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时间:2018-01-18
《压缩车间事故案例10-09》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、压缩车间维修岗位事故案例一、1997年5月18日,3#M8K压缩机因异常响声停车检查,当维修工打开四级中体油窗把管钳卡在结合器上转动背帽时,压缩机突然转动,将一维修工还没有来的及抽出的右手臂折断。1、事故原因:压缩机停下后,在维修工和操作工没有交接清楚的情况下,维修工就开始进行检修工作,当发现气缸内有压力时,操作工在没确认有无人员工作的情况下,私自处理阀门,气缸内的余压导致压缩机自转,造成了严重的后果。2、违章类型:此次事故违反了岗位安全技术操作规程和设备检修安全技术规程。操作工在没有处理好车,维修工和操作工没有交接清楚,安全措施没有落实的情况下,维修工
2、就开始进行检修。3、正确处理方法:维修工到大检修现场应与操作工认真交接清楚,并确认各级气缸压力情况,并落实好检修安全措施后再进行检修。检修过程中如果气缸内有压力应通知操作工进行处理,操作工在处理卸压前应确认压缩机周围有无人员在工作,确认无人工作后方可操作。4、预防措施:加强安全学习,熟练掌握各种操作规程,设备检修前要落实好检修安全措施。二、1995年3月10日,1#M20压缩机更换1级活塞。在使用行车吊装一级活塞,当维修工启动行车时突然间从拆开的活门室喷出大火,因当时维修人员离着火的地方远没有造成人身伤害事故。1、事故原因:停车后一级入口阀门关闭不严,半
3、水煤气通过拆的活门口流出。维修工启动行车时控制开关打火产生的火花点燃了内漏的气体,而发生了以上事故。2、违章类型:此次事故违反了岗位安全技术操作规程和设备检修安全技术规程。检修前没有对检修的设备及检修使用的工具进行检查确认,检修安全措施没有落实好,就开始进行检修。3、正确处理方法:进入检修现场必须要对需要检修的设备进行全面的检查和分析,是否有不安全因素,检修使用的工具是否安全可靠,检修安全措施是否落实到位。检修过程中发现有漏气现象要停止检修工作,直到处理好后才能进行检修,必要时对设备进行置换。这样即可以避免以上事故发生又可以防止中毒等危险事件发生。4、预
4、防措施:加强安全知识学习,提高安全意识,严格执行各类安全作业规程。对检修的设备检修前要进行全面检查和分析,确保检修安全。压缩车间压缩岗位事故案例一、2007年10月5日,东压缩6#M83压缩机操作工发现三级活门冒烟,并且三级气缸有响声,操作工紧急停车。1、事故原因:经拆卸三级活门检查发现三级出口活门坏的严重造成气缸超温,使三级活塞涨缸拉毛。2、违章类型:此次事故违反了巡回检查制度,操作工没有及时进行巡回检查,对损坏的活门没有及时发现而发生了以上事故。3、正确处理方法:加强巡回检查,发现损坏的活门及时停车更换。4、预防措施:严格执行巡回检查制度,认真及时的
5、进行巡回检查,查处的问题及时进行处理,杜绝类似事故的发生。二、2002年5月12日白班,1#M20操作工在拆卸三级排油主阀阀头时,当螺栓拆卸完毕,三级排油主阀阀头突然打出,多亏操作工躲避及时没有造成人身伤害事故。1、事故原因:操作工拆卸三级排油主阀阀头时,在没有关闭排油副阀进行卸压的情况下进行操作而发生了以上事故。2、违章类型:此次事故违反了检修安全技术规程。在没有对检修的设备处理彻底的情况下就进行检修。3、正确处理方法:拆卸排油主阀前应将排油副阀和排油总阀关闭,打开排油导淋卸压后再进行拆卸排油主阀,拆卸时现将螺栓松动,撬开阀盖确认是否有余压,确认没有余
6、压后再将螺栓全部卸下。4、预防措施:加强安全知识学习,提高安全技能,严格执行各种安全作业规程,作业前要进行安全隐患分析,落实好安全防范措施。
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