论文-连州发电厂#3 机组主汽温超温原因分析

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连州发电厂#3机组主汽温超温原因分析1陈卓卫(广东省连州发电厂)摘要:目前国家的环保要求日益严格,在燃煤和环保的矛盾日益突出的情况下,采用循环流化床已成为首选的高效低污染的新型燃烧技术。广东省连州发电厂二期440t/h循环流化床锅炉燃用本地的高硫份(2.44%)、低热值的劣质无烟煤,本文介绍连州发电厂二期HG-440/13.7-WM9循环硫化床锅炉,在72小时整组启动期间出现主汽温严重超温的事故,对主汽温出现严重超温的原因进行说明,并提出预防措施。关键词:CFB锅炉主汽温严重超温解决措施1前言连州发电厂二期HG-440/13.7-WM9循环硫化床锅炉于在72小时整组启动试运,由于我厂运行人员不了解循环流化床锅炉的运行特性,缺乏循环流化床锅炉运行经验,出现主汽温严重超温现象,严重影响了电厂的安全运行。河南新乡电厂和开封电厂的循环硫化床锅炉于在72小时整组启动试运期间,也曾出现过主汽温严重超温被迫打闸事故,其主汽温超温是由于间断断煤,造成床温、烟气温度频繁大幅度波动,减温水控制调整不当造成超温,而我厂主汽温超温的原因完全不同,是由于入炉煤爆燃后造成床温、烟气温度急升,全开减温水主汽温仍然无法控制,而造成的严重超温事故。2主要规范2.1锅炉型号及主要参数锅炉型号:HG-440/13.7-WM9锅炉过热蒸汽流量:440t/h锅炉过热蒸汽压力:13.7Mpa锅炉过热蒸汽温度:540℃锅炉再热蒸汽流量:365t/h锅炉再热蒸汽进/出口压力:2.80/2.67Mpa锅炉再热蒸汽进/出口温度:310/540℃给水温度:251℃锅炉效率:≥89%脱硫效率:≥91%596

12.2煤种数值名称符号单位设计校核煤种1校核煤种2煤种(连州无烟煤)(湖南无烟煤)收到基水份Mar%7.507.008.85空气干燥基水份Mar%1.601.651.35收到基碳Car%53.0047.0062.50收到基氢Har%1.200.901.80收到基氧Oar%3.303.503.00收到基氮Nar%1.351.520.85收到基硫St.ar%1.505.580.60收到基灰份Aar%32.1534.5022.40干燥无灰基灰份Vdaf%5.506.624.44低位发热量Qnet.arKj/kg1881016720225723事件经过32004年1月10日4:17,#3炉负荷120MW,总给煤64t/h,一次风量23.3万Nm/h,主汽压力12Mpa,主汽温度535℃,床温860℃,床压8KPa,A、B侧氧量为1.6%、3.1%。从此时开始,负荷、主汽压力、床温开始缓慢下降,氧量开始缓慢上升。4:45,在总给煤64t/h不变的情况下,负荷下降至111MW后开始迅速下降,床温826℃,A、B侧氧量上升至4.6%、5.2%,主汽压力下降至11Mpa,主汽温度535.6℃。4:50,负荷下降至105MW,主汽压力下降至10Mpa,主汽温度533.6℃,床温805℃,床压上升至9KPa,A侧上升至5.2%、B侧氧量则已迅速至10.1%,锅炉运行人员3降低一次风量至22.3万Nm/h。4:55,负荷下降至92MW,主汽压力下降至9Mpa,主汽温度533.9℃床温766℃,A侧氧量上升至5.3%、B侧氧量则已迅速至6.7%,主汽温开始出现上升,运行人员增大了减温水量。4:57,负荷下降至86MW,床温745℃,床压上升至10KPa,运行降低了一次风量3至22万Nm/h,A侧氧量上升至8.0%、B侧氧量则已迅速至11.0%,主汽温上升至561℃开始下降,运行人员开始减小减温水量。为了防止锅炉熄火,提高下层床温,运行人员投入了#3床上油枪,3一次风量降低至20万Nm/h。4:58,负荷下降至85MW,主汽温度下降至542℃,床温732℃,运3行降低了一次风量至22万Nm/h,A侧氧量上升至8.4%、B侧氧量则已迅速至11.3%,运行人员增投#4床上油枪。此时开始氧量迅速升高,至4:58:30,A侧氧量上升至10.1%、B侧氧量为11.1%。4:59,负荷下降至82MW,主汽压力下降至8Mpa,主汽温度下降至531℃,床温继续下降至717℃,A、B侧氧量分别开始下降至9.6%、10.3%,且下降趋势很快。运行人员增投#1、6床上油枪,氧量继续迅速下降。5:00负荷下降至78MW,主汽温度下降至524.7℃,A、B侧氧量分别下降至8.5%、9.8%,,床温继续下降至705℃。5:01,运行人员增投#2床上油枪,5:02负荷下降至73MW,A、B侧氧量分别开始下降至7.1%、7.4%,床压上升至11Kpa,床温最低下降至694℃开始上升,主汽597

