欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:6716845
大小:284.50 KB
页数:7页
时间:2018-01-23
《涟钢棒材厂三线切分轧制存在的问题及解决措施》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、涟钢棒材厂三线切分轧制存在的问题及解决措施时间:2011-10-2122:02:57
2、来源:兰方海
3、浏览:10次
4、评论:0条 [收藏][评论][进入论坛]涟钢棒材厂三线切分轧制存在的问题及解决措施兰方海(涟钢生产质量管理中心板材生产技术室,湖南涟源417009)2007年,涟钢棒材厂从江苏沙钢盛日集团引进包括导卫在内的三切分轧制技术,经过一年多的不断改进,已取得了一定的成绩和经验,现简述如下。1车间概况1.1设备与工艺涟钢棒材车间采用高架式平台布置,轧线标高5.8米,主要由一炼轧厂转炉供坯,坯料150×150×12000m
5、m,单重2.05吨,由汽车运送。采用电磁吊将钢坯成排直接吊放在上料台架上,上料台架为液压拨钢式,逐根送到加热炉辊道上,钢坯在入炉辊道上经逐根称重、测重然后入炉,采用装钢辊道和推钢机将钢坯推上步进梁,可热送热装,目前热装率达50%以上。步进式加热炉为国内设计制造,燃高焦炉混合煤气,加热温度1050—1200℃,产量130t/h(冷坯),采用辊道出钢。轧机全部为国产设备由北钢院设计,机时产量为130t/h,于2002年投产。全部为平立交替布置,粗轧机六架,为Ф550mm×4(闭口式轧机)ф450mm×2(短应力线轧机),粗轧机
6、后设有1群飞剪,用于切头和事故碎断;中轧机六架,为ф450mm×2(闭口式轧机)ф450mm×4短应力线轧机,其后设2#飞剪;精轧机采用ф350mm×8,其中16#、18#机架为平立可转换轧机,精轧机后设有3#飞剪,3#飞剪后设有水冷段,可与中轧水冷段结合生产高级别的控轧控冷钢筋。三线切分从15#机(K4)开始为预切分孔型,16#机(K3)为切分孔型,16#机出口已切分成三线,经第17#、第18#机轧出成品,该套孔型和切分导卫均由江苏盛日集团设计和提供。精整区采用裙板辊道上冷床,步进式冷床120m×11.5m,出口辊道将钢
7、材送人冷剪剪成定尺后,由链床送到打包收集区,包装入库。1.2产品状况产品规格有圆钢和带肋钢筋,圆钢规格为Ф12一Ф40,带肋钢筋规格为ф10一ф40,其中ф10、ф12、ф14带肋钢筋采用三线切分技术,ф16、ф18、ф20带肋钢筋采用两线切分技术,可根据用户要求生产9—12m尺寸范围内的各规格带肋钢筋。2三线切分技术在涟钢棒材厂的应用情况2.1三线切分技术在涟钢棒材厂的应用2.1.1ф14三切分轧制试轧情况①2007.11.13日至2007.11.16日ф14第一次三切分轧制总体情况涟钢棒材厂f14三切分轧制自2007.
8、11.13日白班开始至2007.11.16日晚班止,共计3天零一个班,共轧制6065吨,综合成材率为93.10%,本次ф14三切分平均日产达到1516吨,最高班产达到710吨,已达到日产2130吨的生产水平。②中废情况本次ф14三切分一共产生中废62支,130.2吨,中废率2.00%。主要集中在18#机不进及18#机后堆钢,其次是16#、17#机不进废钢共计达29支,占总废钢支数的47%。其中导卫粘钢为主要影响因素。其中18#机出口至3#飞剪处废钢24支。③检废情况由于设备老化,跳钢机烂钢,尾部不跳,导致冷床弯钢严重。轧制
9、过程中产生的大头大尾和三线差而造成的成品纵肋超差,由此而产生的检废较多,约235吨,检废率达3.60%。④轧制小规格三切分,轧制速度较慢,钢坯在炉内停留的时间较长,氧化较多。另外飞剪切头切尾损耗一共约为1.30%。⑤轧辊消耗情况K1每组轧槽平均轧制支数为140支计287吨,K2轧制支数为1400支计2870吨,K3每组轧槽平均轧制支数为100支计205吨,K4每组轧槽平均轧制支数为350支计717.5吨。因此由统计数据看出,K3切分轧槽消耗最大,其轧制量仅为K1的71%。⑥成品外形尺寸情况11月13日白班试轧成品外形实测尺
10、寸见表l:与标准GBl499.2—2007对照:除南线横肋出格外,其它均符合GBl499.2—2007的要求。⑦本次ф14三切分轧制成绩及存在问题a本次ф14三切分轧制成绩经过棒材厂领导、相关工艺技术人员及一线调整工人的共同努力,三线长度差已控制在0.5米范围内,工艺控制基本处于稳定。导卫方面基本满足ф14规格三切分的要求。b本次ф14三切分轧制存在主要问题一是16#机出口分料合系滑动摩擦,容易引起17#机进口积渣堵塞其进口造成堆钢,二是切分机架冷却水不合理,每组轧槽轧制量与同类型厂家存在较大差距。2.2ф12三切分轧制试
11、轧情况2.2.12007年10月29日至10月31日f12第一次三切分轧制总体情况第一次试轧ф12三切分是2007年10月29日中班至10月31日晚班共轧制五个班,这次轧制主要是试轧和暴露问题,共投入坯料152.3吨,轧制合格材仅73.9吨。合格材与废品各占一半。暴露出来的主要问题如下表2所示。2.2.
此文档下载收益归作者所有