净化车间各单元事故案例汇编

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1、净化车间各单元事故案例汇编1991年变换炉爆炸事故1、事故经过:1991年8月6日,某化肥厂正常生产时,中变炉突然发生爆炸,炉体拦腰炸断、炉内弊板飞出,落在35m处厂区道路上,砸死1人。爆炸气浪将饱和热水塔掀翻,压坏厂房和设备。  2、事故原因:经过分析,爆炸的原因是设备运行时长期超温过热,(持续时间在2000小时以上)。引起设备局部氧化、蠕胀、裂缝,产生材料脆性蠕变断裂而爆炸。造成设备局部超温的主要原因是变换炉内保温层局部损坏。3、事故教训及采取措施:变换炉内保温层施工时,必须选用耐火质量高的保温器材,施工单位必须选择具有一定资质的建筑队

2、伍,严把质量关。加强对变换炉炉壁温度的检测,发现温度超高,应及时处理。定期检查炉内壁保温材料完好,发现损坏,及时处理。严格工艺指标,严禁超温、超压。1993年变换炉触媒水淹事故1、事故经过:93年11月14日,某厂德士古气化炉投料成功,净化接气开车,煤气入炉后,操作人员发现煤气水分离器报警,立即通知巡检排放,继而发现一变炉温度下降较快,立即作出入工段放空的处理。调度通知气化切气,合成气火炬放空,洗涤塔液位指示稍高但没有高限报警。净化重新对变换系统升温后,接气生产。15日14:00再次发现煤汽水分离器报警,一变炉温度下降57℃。立即进行紧急停

3、车,气化切断了文丘里灰水及洗涤塔塔盘给水,洗涤塔液位仍无下降趋势,判定洗涤塔液位计误指示,后计算机重新组态洗涤塔压差,靠压差值判断塔的液位维持系统运行。2.事故损失:造成净化预变和一变催化剂被淹,活性下降,系统阻力增加,被迫停车三天。3.事故原因:①洗涤塔玻璃板液位计被黑水污染,无法现场判断液位高低;②气化炉激冷环垢堵严重,激冷水无法加量,造成灰水补充联锁阀打开,洗涤塔循环泵打量很小;③洗涤塔入高压闪蒸罐黑水管线堵,二次疏通后再次被堵,流量计取压管堵后得不到正确判断,造成洗涤塔无法排水;④净化操作人员无处理该类事故的经验,未能及时切气停车,

4、造成大量积水带入预变炉、一变炉,致使炉温较低。1994年变换5.20爆炸事故1、事故经过1994年5月20日下午3点30分,****化肥厂净化车间变换工段热交换器入口处丁字形立管突然爆炸。一块重约79千克、面积为约0.89立方米的管壁被炸飞水平距离11.3米远。大量含有混合气体、可燃气体、有毒有害气体高速喷泻,引起空间气体爆炸,殃及正在离爆炸处仅3米远的11名堵漏作业人员,当场造成3人死亡,8人受伤。其中7人重伤。在实施抢救的过程中,先后又有5人死亡。2.事故损失:事故共造成8人死亡,2人重伤,1人轻伤。事故造成的经济损失达130万元。3、

5、事故原因:事故发生后,厂内组织的工程技术人员对现场进行了勘察。经过对设备材质的金相分析,对管壁测厚及介质等因素方面的分析,认定事故的发生与管内介质对管道的超常不均匀化学腐蚀、气体冲刷、管道局部严重减薄、应力集中,导致其工段热交换器丁字立口处不能承受当时的工艺、压力指标,引起突然爆炸。事故原因是在系统腐蚀严重的情况下,对管线严重腐蚀的后果认识不足,未能及时更换管线所致。4、采取措施(1).严格控制半水煤气中的硫含量;(2).严格控制变换系统原料气中湿含量和温度,防止冷凝;(3).加强压力管道管理,建立测厚制度,发现泄漏要检查分析原因,弄明情况

6、,及时处理。1997年中变炉床层垮温1、事故经过与紧急处理:1997年10月11日7:58,某德士古气化的甲醇装置变换入口分离器F7101液位8分钟内从38mm猛涨到636mm,现场可听到管道水击声,虽经排放,液位仍居高不下,引起变换炉进水,催化剂床层温度下跌至其活性温度以下,操作人员通过HV7101阀将合成气放火炬一部分,但炉温仍快速下降。9:30进中变炉气量只有60000m3/h,HV7101开度35%,分离器液位仍未下降。系统生产不能维持,甲醇及CO系统被迫停车。甲醇停车后中变炉氮气循环升温。12日4:00,合成开车。12日18:35

7、,CO压缩机开车。2、事故原因分析:从DCS调出的数据来看,当时德士古负荷无大的波动,合成气流量、压力较平稳,无明显变化,合成气带入中变炉的水应为液态水。而德士古1#洗涤塔液位于7:40开始由1110mm下降,8:05降至803mm,说明在这段时间内有带水现象,带水可能是由于洗涤塔顶部除沫器损坏或回水管堵塞。3、事故后果及损失:造成甲醇停车18.5小时,CO停车33小时。2000年变换气换热器下部膨胀节爆炸1、事故经过2000年9月,某化肥厂变换工段正处于停车检修后的开车阶段。变换炉正常接气后,系统逐渐加量,调整工艺指标。在此过程中,变换系

8、统传来一阵闷响,变换系统压力迅速下降。工艺操作人员立即进行紧急停车处理。处理完毕后发现,变换气换热器下部膨胀节裂开一道约20cm的口。该设备进行了约3天的检修恢复。运行后为带病设

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