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1、一线动态机组轴系振动诊断及处理方法研究一线动态机组轴系振动诊断及处理方法讨论第3卷第1期0年1月2008华电技术HuadianTechnologyVol.30No.1Jan.2008一线动态机组轴系振动诊断及处理方法讨论Studyonthediagnosismethodsandtreatmentforvibrationofturbineshaftsystem杨军,李桂阳,何辄,,YANGJunLIGuiyangHEZhe(辽宁华电铁岭发电有限公司,辽宁
2、铁岭)112000(,L,T,C)LiaoningHuadianTielingPowerCo.td.ieling112000hina摘#要:针对铁岭发电厂#3汽轮发电机组#5轴振、瓦振的振动过大问题,对#3机组的轴振动和瓦振动4进行了全面测试,通过数据分析查明振动超限缘由是发电机-低压转子间短轴与相邻转子联接对轮偏差较大以及低压转子存在肯定的二阶质量不平衡。改善发电机-低压转子间短轴联接对轮对中状态及低压转子现场高速动平衡,解决了振动超限问题。一线动态机组轴系振动诊断及处理方法讨论第1期杨军,等:机组轴系振动诊断及处理方法讨论表1各阶段的轴振及瓦振值(基频)负荷113MWA12
3、MV50MW项目轴振/()m∠μ方向XYXYXY垂直水平XY4641∠3413∠7#513#4#5#67456∠39209∠18050∠39110∠18150∠39310∠18277∠19699∠28275∠19799∠28274∠19798∠280354945∠238∠715636∠110138∠215334∠19737∠215135∠19736∠256538139∠16453∠2997∠71888∠1946∠71477∠1945∠71478∠16443106∠31445∠1轴振/()m∠μ解列3000r/min轴振/()m∠μ瓦振/mμ解列400r/min轴振/()m∠μ分
4、析,然后再对低压转子进行现场高速动平衡。3小修中的检查和处理3.1中心检查和调整低压转子-发电机联轴器解体测量为:低压转子上错位和下张口数值为分别0,右.355mm和0.205mm错位和左张口数值分别为0;调整.075mm和0.025mm图25测点降速波特曲线#据,轴承瓦振均超过5,格外是#4轴承4~#60mμ瓦振垂直方向高达8。0mμ振和4,5轴承Y向轴振均超过1,格外是500mμ轴承X向轴振达1。依据表1所列的瓦振数57mμ###后低压转子上错位和下张口数值分别为0.43mm和标准数值分别为00.235mm(.43mm~0.48mm和),左错位和右张口数值分别为00.229
5、mm.01mm和(标准数值分别为<)。0.015mm0.03mm和<0.02mm3.2短轴晃度检查和调整低压转子-短轴-发电机联轴器晃度解体前测量记录如下:低压转子电端联轴器晃度0,短.10mm轴调端联轴器晃度0,短轴电端联轴器晃度.205mm,发电机转子调端联轴器晃度0。0.18mm.12mm解体后测量低压转子电端联轴器瓢偏0,.01mm发电机转子调端联轴器瓢偏0,低压转子联.035mm,发电机转子联接盘车大接调整垫片后瓢偏0.04mm齿轮后瓢偏0。.05mm为处理发电机转子连接盘车大齿轮后大齿轮端面瓢偏状况,检修中对盘车大齿轮端面进行了研磨处理。短轴-盘车大齿轮-发电机联轴
6、器联接完毕后测量短轴调端晃度为0,短轴电端晃度为0,发电.02mm.02mm机对轮晃度为0,符合检修工艺标准。.03mm短轴返制造厂经测量检查确认不存在弯曲、止口同心度不良的问题,短轴调端联轴器瓢偏合格,短轴电端联轴器瓢偏超差0(瓢偏0),.005mm.025mm因超标较小,在制造厂未做处理。检查中发觉调整垫片调端止口损伤,呈椭圆形,长短轴差值大于1,最小配合间隙0,超.6mm.14mm出设计要求。为此对联轴器垫片止口进行了修复,由频谱分析可知,轴振动以基频重量为主,另依据电厂曾经做振动与发电机有功负荷、励磁电流等参数改变试验而基本保持振动不变的事实,说明振动基本稳定,不存在发
7、电机转子、低压转子热变形现象。低压转子两轴承轴振以反向重量为主,表明低压转子存在肯定的二阶不平衡重量。所列低转速下轴颈晃度数据看,3轴从表1~5颈晃度偏大,尤其是#5轴颈晃度达8其对0m以上,μ低压转子、发电机转子目前较大的振动有挺直的影响。4,5轴颈晃度偏大与低压转子-发电机转子间的短轴和相邻转子相联对轮的连接状态偏差较大有关。2.3小修措施依据分析,发电机、低压转子轴振动和瓦振动较大的缘由是发电机-低压转子间短轴与相邻转子联接对轮偏差较大以及低压转子存在肯定的二阶质量不平衡所致。因此,在
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