2温降至521℃后开始出现迅速上升趋势,运行人员开大减温水量。5:04负荷下降至69MW后开始上升,A、B侧氧量分别下降至4.5%、7.7%,床温开始缓慢上升至704℃,主汽温度上升至528℃,运行人员提高给水压差至2.5Mpa,全开减温水,退出#1、3、6床上油枪。5:05负荷下降至71MW,主汽温度上升至532℃,退出#2、5床上油枪。5:08负荷上升至88MW,床温上升至729℃,A侧氧量分别下降至3.5%,锅炉侧主汽温最高上升至592℃后开始下降。5:08:20汽机侧主汽温度上升至560℃,5:09:30汽机侧主汽温度最高上升至564℃开始下降,5:10:20汽机侧主汽温度降至至560℃,汽机侧主汽温度在560℃以上维持了2分钟。5:14,负荷上升至95MW,运行人员开始减小给煤量,A、B侧氧量分别下降至1.1%、2.3%。至5:15给煤量减小至56t/h,负荷继续上升100MW,主汽温度下降至552℃。5:17负荷上升至107MW,床压上升至13KPa床温上升至830℃,主汽温度下降至542℃,A、B侧氧量分别下降至0.4%、0.9%,运行加大一次风量至26万3Nm/h。5:23,负荷上升至119MW,主汽温度下降至542℃,床压上升至12KPa,主汽压力上升至13.2Mpa,汽机运行人员开一、二级旁路,二级旁路无法开启。5:27,负荷上升至140MW,床温上升3至930℃,床压上升至13KPa,主汽温度下降至540℃,恢复正常。运行加大一次风量至26.8万Nm/h,A、B侧氧量分别缓慢上升至1.0%、1.9%,此时主汽压力上升至13.9Mpa,主汽集箱A侧安全门动作,1分钟后于13.8Kpa回座。4过程分析事故前,锅炉给煤量及一、二次风量基本保持稳定,运行人员没作任何调整,但锅炉主汽压力从12Mpa开始下降,负荷从123MW开始下降。随着压力、负荷的降低,下层床温开始缓慢下降,下层床压开始缓慢上升,同时氧量缓慢上升,根据以上参数的变化,可以判断煤粒变粗且煤质变差,进入炉膛的给煤有部分没有着火,没有着火的煤粒,从高温的床料中吸收热量,其吸热大于着火煤粒的放热,床温开始下降,炉膛出口烟温下降,引起主汽压力和负荷的下降。随着床温的下降,入炉的煤粒更难着火,没有着火的煤越积越多,沉积在炉膛的底部,床压明显上升(从8KPa上升至10KPa)。随着沉积煤吸热量的增加,床温快速下降至745℃,氧量快速上升至11%,为了防止锅炉熄火,提高床温,锅炉运行人员投入了#1、3、4、6床上油枪,此时氧量开始缓慢下降,小部分沉积煤开始着火。但床温继续下降至704℃,未着火的沉积煤的吸热量还是大于床料及四支床上油枪的放热量,说明此时沉积煤的数量已经相当多。锅炉运行人员再增投#2、5床上油枪,床温继续下降至694℃后开始反弹,床温上升至704℃,大量沉积煤此时出现爆燃了,氧量开始迅速下降,床温迅速上升,炉膛出口烟温迅速上升,主汽温度开始迅速上升,主汽压力和负荷同时迅速上升,锅炉运行人员立即全退油枪,提高减温水量至最大,主汽温已控制不住,6分钟内从521℃快速上升至592℃,负荷从73MW上升至88MW,汽机侧主汽温度最高上升至564℃。由于投入的减温水量很大,锅炉侧主汽温上升至592℃后开始下降,负荷还在快速上升,负荷上升至95MW,3运行人员开始减小给煤量,仅减少了8t/h,并提高一次风量至27万Nm/h,床温及炉膛出口烟温仍然快速上升,负荷仍然快速上升。7分钟后,汽机运行人员开一、二级旁路(二级旁路出现故障不能打开),负荷仍然快速上升。12分钟后,负荷上升至140MW,主汽压力上升至13.9Mpa,主汽集箱A侧安全门动作,负荷才开始回落。598

