fw余热锅 炉吹灰系统改造

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1、学兔兔www.xuetutu.com工业锅炉2011年第5期(总第129期)文章编号:1004—8774(2011)05-30-04FW余热锅炉吹灰系统改造孔芸(安徽省铜陵市金昌冶炼厂,铜陵244000)FWHeatRecoveryBoilerSootBlowingSystemRenovationK0NGYun作者简介:孔芸(AnhuiTonglingCitySmeltingPlantofJinchengPowerPlant,Tongling244000,China)(1972一),机械技术摘要:采用KMY—GH型冲击波(高能脉冲)吹灰器替代FW余热锅炉对流区原有

2、的弹主办,机械工程师,簧振打锤,解决余热锅炉对流换热区积灰清理问题。然而,该冲击波吹灰器的除灰效果并不理主要从事工业锅炉想,通过对吹灰系统一系列的改造,增强了冲击波吹灰器的出灰效果,实现了锅炉的在线清灰,的维护及管理工作。保证了系统设备长期稳定运行。关键词:Fw余热锅炉;冲击波吹灰器;除灰效果中图分类号:TK223.27文献标识码:BO引言检修维护,更换损坏的桩头及整机,平均每年更换备件费用高达55万元,增加了企业的设备运行成本。我厂主工艺改造采用Ausmeh熔炼技术,其烟气冷却设备选用Fw余热锅炉,于2003年8月建成1改进后状况投产,投入运行后,对节能降耗起到

3、了积极的作用。冲击波吹灰器工作原理是让乙炔气体与空气混FW余热锅炉在运行过程中,换热表面上产生合在一个特殊设计的爆燃装置中爆燃,爆燃气体在的积灰结焦减弱了工质与烟气间的热交换,增加了瞬时产生高压,并从装置的喷口喷出形成一道冲击烟气阻力,影响受热面的热传递效率,降低锅炉热效波冲击积灰表面,使积灰在适当强度的冲击波冲击率,影响锅炉的正常运行。积灰有时还会引起尾部下脱离。换热器产生腐蚀,危及锅炉安全运行。积灰结焦严我厂于2009年5月23日拆除FW余热锅炉对重时,还得被迫停炉清理,增加清理和维修费用,降流区原有的弹簧锤振打装置,安装了由北京凯明洋低企业的经济效益。能源工

4、程有限公司生产的KMY~GH型冲击波(高Fw余热锅炉投入运行初期,其对流换热区采能脉冲)吹灰器,以解决余热锅炉对流换热区积灰用弹簧锤振打装置,41台振打装置分别于6组对流清理问题,提高换热效率,降低因清理堵灰导致的停管束两侧膜式水冷壁对称布置,由锅炉运行人员根炉时间,最终达到降低成本、提高产量的目的。具体据堵灰情况通过调整PLC控制柜上的振打频率来方案为在余热锅炉换热器的顶部安装12个喷口,每清理对流管束上的积灰。铜冶炼余热锅炉在使用过2个吹灰点为一组,共6组,吹灰点布置在换热器管程中由于烟气中含有大量金属粉末,这些粉末极易束之间,均为直喷口,向下方吹灰。吹灰点位

5、布置如附着在余热锅炉受热面管束上形成堆积,并且在高图1。温环境下产生粘结性较强的积灰,因生产模式限制,KMY—GH冲击波吹灰器系统由主体设备(混管束上附着的积灰常不能及时清理。采用原有的弹气装置、点火装置、空气分配装置、燃气分配装置、冲簧锤振打装置,对含有大量金属粉末成分的积灰清击波发生装置、三通喷口、紧固套)、吹灰控制设备除效果不理想,除灰效果差,每次提枪后人工清理时(控制柜、点火箱、热电偶等)、管路阀组(止回阀、电间长达6小时。此外由于弹簧锤振打装置主要由机磁阀、火焰阻断器、燃气阻火止回器、燃气过滤器械部件组成,在使用过程中,需要频繁地对设备进行等)和现场仪表

6、等组成。系统结构及控制流程如图2。收稿日期:2011-05—17学兔兔www.xuetutu.com·节能与改造·Fw余热锅炉吹灰系统改造31A向I换热器A向局部图1吹灰点位布置图空气分配器共6组,l2个圄一控制线路图2KMY—GH冲击波吹灰器系统结构及控制流程由于Fw余热锅炉烟气中含有大量腐蚀性气2.1原因分析体,所以系统主体设备中的混气装置、点火装置、冲(1)乙炔气供气不足击波发生装置、空气和燃气分配装置采用优质碳钢;乙炔与空气按一定比例在混合装置中混合,经吹灰器喷口全部采用不锈钢材料,使系统具有耐高高频点火在冲击波发生罐内爆燃,热爆燃烧后,混合温、耐腐蚀的特

7、点。气体的体积瞬间发生急剧膨胀,产生较高压力的冲尽管该冲击波吹灰器无机械运行部件,有着设击波和极高速的气流,经冲击波喷嘴进入炉内,并以备维护量小等优点,然而,其除灰效果并不理想,冲击动能、热能、声能形式释放能量,经受热面管束、2009年6月2813因对流区烟道发生严重堵塞,致炉墙多次反射弥漫整个待除灰表面,使积灰松弛、脱使Fw余热炉被迫停产进行清理疏堵,影响生产达落,从而达到除灰目的。9小时。原吹灰器运行时仅有1瓶乙炔气供给,仅能使2原因及解决办法用2小时,这样每个班次大概需要更换4次即4瓶乙炔气,不仅增加了运行人员劳动量,同时由于单瓶由于冲击波吹灰器的除灰效果不

8、理想,影响

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