中宽带钢加热炉技术改造与效果分析-论文.pdf

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1、总第224期河北冶金T0tNO.2242014年第8期HEBEIMETALLURGY2014,Number8中宽带钢加热炉技术改造与效果分析光辉.张述明(1.河北省钒钛工程技术研究中心,河北承德067002;2.河北钢铁集团承钢公司技术中心,河北承德067002)摘要:针对承钢中宽带钢加热炉加热板坯水管黑印大、温度不均匀、热效率低等问题,在由推钢式炉改造为步进式炉后,该生产线的产量由60万t/年提高到80万L/年,品种钢生产比例由5%提高到15%,吨钢降低煤气消耗20m,板坯氧化烧损减少0.2%。关键词:中宽带

2、钢;加热炉;技术;改造;分析中图分类号:TG155.1文献标识码:B文章编号:1006—5008(2014)08—0058—03doi:10.13630/j.cnki.13—1172.2014.0817TECHNICALREFORMATIONOFHEATINGFURNACEINMEDIUMANDWIDESTEEI,STR】PL】[IEANDⅡ’SEFFECTANAL『YSISGuangHui一,ZhangShuming’(1.Vanadium—TitaniumEngineeringTechniqueResear

3、chCenterofHebeiProvince,Chengde,Hebei,067002;2.TechniqueCenter,ChengdeIronandSteelCompany,HebeiIronandSteelGroup,Chengde,Hebei,067002)Abstract:Tosolvetheproblemsinheatingfurnaceofmediumandwidesteelstripline:largeblackmarkswhenheatingslab,noteventemperaturean

4、dlowthermalcoefficient,thepushertypeheatingfurnaceisre-placedbywalkingbeanfurnace.AndafterthattheOUtputofthislineisincreasedform600to800thousandtonsperyear,theproportionofgradesteelproductionraisedfrom5tO15%,gasconsumptionpretonofsteelreducedby20m.oxidizingb

5、urninglossofslabreducedby0.2%.KeyWords:mediumandwidesteelstrip;heatingfurnace;technique;reformation;analysis0弓I言1.2加热板坯温度不均匀,板型不好承钢中宽带钢加热炉始建于1994年,投产初期由于加热板坯温度的不均匀,粗轧轧制时需要烧重油,1998年改烧高焦混合煤气,2002年进行空机前翻钢机将板坯的下面翻到上面,板坯头部用水气单蓄热改造。2011年又对其进行了步进梁式技浇头。板坯同板温差大,轧制的新产

6、品板型不好,成术改造,炉子有效尺寸为27.260m×7.540m,加热品厚度不均匀。生产品种钢的比例低,品种钢仅占炉推钢由端进端出式改为步进式。年总产量的5%。1加热炉存在的问题1.3加热炉热效率低1.1加热板坯水管黑印大河北省众联能源环保科技有限公司于2009年板坯下部同板温差最大达274oC,出炉时下部对该加热炉进行了热平衡测试,测试结果为加热炉同板温差130oC;取温点不在纵水管处的板坯下部热效率41%,热损失较大,化学不完全燃烧热损失同板温差最大为79℃,快出炉时同板温差36℃。(包括烟气中和逸气中)占

7、29.87%,尤其是出炉烟气中可燃成分含量较高。加热炉炉内烟气含有一定收稿日期:2014—06—26量可燃成分,干烟气中可燃成分最高含量为1.72%,作者简介:光辉(1968一),女,工程师,1993年毕业于河北广播电视大学工业与民用建筑专业,现在河北钢铁集团承钢公司钒钛工程研平均为1.08%;各段分烟道干烟气成分中,分段煤究中心从事工艺研究工作,E—mail:guanghui1968@163.corn气侧可燃成分最高含量为15.42%。分析认为,主58河北冶金2014年第8期要原因:一方面是煤气侧换向阀不够严

8、密,渗漏的煤上部为平焰烧嘴,下部为侧部直焰烧嘴;水梁采用错气随烟气一起被排放掉;另一方面进行换向后,管道位技术,圆柱形蘑菇头垫块,并增加垫块高度。中的残存煤气不能进入炉膛,混人烟气一起被排放。(3)充分考虑节能、降耗、低排放。均热段采用该加热炉是加热板坯,加热温度高于棒材加热金属管式换热器预热空气,加热段采用双蓄热预热温度的100~150oC。为了保证炉内出渣,均热段下空气和煤气。高炉

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