浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc

浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc

ID:57360391

大小:35.50 KB

页数:4页

时间:2020-08-12

浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc_第1页
浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc_第2页
浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc_第3页
浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc_第4页
资源描述:

《浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、浅析钢中夹杂物对Q345B冷弯性能的影响 杨和乾 张其欢 肖建华 牟小海 孟令奎摘 要:威钢生产的Q345B中厚板中硅酸盐夹杂、MnS夹杂是影响其冷弯性能的主要因素,其次是表面带状组织的影响。要提高Q345B的冷弯性能必须采取相应措施减少硅酸盐夹渣、MnS夹杂,改善其形状、大小和分布;改善Q345B钢铸坯的表面带状组织。关键词:硅酸盐夹杂、MnS夹杂;带状组织;冷弯性能Abstract:IntheprestigesteelproductionQ345Bcutdealthesilicatemixture,theMnSmixtureareaffectitscoldbendingperformanc

2、etheprimaryfactor,nextisthesuperficialbandedstructure'sinfluence.MustenhanceQ345Bthecoldbendingperformancetohavetoadoptthecorrespondingmeasurereductionsilicateentrappedslag,theMnSmixture,improvesitsshape,thesizeandthedistribution;ImprovestheQ345Bsteeltocastthesemifinishedproductthesuperficialbandeds

3、tructureKeyword:Silicatemixture,MnSmixture;Bandedstructure;Coldbendingperformance 1 前言  冷弯性能是衡量Q345B中厚板塑性好坏的一项重要力学性能指标。在威钢生产实践中,冷弯性能检脸不合格时常发生,直接影响了产品质量和企业经济效益。因此,分析Q345B冷弯性能的影响因素,对采取适当措施改善Q345B中厚板的冷弯性能具有十分重要的意义。2 原因分析及冷弯裂机理(1)夹杂物来源A、硅酸盐夹杂物 主要是由耐火材料、转炉渣等在冶金、出钢、脱氧合金化、浇注过程中进入钢液中来不及上浮而滞留在钢中的外来夹杂物,一般尺寸较大

4、,外形不规则。硅酸盐夹杂是炼钢中非常常见的夹杂物。从金相检测显示,威钢生产的Q345B中厚板普遍存在着大小不一、条带状的硅酸盐夹杂,其是影响Q345B中厚板冷弯性能不合格的主要因素之一。硅酸盐夹杂物沿轧向分布较多、较长,使得钢板的横向延性降低,在冷弯过程中夹杂物受应力的影响而破碎产生空隙,从而破坏了金属机体的连续性,最终造成Q345B中厚板冷弯性能不合格。尤其是那些大尺寸的硅酸盐夹杂,更是会对Q345B中厚板的冷弯性能造成致命的影响。B、硫化物夹杂 在威钢实际生产中,Q345B中厚板中硫化物夹杂主要体现在MnS夹杂上,其主要来源于钢水自身。由于威钢受入炉铁水成分硫含量的影响,终点钢水硫含量普遍

5、偏高,最终增加了钢水中MnS夹杂的含量。在威钢生产的Q345B中厚板金相检测显示,硫化物夹杂主要是MnS夹杂。MnS夹杂沿轧向分布较多、较长,使得钢板的横向延性降低,在冷弯过程中夹杂物受应力的影响而破碎产生空隙,从而破坏了金属机体的连续性,最终造成Q345B中厚板冷弯性能不合格。(2)带状组织  在威钢生产的Q345B中厚板金相检测显示,铁素体带状组织也是Q345B中厚板冷弯性能影响因素之一。A、铁素体带状组组及成分偏析 在铁素体带状处及中心偏析处塑性偏低,钢板中各处塑性不均匀,使冲压变形过程中的钢板出现不均匀塑性变形引起开裂;B、粗大的、严重的带状组织 带状组织使钢材的力学性能产生各向异性,

6、即沿带状纵向的强度高、韧性和塑性好,横向的强度低,韧性和塑性差;C、组织不均匀造成压型开裂 由于铁素体层的强度低和塑性变形能力较好,而珠光体层的强度高,塑性变形能力较差,使得其变形不均匀,因而也易产生压型开裂。3 解决措施(1)脱氧及成分调整控制成 分C(%)Si(%)Mn(%)P(%)S(%)氧值(ppm)范围0.14-0.190.251.10-1.20≤0.030≤0.02015-20  根据以往Q345B的生产及金相检测情况总结,我们对其脱氧合金化方案进行了优化调整:在前期使用铝块进行预脱氧,然后使用硅铝铁进行深度脱氧,使钢水终脱氧值在15-20ppm之间达到提高钢水酸溶铝的目的。(2)

7、硅酸盐夹杂的解决A、控制好脱氧操作,出钢过程使用铝铁进行预脱氧,使用硅铝铁进行深度脱氧,增加铝收得率并保证夹杂物有足够的时间上浮;B、延长吹氩时间,保证夹杂物有足够的时间上浮;C、做好挡渣工作,使用挡渣镖挡渣,大大的减少了钢包下渣量;D、增加钢包渣碱度,使用顶渣脱氧剂顶渣处理,改善钢包渣的流动性,保证对夹杂物的吸附能力;E、对钢中硅酸盐夹杂进行变性处理,把条状硅酸盐夹杂改变成为弥散的球状硅酸盐夹杂

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。