蒸汽计量存在问题和对策

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1、蒸汽计量存在问题和对策  【摘要】介绍了蒸汽流量计应用现状和蒸汽流量计量存在的问题,以及应采取的对策。【关键词】蒸汽计量;问题;对策0.概况蒸汽是各生产企业的重要的二次能源之一,有的直接参与化学反应,但多数是用其热能。企业在谈论节能降耗一般会先想到”蒸汽”。从眼前本单位利益出发,降低生产成本需要降低蒸汽损耗;从大处想,我国能源短缺,更需要降低各种能耗。谈论节能降耗,应首先想到是能源的”计量”,只有有了准确计量,才有资格说节约了多少能源。在蒸汽计量方面,现状如何?中石化一些大型企业做得怎样?对于各厂生产装置内及车间级的蒸汽侧量及计量,也多是采用孔板差压式流量计。除了上述流量计之外,也有用阿丑

2、巴等流量计的。总的数量有数百台,不再细说。从计量管理角度,燕化公司根据”GBl7167-83”规定,明文对蒸汽测量系统提出如下要求:厂际蒸汽计量系统要有温度和压力补偿环节;对其系统侧量误差要求:过热蒸汽计量系统误差不大于±2.5%;饱和蒸汽计量系统误差不大于±4%。1.蒸汽计量系统运行情况6关于蒸汽流量计量,燕山石化公司各厂际之间,多次因计量不准,供需双方发生计量纠纷。近几年随技术进步、计量器具产品质量的提高和加强了蒸汽系统的管理,大多数的蒸汽计量系统运行正常。能够正常运行的测量系统,一般都是领导重视,工程技术人员精心设计,认真选型,成套性完善齐全,投入较大。如采用计算机管理、带压力温度补

3、偿、变送器选用的精度较高、系统带小信号切除、随时跟踪测试计算、自动打印日报、月报等功能。但是对一些中、小用户,如采用分流旋翼式流量计的问题较多。系统测量精度不高,故障率高,甚至用不到一个采暖期就损坏等。2.存在问题及应采取的对策由于蒸汽系统温度较高,饱和蒸汽又易变为汽、液两相流,相比之下测量难度大,甚至无法测量。因此对蒸汽测量系统的要求就高一些,有些计量器具满足不了它的要求。6从处理燕化石化公司内部计量纠纷情况看。从1993年4月至1995年4月两年时间内收到”申请仲裁书”12件,其中蒸汽计量纠纷有5件,占整个公司计量纠纷的41.7%,占的比重是很大的。如果统计到1998年4月,5年内共收

4、到25件计量纠纷,蒸汽计量纠纷仍为上述5件(这三年出现的蒸汽差量均在下边协商解决了),所占比例为20%,说明近几年蒸汽计量工作有所改善,但是此数也不小。产生计量纠纷的原因是什么呢?通过数次对现场调查分析,归纳有三条:一是计量器具方面的原因;二是管理方面的原因;再就是人为因素。现就计量器具方面原因分析主要有以下几个问题:2.1蒸汽计量器具的性能有待提高,选型范围有待扩宽6根据我公司蒸汽计量采用孔板差压式流量计较多,特别是七十年代建的老装置中,可以说绝大多数为此类仪表。该类计量器具存有一定的弱点:它的量程比小,一般为3:1,若运行在30%流量刻度以下时,其精度下降较大;运行工况条件离开原设计条

5、件,侧量误差会增大,再如孔板检侧系统中部件多,引压管系统易堵、易漏、易冻、易汽化等特点,造成仪表一次安装工程量大,费用高;维修工作量亦大;孔板为节流型压损大,长期运行耗能大,费用高;长期运行中孔板几何尺寸变化,锐角变钝(锐角要求r=0.0004d,而有关专家试验后公布,运行的头二或三年中每年磨损半径厂增加0.04mm,而五、六年之后才趋向稳定。由于锐角变钝,孔板流量系数会变小!);甚至有的孔板在开停车过程中,由于蒸汽管道中易存冷凝水,开停蒸汽管道过程中产生水垂,致使孔板变形,甚至变成喇叭口。所有这些都说明,孔板差压式蒸汽流量计很难保证其原设计测量精度。虽然目前已出现孔板、变送器一体化产品,

6、二次仪表也已微机化、智能化,使孔板量程比可提高到l0:1。但是孔板本身锐角会变钝造成流出系数变化,使测量误差增大尚不能克服改善。尽管已有钝化的孔板产品出现,但其相应的钝化标准及其检测器具配套尚待完善,再者它属于非标准孔板,应经过逐台检定,才可用于计量。标准孔板运行、磨损几年后,应检定测出新的流出系数,才可保证其侧量准确度。但是目前无有这方面的要求和标准。随着机加工技术的提高相进步,采用标准喷嘴节流装置的越来越多,如45万吨乙烯改造中,在DN200mm以上管道的气体和蒸汽测量出现六套标准喷嘴(30万吨乙烯中一套也无有)。它最大的优点是比标准孔板压力损失小。缺点是加工制造难度大,检验技术高难度

7、大,也存在运行多长时间后检定的问题。2.2蒸汽计量表的检定蒸汽计量表的检定目前尚不完备,是制约蒸汽计量工作的一个重要环节。以蒸汽为工作介质的”蒸汽流量计量检定装置”在烟台、广州、兰州等地都出现过,由于这种装置浪费能源、难以操作、检定精度低、费用高,无发展前途,坚持下来的没有。正因蒸汽流量计无处检定,应走周检的涡街、阿丑巴、分流旋翼式等流量计,也难以实现。这里提到蒸汽计量检定装置有它的不足之处,将陆续退出历史舞台,代之兴起

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