35原因分析5.1缺乏经验锅炉运行人员在循环流化床锅炉上岗操作时间短,对循环流化床锅炉的运行特性还不了解,且严重缺乏循环流化床锅炉的运行经验。在这次事件发生的过程中,由于经验的缺乏,锅炉调试及运行人员出现了严重的判断及操作上失误,从而导致了主汽温度的严重超温。5.2不动脑筋负荷、主汽压力、主汽温度、床温、烟温、床压、氧量等参数均出现了明显的变化,锅炉运行人员对以上纵多的参数所出现明显的异常,未能及时进行分析,不是没有看到,而是根本没有动脑筋。5.3操作水平低给煤量与负荷成正比,负荷降低,给煤量也应相应减少。负荷从120MW下降至69MW,锅炉运行人员应相应逐渐减少给煤量,直到汽温严重超温,锅炉运行人员基本上保持原给煤量不变,负荷大幅度变化,对给煤量没有进行及时相应的调整,说明了锅炉运行人员的操作水平低。5.4病急乱投医大量未着火的沉积煤从高温的床料中吸收热量,床温出现快速下降,此时应尽快减少给煤量,适当增大一次风量,使部分棵粒较小的煤粒上升到床温较高的的中、上部着火燃烧,床温就会逐渐提高。锅炉运行人员在床温下降至717℃,为了尽快提高床温,防止锅炉熄火,病急乱投医,投油枪六支,床温迅速上升,造成大量沉积煤产生爆燃。5.5预见能力差大量沉积煤爆燃后,主汽温度及负荷快速上升,锅炉运行人员对主汽温的上升趋势预见性差,减煤不及时,导致没能及时控制住主汽温的上升,造成汽机侧主汽温上升至564℃。主汽温开始下降后,负荷仍然快速上升,此时锅炉运行人员对负荷的上升趋势预见性差,仅减小了8t/h的煤量,减小的幅度过小,导致没能及时控制住负荷和主汽压力的飞升,负荷最高升至140MW,主汽压力也快速升高至13.9Kpa,造成主汽集箱A侧安全门动作,严重影响锅炉的安全运行。5.6燃烧理论基础差3锅炉运行人员为了降低床温,以控制负荷的快速上升,提高了一次风量至27万Nm/h,一次风量增加后,不但烟气量增加,而且及时补充了炉内煤粒着火燃烧所需要的氧量,床温不降反升,炉膛出口烟温也相应升高,反而加快了主汽压力和负荷的飞升速度,这种操作上的失误完全是燃烧理论基础差所造成的。6预防措施6.1成立循环流化床锅炉技术攻关小组,通过了解循环流化床锅炉的运行特性,不断总结运行操作经验,尽快提高锅炉运行人员的操作水平、事故分析能力和事故处理能力。6.2运行锅炉专业要进一步加强技术培训工作,特别是燃烧理论基础和燃烧、水位及汽温的实际操作能力的培训,不断提高锅炉运行人员燃烧调整水平和水位、汽温调整水平。599

46.3由运行车间组织锅炉超温和汽温急升、急降反事故演习,提高运行处理事故的能力及协调、配合能力,特别要加强锅炉与汽机运行人员事故处理时的协调和配合能力。6.4在煤质变化或煤粒变化的情况下,锅炉司炉运行中要从床温、床压、氧量及三级过热器入口烟温、主汽温、主汽压力及负荷等重要参数的变化,及时作出准确的判断,并果断地对给煤量、一、二次风量进行适当的调整,使各参数恢复正常。6.5在床温出现下降时,要先考虑通过调整对给煤量及一、二次风量来提高汽温,避免盲目采用投油方式提高汽温,以防止入炉煤出现爆燃。6.6低负荷运行时,如入炉煤出现爆燃,床温、主汽温、主汽压力和负荷出现急升时,锅炉运行人员必须先控制好汽温,提升减温水压力,加大减温水量,控制主汽温不超过560℃,危急情况下可联系汽机采用快速加负荷的方法控制汽温,并尽快减少给煤量,尽快控制住床温稳定,不再上升。满负荷运行时,如出现入炉煤出现爆燃,在控制汽温急升的同时,还必须控制住主汽压力的急升,可联系汽机全开一、二级旁路泄压,视主汽压力上升情况,锅炉运行人员可打开对空排汽门泄压,尽量避免安全门出现动作,确保锅炉安全运行。6.7要保证入炉煤的煤质不要大幅度波动,首先要求各供应商入厂煤的低位发热量、挥发份、灰份必须符合设计要求,且各供应商之间的煤质不能出现严重偏差。第二,必须严把入厂煤质关,尽量杜绝不符合设计要求的入厂煤进厂。6.8运行车间要加强燃料集控室运行人员的技术培训,尽快提高对破碎机的控制水平,控制好入炉煤的粒径符合设计要求,并尽量保持入炉煤粒径的稳定。7结束语连州发电厂入厂煤质多变,且入厂煤为劣质煤,一旦出现入厂煤粒度明显变粗或煤质明显变差,则会出现部分入炉煤进入炉膛后不着火,沉积在炉膛底部,充分吸热达着火温度时出现爆燃的现象,引起主汽温严重超温,严重影响锅炉及汽机的安全运行,希望燃用劣质煤的循环流化床电厂引起重视,吸取连州发电厂的经验,避免出现类似严重超温的事故。600

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