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时间:2020-09-05
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1、轴承钢碳化物超细化退火新技术轴承钢的退火质量,与钢的淬火质量息息相关,对轴承的寿命和可靠性有重大影响。研究表明;退火组织中细小、均匀的碳化物比粗粒状碳化物在淬硬性、疲劳寿命、压溃强度等方面,就有明显的优越性。因而在退火组织中获得均匀、细小、弥散的碳化物一直是轴承行业材料工作者长期追求的目标。河北工业大学材料学院经过五年多基础研究,在轴承钢碳化物超细化退火方面获得突破。并从2000年起在轴承套圈、盘条上开始工业应用。该技术主要是在基本上不改动退火炉炉体、机械传动的前提下,根据应用厂家退火设备的热特性、炉内温场分布及装炉量
2、、装炉方法,研制适合该设备的轴承钢全自动超细化退火控制系统,取代原设备的温控系统。该系统将根据运行过程中反馈获得的炉子热特性、温场分布、装炉量等参数,通过与自身的超细化退火专家系统比对、运算,能全自动的自我调整各区加热温度,各区的加热和冷却速度等参量,使其获得优良的退火产品。本技术有如下特点:1.新技术获得的退火组织与部标二级组织相比碳化物颗粒更小,数量更多,其退火、淬火组织,优于国际先进厂家的组织。SKF曾提供的SAE51200热轧棒材,经河北工业大学退火后,SKF总部对其进行详细检测。结果表明:在碳化物单位面积数量
3、,最大、最小、平均碳化物尺寸等方面,均优于SKF水平。并可根据用户的不同要求,稳定的获得二级、小二级或超细化的退火产品。2.退火周期从现在的15—21小时,缩短到9—12小时。生产率提高1/3到1/2。3.轴承厂锻造、退火、淬火用电,约占全厂用电量的70%以上,国外最好的贯通式连续退火炉吨耗电为250KW·h/T,国内通常在280—410KW·h/T。国内台车炉、井式炉(热炉)的吨耗电为350—500KW·h/T。采用新技术后,贯通式连续退火炉吨耗电为204—240KW·h/T,台车炉、井式炉的吨耗电为250—300K
4、W·h/T。与改造前相比,改造后吨耗电降低60—130KW·h/T。以电费0.4元/KW·h计每吨节电24—72元/T,经济效益可观,使用数月后,即可收回改造成本。1.明显提高机加工产量和质量:退火硬度在185——207HB之间,且硬度均匀,偏差小。退火硬度虽在标准上限,但可加工性好。由于硬度均匀,可加工性好,加工后尺寸一致性好。2.由于退火组织稳定在二级或二级以下,必然容易获得优良的(1—2级)淬火组织,由于退火碳化物细小,对厚壁件,淬火加热时间可缩短1/4—1/3。对薄壁件,可降低淬火温度,使薄壁套圈几乎无明显淬火
5、变形。新技术可使淬火效率提高,电耗减少。3.由于退火氧化脱碳明显减少,可减小毛坯尺寸。由于车加工尺寸一致性好,淬火变形小,可减小留磨量,从而降低成本,提高生产率。4.据统计,由于滚动体造成轴承失效,事故率国外为0,国内为30%,国内滚动体压溃强度比国外低50%。采用新工艺对7/16″钢球试验表明,事故率为0,压溃强度标准是68.51KN,实测112KN,为标准的1.6倍。盘条采用新技术后拉拔减面率明显提高,如φ9盘条中间不加去应力退火,可拔至φ4.5,缩面率达75%。该技术从2000年起已在国内多个轴承厂,轴承钢丝厂应
6、用,先后在台车炉、贯通式炉、井式炉改造成功,用于套圈、滚动体、盘条退火。特别是盘条在台车炉、井式炉中装罐退火,结合我们提供的无氧化技术,盘条退火后氧化脱碳层不大于直径的1%,原工艺失去重量3—4%的氧化损失,新工艺不仅不失重,反而增重2—4‰,更大的优点是省去了爆水、酸洗等工艺。
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