机组振动诊断及处理

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1、机组振动诊断及处理杨棋【摘要】从振动与激振力和部件动刚度的关系出发,测试了机组的振动特性分布,指出了引起#3轴承振动的主耍原因,提出了消除振动的可行措施。0•前言机组振动过大,将造成动静部份磨擦,使某些紧固件松脱和疲劳损坏,甚至造成设备事故。我国水电部1959年规定,3000r/min机组,振动20um为优,30um为良,50um为合格。热电厂#1、2机组(ASL-12-1型),系罗马尼亚Rista工厂生产的中温中压冲动式双抽凝汽式机组,1976年投产。由于当时天然气锅炉投运,电网电价低,一直较少运行。1992年后,随着煤锅炉相断投

2、产,川维电厂逐渐从供热为主过渡到热电自给自足。1995年后,#1>2机组开始长年运行,机组设备状况,直接影响热电厂生产经营日标的完成。1996年开始,#1>2机振动情况一直不稳。检修后,在30um左右,但运行2000h后,逐渐增大到60um,甚至达90um,严重威胁设备安稳长运行。因此,诊断#1、2机#3轴承振动,提出处理措施,显得刻不容缓。1、振动与激振力和部件动刚度的关系汽轮机所发生的振动,根据振动性质,可分为强迫振动和口激振动。虽然这两种振动在频率特性上有交叉的地方,但强迫振动的分波共振有敏感转速的共振特征,实际上很少,故当呈

3、现低频振动时,基木上是自激振动,而一旦呈现同频和高频振动,基本上属强迫振动。#1、2机组#3轴承振动,基本上是在3000r/min时产生,经过转速试验,振动与转速升高或降低关系不大,故属强迫振动。在强迫振动中,部件上呈现的振幅与作用在该部件上的激振力成止比,与它的动刚度成反比。可用公式表示如下:A=(uXp)/Kc(1)式中u动态放大系数1p——激振力NKc—一支承轴承的静刚度N/cm式([)可以写成A=p/(Kc/u)=p/Kd(2)Kd支承系统的动刚度由式(2)可以看出,减小振动的途径有两条,一是减少激振力p,二是增加支承系统的

4、动刚度Kdo#1.2机组每次检修后,振动均在30um以内,但随着运行时间延长,振动逐渐增大。因此,由于转子不平衡力、电磁激振力、流体冲击力、转子刚性不对称的惯性力等引起的振动,均可以排除。引起#3轴承振动,应从动刚度方面去诊断。而影响动刚度的因素有三方面:(1)连接刚度:部件之间是否紧密,可以通过测试差别振动来判断。(1)共振:转速试验来查明。(3)结构刚度:部件及其座落基础本身结构的坚固程度。由于#1、2机大修后一段时间内,振动正常,故可以排除共振与结构刚度引起的振动。是不是连接刚度不够而引起的振动,可以通过振动特性分布来判断。2

5、、#3轴承外部特性试验外部特性试验,就是当轴承发生较大振动时,在轴承座的各对称位置上测量其振动值,然后进行分析。对一个轴承座来讲,转子产生的激振力是由轴颈作用在轴承上,通过轴承传到轴承座、台板和基础。如果轴承座和台板、台板和基础之间连接稳固,而口轴承座支承刚度分布也对称,则轴承座各点振幅是沿其高度的降低而减小的。一般在同一轴向位置,测点上下标高差在100mm以内的两个连接部件,在连接坚固的情况下,其差别振动应小于5um01997年3月3FI,测量#2机#3轴承振动特性分布如图2(图1#3轴承座振动特性测点)可以看出,基础与台板之间的

6、差别振动为12um和2um,基本正常,但轴承座与台板之间的差别振动2、3点为60um>7、8点97um,是标准值的20倍,且右侧比左侧大30umo说明轴承座与台板之间的连接严重不良,特别是右侧。从基础的振幅來看,只有3um,证明激振力是不大的。因此,可以断定轴承座的动刚度不足,是引起#3轴承振动的主耍原因。3、轴承座与台板连接状况分析机组#2、3轴承座与低压汽缸连接方式为钢板焊接结构,与台板连接方式为螺钉连接。每次检修后,螺钉垫圈与台板间隙按《汽机检修规程》调整为4um,以便于机组受热膨胀,即滑销间隙为4um。随着机组运行时间增加(

7、一般为2000h),由于高频率振动,垫圈被磨损,使间隙逐渐增大,导致振动增大,从而加剧垫圈磨损,形成恶性循环。图2为机组检修后运行2000h的滑销间隙:3(图2#2、3轴承座滑销间隙)从图2可以看岀,滑销间隙基本上都超标,特别是右侧端部,是标准值的3倍,左侧端部是标准值的2倍。因此,可以推断,轴承座与台板固定螺栓垫圈蘑损,造成滑销间隙增大,是引起轴承座动刚度不足的主耍原因。4、消除振动的措施由于轴承座与低压缸连接方式己定,要改变为一结构,将采取巨大手进,从联接螺钉结构上分析,如图3,由于振动,致使滑销间隙a不断增大,而每紧螺钉一次,

8、使a减小,振动立即减小(拧紧标准是,轴承座与台板的差别振动为3-5um)o但由于螺钉凸肩b处与台板相抵,使得拧紧量有限,且每次拧紧后,运行时间仅为200ho术。因此,寻求轴承座与台板连接方式上改(图3轴承座与台板联接示意图)97年5月

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