采用lfv工艺冶炼gcr15轴承钢

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1、维普资讯http://www.cqvip.coml主术·9·采用LFV工艺冶炼GCr15轴承钢■TF762,z4鉴进(长特公司第四钢厂)【摘要】通过冶炼I艺的改变可以降低Gcr15轴承钢中氧含量。本文针对轴承钢冶炼工艺特点,论证了LFV工艺的可行,il.并且在40t钢包精炼中提出合理工艺参数,取得明显效果。关键词竺:兰兰氧化性铜液堡丝!翌芝季曲承钢LFI/2兹z笔麓裢1前童SKF类法和蒂森类法,在去除钢液夹杂钫上有步入九十年代,用户对轴承材质的要求越来越高.提高轴承钢的纯净度一直是冶金工作者所面临的重要课题。要获得高纯净度钢主要取决于冶金工艺。一方面是减少钢中夹杂钫的鼓量,另一方面是改善夹

2、杂物性质和形态。减少夹杂钫数量主要是降低钢中氧含量,手段是炉外二次槽炼I改善夹杂物的性质和形态则依赖精炼渣的化学成分。目前,国际上较为流行的冶炼轴承锕工艺是EF+LF+RH+CC,氧含量已降至5.氧含量(ppra)4ppm。而我国的特钢冶金行业由于设备系统的不完善,采用此工艺还不成熟.近年来,长城特殊■l94卑4~6月uⅣ工艺■鲁■井右钢公司第四钢厂在降低氧含量,减少夹杂物数量,改善夹杂物性质和形态方面做了大量工作,取得了突破性进展,形成了完整的精炼工艺。它将韧炼锕液置于LF炉低碱度渣下埋弧加热.并进行VD脱气处理,出罐喂AI丝终脱氧.大气下下注成锭。九四年四至六月生产157炉合格钢锭坯检

3、氧含量10.39ppm.最低达5ppm,某些炉号已接近。极低氧含量、超纯轴承钢,达到国际先进水平。不仅如此,还打破了传统冶炼工艺,氧吉量(ppm)缩短了橹炼时问,节约了能耗。2.轴承钢生产特点■29‘卑l~3月EF+VD+'兰工艺■音量井布影响轴承钢接触疲劳寿命的主要因素是钢中非金属夹杂物,尤其是氧化钫夹杂.因而降低一个共同特点,即真空下长时间搅拌钢液.而山钢中氧含量,改善夹杂钫分布是当前主要研究课阳类法采用偏心炉底出钢,LF炉加热.RH精题之一。目前,国外生产轴承钢的主要方法为环脱气.连铸成坯,氧含量降至5.4ppm;上钢五.⋯⋯。一一.。.,.。.L维普资讯http://www.cqv

4、ip.com·1O·1995年第4期厂氧化性钢液出钢工艺使氧含量降至11.0ppm吊包。氧化性钢液出钢二次精炼已成为降低钢液夹杂3.3冶金效果物的又一手段。基于这两个特点,长特四厂制订3.3.1氧含量出了LFV工艺。两种不同的工艺处理轴承钢GCrl5氧含量情况见图1、2。由于94年4月以后采甩LFv工营¨艺,使年平均氧含量由93年的12.95ppm降至,1612.18ppm,效果非常显著。见图3。加3.3.2脱硫及回磷●嬖原工艺的钢液脱硫是经过初炼炉予还原出钢钢液混冲而实现,而LFV工艺在炉内基本不经脱氧操作,采用氧化性钢液出钢,所以脱硫基本完垒靠精炼炉来完成结果证明在碱度为1.5(年)~

5、2.5的精炼渣中强烈搅拌,钢中的硫在0.008■330吨EF真空精蝽工艺历年鼻古量变化~0.025波动平均为0.013LFV工艺对氧化末期磷要求较严,回磷在0.0020.005之3精炼工艺流程爰冶金效果间波动,比较稳定。3.1EF十VD十喂丝工艺流程3.3.3夹杂物含量30吨电弧炉装科煤氧助熔.吹氧助熔,熔清由于精练渣化学成分控制得当,A、B类夹后用矿石和氧气综合氧化降碳去磷,当初炼钢液杂最高级为1级,A类平均级别为0.77级,BP≤0.012时,扒除丈部分氧化渣.遣还原渣,类夹杂平均级别为0.69级,不出现C、D类夹快白渣下取样。预聪氧加Fe-~,AI块.钢液调杂。合金后升温至1620℃

6、出钢,真空vD处理15~4分析与讨论25rain,破空喂丝吊包。4.1优良的精练渣系3.2LFV十喂丝工艺流程选择优良的精练渣系对高清洁度轴承铜的3O吨电弧炉煤氧助熔,吹氧助熔,熔清后甩获得起封了关键作用。日本山阳钢厂选择高碱度矿石和氧气综合氧化降碳去磷,当初炼钢液P精炼渣减少了氧化物数量,D类夹杂却高达0.9≤0.012%时.扒尽氧化渣,造低碱度精练渣,加级.LFV工艺在降低夹杂物致量的同时也改善入少许Fe-Si和^J块,调台金出钢,出钢过程夹杂物的性质和形态.它将初炼钢液置于碱度为中补加脱碱荆,包中温度1550℃左右.进到LF1.5~2.5的低碱度渣下埋弧加热.渣子流动性工位搅拌加热3

7、0~60min左右,温度达1620℃好,吸收AI脱氧钢中的Ali0

8、夹杂能力量强,铜时开进到vD工位,处理2O~30rain.破空喂丝藏在这种渣下长时间搅拌,精炼效果好.并且由寰1精蝽前后麓中(AIzO1)壹化与■t奉关囊妒号l岔34567891O精炼前崔中(Abo

9、,7.766.046.0O807.522ll吼o847,36.87精炼后崔中(AI,OI,●l仉讫0.g702&9B8.08吼56llIB5g.25B.67

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