甲醇分离器改造运行小结.pdf

甲醇分离器改造运行小结.pdf

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1、化工催化齐·J及甲醇技术2014j年-摹5期.第143期甲醇分离器改造运行小结鹎庆颜叶Ⅱ向铃f榀缱省长庆化上有限公363902)摘要对甲醇分离嚣机械式分离内件,改为高效分离内件.收效好,经济效益很可观。关键词甲醇分离器高效分离0前言福建省长庆化工有限公司年产3万t的甲醇生产系统,配置l400甲醇分离器,采用机械式分离,分离效率低,气体中带出甲醇液雾,在循环机进口管排污阀有甲醇液滴出现。为改善实际生产中循环机带液、装置生产能力低、产品流失、副反应多的现象,经反复研讨后,决定采用高效分离技术改造甲醇分离器。利用原设备外壳,采用高效分离内件,

2、根据系统实际状况,结合拟改设备的结构参数,做出以下改造。1实际工艺状况(1)醇分主要工艺参数工作压力:5.2MPa,循环气量:96000Nm3/h,出醇分温度:<40℃,进塔气甲醇含量(体积):1%左右,出塔气甲醇含量(体积):5%左右。(2)醇分外壳规格:Ol400×30×5400(3)单醇系统工艺流程示意图如下图l所示。图1单醇系统工艺流程示意图2问题讨论分析本公司甲醇生产工艺属于典型的鲁奇工艺,甲醇的单程转化率较低,循环量较大,因此对甲醇分离器的分离效率就有着更苛刻的要求,由于传统机械式分离结构分离效率低而导致大量未被分离的甲醇在

3、系统中进行循环,将会导致甲醇合成一些负面影响:(1)甲醇产量降低。系统甲醇分离是在一个甲醇分离器内完成的,如分离效果不好无疑会使甲醇收率下降,产量降低。(2)系统能耗上升。甲醇分离后气体进行循环,未被分离出的甲醇将在系统内进行循环,加大了系统的循环量,能耗上升。化工催化制及甲薛技术2014年弟5期第143勒(3)lll醇合成半‘卜。合成塔进l1I{j醇含量_『f高,表现最明的足催化剂最温瞍迅速卜跌,液态Ilt醉被气化,介成反应恶化,塔内Hi力涨,甚至超压被迫放空。(4)对循环~JL;FJ影响。部分米被分离的I1I醇带入循环机可能造成循环

4、机气阀埸损坏,严匝时产生“液击”损坏气缸和活塞,影响系统的发全生产。综2.N述,甲醇的分离效果好坏埘合成反应有很大影响。本单醇产装置采用低压艺,采均温型合成塔内件和机械式分离内件,进塔气甲醇含量在l%左右,出塔气甲醇含量在5%,也就是说系统存在20%的甲醇进行循环,影响到甲醇的产量和能耗。要彻底解决上述问题,决定采用高效分离内件。3改造后高效甲醇分离内件的结构特点(1)高效分离器内件是采用四级分离。第一级分离是内件外筒的螺旋羽片进行机械分离:第二级采用旋流板结构进行分离;第三级采用丝网结构进行分离;第四级采用膜分离。(2)有防结蜡装置集

5、成膜甲醇分离器内件在应用的过程中,出现合成少量的蜡挂在微滤的表面上,引起分离器阻力上升,分离效果下降,在高效醇分内件中采用防结蜡装置,就可以避免生产中由于结蜡阻塞内件影响生产的现象,保持系统的高效安全运行。(3)高压设备不需开孑L。各级分离结构相对独立又相互关联,采用统一的底部排液,避免了高压设备的开孔,减轻了设备的安装、清洗和检修负担。4高效分离器内件的技术指标ZH.2型内件:过滤精度:0.01gm;DOP效率>99.99%;残余含液量0.01mg/m;初始压力降≤0.015MPa;滤芯正常使用寿命不低于20000h。S改造方案在现有

6、生产规模不变的情况下,保持中压设备外壳不更换,仅将1400甲醇分离器内件改造为高效甲醇分离器内件。6投资估算根据现有工况制作一台高效分离内件:30万元。于2011年l2月大修期间进行改造,2012年3月投运,具体运行数据对比如下:改造前进塔气甲醇含量(体积%)1.1%,出塔气甲醇含量(体积%)5.2%:改造后进塔气甲醇含量(体积%)0.48%,出塔气甲醇含量(体积%)5.4%。7效益分析高效分离内件投用后,醇分后气体中的甲醇含量将由此前的1.0%左右降至0.5%左右,由此醇净值(甲醇合成塔出口甲醇含量与进口甲醇含量的差)将提高10%~1

7、5%,在不改变原料气组分、不增加原料气量的情况下可提高甲醇收率8%左右,也就是说甲醇产量将会有5%提高,以年产3万t甲醇规模考虑,则每年提高产量:30000~5%=l500(t),每吨甲醇按市场价2800元计算,则每年新增利润为:1500×2800=420(万元),不要一个月就能回收投资。8结语经过一年多的运行表明,高效分离内件运行很稳定,效果非常明显。通过这次改造认识到,甲醇生产与甲醇分离是唇齿相依关系,以前对高效分离重要性认识不足,浪费惊人。建议无论装置规模大小,整体技术水平高低,都要优先考虑提高甲醇分离装置水平,节能效果经济效益是

8、十分显著的。

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