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时间:2020-08-11
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1、冶金环境保护2009年第3期柳钢转炉煤气除尘水系统水处理技术探讨莫凡(柳钢金鹏环保公司)炼钢工艺中煤气除尘系统遍采用两级文水洗涤进入除尘水系统,造成除尘水呈现高氏管洗涤器湿法除尘工艺,产生的除尘废水硬度、高碱度、高pH、高悬浮物状态。随着炼水量大、悬浮物浓度高,处理难度大。如果处钢转炉的大小、炼钢的品种、除尘水系统的构理不当,不仅引发除尘系统文氏管喉口、喷嘴造、沉淀池的处理能力、炼钢副料的投加量以结垢堵塞,而且会导致供水泵和供水管路结及冶炼操作、管理水平等因素,除尘水水质也垢,造成供水压力上升,通水量降低,严重时呈现不同的特点。可致使供水系统瘫痪,造成停产。因此,采用1.2.1水温科学的化学处
2、理技术减缓系统结垢,提高除除尘水水温随冶炼过程中烟气温度的变尘水的循环回用率,实现除尘水系统稳定,对化而变化。吹炼期水温较高,非吹炼期较低,炼钢厂提高钢产量、实现节能减排具有十分二者间差异很大,通常在32~60℃波动,冬重要的意义。季时除尘水可不经过冷却塔。水温对废水的1转炉煤气除尘水系统概况处理有较大影响:水温高时,悬浮微粒的运动1.1转炉煤气除尘水系统工艺阻力小,有利于絮凝剂的絮凝过程,可提高沉转炉煤气除尘水系统普遍采用两级文氏降效果。但水温高时微粒又会受到异重流的管洗涤器湿法除尘工艺。转炉炼钢过程中产影响,反而使沉降效果变差。而高水温会加生的烟气,采用活动罩裙收集,经过汽化冷却剧供水泵、
3、供水管线和喷嘴结垢。烟道,进入一级水溢流固定文氏管(一文)、二1.2.2pH值级可调文氏管(二文)降温除尘,再经过90。弯除尘水pH值主要由吹炼过程中所投加头脱水器、丝网脱水器脱水,净煤气进入风机的生石灰用量和粒度决定,凡是生石灰用量系统送至煤气柜或放散烟筒。净化过程所产高,粒度细,pH值就高,而且除尘水的pH在生的除尘水采用高架流槽自流至粗颗粒分离系统不同的部位数值是不一样的。除尘水在机,分离大于60m的氧化铁颗粒,再流入沉一文、二文与烟气充分接触,烟气中含有的大淀池(辐射沉淀池或斜板、斜管沉淀池)沉淀量二氧化碳(约含18%~20%)和生石灰进处理,出水送至冷却塔冷却,流入吸水井循环入水中。
4、一方面除尘水吸收二氧化碳,导致回用。转炉煤气除尘水系统工艺流程见图1。水的pH值下降:另一方面,当除尘水离开一文、二文进入高架流槽后,水温逐渐下降,生石灰逐渐消化形成氢氧化钙,又使水的pH值上升。因此除尘水的pH值在沉淀池出水处最高,一文、二文最低,从洗涤塔出来后pH图1转炉煤气除尘水系统工艺流程值又逐渐上升。由于炼钢辅料用量和粒度等1.2除尘水水质特性的不同,除尘水的pH差异很大,在8.5~13在炼钢吹氧过程中,大量的生石灰、氧化之间,通常其对絮凝沉降效果不产生影响。铁、二氧化碳和其他杂质都被带人烟气中,经1.2.3悬浮物2009年第3期冶金环境保护转炉吹炼时,由于高温下的铁水的蒸发法满足要
5、求,必须采取强化絮凝沉降处理。气流的剧烈搅拌、一氧化碳气泡的爆裂等原根据具体的水质和混凝沉降试验,选择相应因导致占金属总装填量1%~2%铁以氧化的混凝剂和助凝剂,单独使用或复合使用。混铁的形态进入烟气,产生大量的烟尘。烟尘凝剂选用聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫进入除尘水后,水中的悬浮物高达酸铁等,助凝剂采用相对分子质量在1200万20000mg/L。水中的悬浮物会像晶种一样使左右的非离子或阴离子聚丙烯酰胺。药剂的CaCO附着在管道、设备的内壁,促进结垢,投加地点选择在粗颗粒分离器和沉淀池的人危害整个供水管网。口之间的流槽中。经沉淀池沉淀后的出水悬1.2.4硬度和碱度浮物<100Illtg/L
6、,最好时<50mg/L。现在转转炉炼钢需加入大量的生石灰、白云石炉除尘水系统在粗颗粒分离机前投加降浊等造渣剂。吹炼过程中大量细小的生石灰粉剂、絮凝剂,通过其大分子链的网捕、架桥,将被烟气带入除尘水中,生石灰消化生成氢氧微小絮体凝聚成大片絮体,加速沉降,使出水化钙在水中离解形成Ca“和Mg“,随着生悬浮物含量<100mg/L,保证正常的循环利石灰的不断带入和除尘水的浓缩,会导致除用。具体加药方案如下:尘水呈现高硬度和高碱度状态,结垢倾向很(1)投加药剂:降浊剂、絮凝剂。强。倘若控制不当,除尘水系统会在数小时(2)投加方式:计量泵连续均匀投加。内发生结垢堵塞,造成停产检修。(3)投加地点:粗颗粒分
7、离机前回水槽2柳钢转炉除尘水系统的处理(如图2所示)。柳钢120t转炉采用“两文三脱”湿法工艺对煤气进行净化除尘,回水主要为一文(喷淋塔)、二文除尘冷却水,经各脱水器排出,即成为转炉除尘水,该水系统循环水量1800m/h,保有水量2300m。转炉除尘水为含钙的碱性水质,以碳酸图2除尘水降浊处理加药图钙为主要成分的水垢容易附着在水系统的各部位。当有水垢附着时,泵的给水能力降低,经强化絮凝沉降处理,1
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