烧结竖炉电除尘检查结果及检修方案.doc

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1、烧结2#竖炉电除尘检查结果及检修方案一:检查问题及影响电除尘的效果1.顶部盖板有漏洞,部分焊道开裂。导致电除尘电场电压过低,经现场检测,电场电压为零,标准是50-80KV.温度达不到80到120摄氏度,使除尘效果不佳。2.经检查瓷套管已有10个开裂。导致电除尘灰尘进入箱梁,箱梁积灰严重,电压输送不到位,产生放电现象,导致电气系统无法正常工作,使除尘效果为零。3、电除尘内部大框架和小框架严重变形。使电场极板与极线间距移位,导致电压不稳定。4、阴极线脱落严重导致输电线路短路,使电压没有输出。5、阳极板变

2、形扭曲。导致电场极板与极限间距不合理,电压过低。6、进风口分布板受长期腐蚀已导致部分分布板脱落。造成大量灰尘分布不均,使灰尘在电场内,只能少数吸附在阴极线和阳极板上,余下大量灰尘进入引风机排入大气,使叶轮受损严重。7、阴阳极锤头开裂、掉落。失去振打清灰功能。二:根据以上情况,及甲方停机时间的局限性,特作一下检修方案:顶部盖板补焊,以减少漏风量和雨水的侵入,瓷套管必须更换,如没有配件只能做暂时的密封处理,以防止灰尘进入箱梁内部和放电现象。更换阴极线并恢复大框架和小框架的垂直度和平整度,对变形和扭曲的阳

3、极板做修复调整。振打锤头做焊接处理,保证暂时的振打效果。三:检修时间:24小时。四:达到的效果:从过以上检修,我公司保证到达一下效果:电除尘四个月内电场电压达到50KV,电流达到400MA,

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