,副风缸停止向(2)制动感度试验。局部减压量为29kPa,符合制动缸充气,制动缸压力逐渐降低。当制动缸压力低“不大于40kPa”的要求,合格。于局减阀关闭压力后,局减阀重新打开第2阶段局(3)缓解感度试验。制动缸压力在45S内缓解至减通路,列车管压力空气充向制动缸。但此时制动30kPa以下,符合要求,合格。缸压力空气通过传感阀管座漏泄处排向大气,由于(4)制动安定试验。制动管减压200kPa前,制制动缸压力保

4、持在42kPa左右,第2阶段局减通路动机没有发生紧急制动作用,但保压1min时,制动缸无法关闭,最终导致列车管压力空气通过第2阶段压力由153kPa逐渐下降至42kPa,制动缸漏泄量为局减通路不断地排向大气,充气缓解时,列车管压力111kPa,不符合“不大于5kPa”的要求,同时,制动机空气也一起排向大气,而制动缸活塞始终伸出,虽没部分缓解,制动缸活塞行程由123mm逐渐减小至87有达到规定的制动行程,但不会缩回,产生了制动机mm,不符合“125±10mm”的要求,试验不合格。此时缓解不良现象。对制动管充风,制动缸活塞不缩回,制动机缓解不良,单车试验

5、中止。结合单车试验同步查找制动系统故障,发现KZw—A型空重车自动调整装置的传感阀上端法兰盘管座处(通过支管连接降压风缸)在制动安定试验时存在持续漏风现象。修理消除漏泄后,重新进行单车试验,各项试验全部合格,表明故障已经消除。经调查,该车10月23日因为“120阀作用不良”故障在某站修作业场重车临修,更换了120型主阀和收稿日期:2O13-05101.横跨梁;2.抑制盘组成;3.传感阀;4.支架;5.17I降压风缸;6.限压阀;7.阀管座。作者简介:陈文芳(1977一),女,讲师。图1Kzw—A型空重车自动调整装置作用原理图·42·

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