新临钢小方坯连铸机改造实践

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1、新临钢小方坯连铸机改造实践范海旺 张志华 张保师  摘 要 总结了对小方坯进行改造的经验,主要包括振动振置,二冷系统、拉桥机、切割机、中包扩容的改造并改进电气、仪表、液压系统及自动配水。实现出坯自动化。  关键词 方坯 改造 出坯自动化ModificationofBilletCCMatXinlinIron&SteelCo.FanHaiwang ZhangZhihua ZhangBaoshi(XinlinIron&SteelCo.Ltd.)Abstract Thispapersumsuptheexperienceofmodificationofbilletcontinuouscastingma

2、chine,includingtheimprovementontheoscillator,secondarycoolingsystem,withdrawalmachine,torchcutterandenlargementoftundish.Andtheelectrical,instrumentalandhydraulicsystemsaswellasautomaticwatersupplysystemhavealsobeenimproved.Soautomaticbilletoutputsystemhasbeenobtained.Keywords billet modification a

3、utomaticbilletoutput1 前言  山西新临钢炼钢厂现有3×15t转炉配合一台R6.5/12~1200矩型板坯连铸机和一台ROKOP三机三流小方坯连铸机,采用三吹二方式,单炉出钢20~22t,1997年方坯产量3.99万t,单流年产量仅1.33万t,在全国同行业中处于较低水平。1998年1~5月产量2.01万t,为实现全连铸,小方坯的改造成为新临钢的一项重要任务。2 改造前设备状况  ROKOPR4m小方坯连铸机,改造前为3机3流,其中1、2流为美国引进的二手设备,另外1流为国内仿造设备。设计能力10万t/a,实际生产能力1997年不到4万t。2.1 原铸机性能参数  机型:

4、ROKOP全弧型  铸机半径:4m  设计断面:100mm×100mm2、120mm×120mm2  中包公称容量:5.5t  振幅:7.9mm  振频范围:34~124次/min  冶金长度:6.583m  流间距:1200mm  机数流数:3机3流  负滑脱率:20%~40%2.2 工艺概况  工艺路线:3×15t转炉-顶、底吹Ar-板、方坯。  钢包在线烘烤。  温度控制:第一炉 1650℃~1670℃  连浇炉 1620℃~1650℃  钢种:Q235 Q2153 主要改造内容3.1 振动装置改造  振动装置原为滑轮滑块式,外框架烧损变形,导致振动轨迹偏移,且不易对弧。由于采用直流电

5、机,跳闸频繁。根据此种状况,振动改为内弧半板簧仿弧振动机构、采用YZP160M-4交流变频电机、振幅从7.9mm改为4.2mm,振频范围0~300次/min振频随拉速变。这样,对弧简便、振动平稳、容易调节、显著减少了拉脱、拉断现象,作业率得以提高。3.2 结晶器改造  结晶器水缝从5mm减为4mm,下设足辊,加装足辊水环,提高出结晶器的坯壳强度,减少铸坯“抖动。”3.3 二冷系统改造  原铸机水路复杂,二冷区无导向辊,喷淋集管仅一段,铸坯容易被拉直,切割时液芯流出而漏钢。改为自动配水、PLC控制、CRT显示,喷淋集管设两段,增设导向及压紧辊,采用1/4″PZ4850Q、1/4″PZ1755Q

6、、3/8″PZ11167Q三种喷嘴,使铸坯出二冷区温度控制在900~1100℃之间,铸坯表面及内部质量均可保证。并为品种钢冶炼预留了水量。3.4 拉矫机改造  由于原拉矫机两流是引进1流国内仿制的,采用直流电机,故障多且零部件没有统一,互换性差,故改为R4/8m两点矫直,整组更换,交流变频调速,电动机采用5.5kW的YTAW132M2-6型。测速发电机型号为ZYS—3A型。传动辊分别为上拉辊和下拉辊,实现连续矫直;机架内通水冷却,拉矫辊内通水、外喷淋冷却;轴承座采用多点干油泵、集中润滑;液压压下拉矫辊和分离辊。3.5 切割机改造  原切割机年久失修,采用配重返回割枪,造成长短尺等非定尺坯居高

7、不下。改造为整组安装、气缸返回割枪、脉冲和碰球两种定尺方式,增设切割机压紧辊,便于尾坯输出;切割介质改用氧气和霞普气,夹紧气缸采用QGA125×125-S、返回气缸采用QGB-125×1750-9;氧气耗量65m3/h,燃气耗量35m3/h,冷却水耗量2m3/h。从而保证非定尺减少、切割平整、切缝小于8mm,减少了切割损耗。3.6 中包扩容改造  原中包为“T”型中包,公称容量5.5t,散热快、结构又不合理,

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