350mw 超临界直流锅炉结焦原因分析及改进

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1、学兔兔www.xuetutu.com第1期锅炉制造No.12016年1月BOILERMANUFACTURINGJan.2016350MW超临界直流锅炉结焦原因分析与改进袁德权,吴景兴,冷杰(1.华电电力科学研究院东北分院,辽宁沈阳110089;2.东北电力科学研究院有限公司,辽宁沈阳110006)摘要:针对超临界直流锅炉水冷壁严重结焦、机组不能维持额定负荷连续运行的问题,通过优化燃烧控制策略,结焦问题得到有效缓解,机组能够满负荷连续稳定运行,机组运行安全性和经济性提高。关键词:直流锅炉;结焦;燃烧;经济性中图分类号:TK223文献标识码:A文章编号:C

2、N23—1249(2016)O1—0007—03Reasonanalysisandimprovementofthe350MWsupercriticalonce——throughboilerslaggingYuanDequan,WuJingxing,Leng此(1.HuadianElectricPowerResearchInstituteofNortheastBranch.,Shenyang110089,China;2.NortheastElectricPowerResearchInstituteCo.,Ltd.,Shenyang110006,China

3、)Abstract:Supercriticalonce—throughboilerwaterwallseriousslagging,theunitcannotmaintainloadratedforcontinuousoperationin,theslaggingproblemareeffectivelyalleviatedbyoptimizingcombustioncontrolstrategy,theunitcanfullloadcontinuousstableoperation,improvethesecurityandeconomyofunit

4、operation.Keywords:once—throughboiler;slagging;combustion;economy响受热面传热,影响锅炉效率,同时所结焦块坠落时0引言还可能导致炉膛灭火、爆燃等事故,甚至会破坏水冷燃煤电厂炉内结焦是一个极其复杂的物壁或捞渣机,机组安全I生无法保证,更谈不上经济稳理化学变化过程,也是含灰气流流动和传热定运行,因此解决锅炉严重结焦问题,保证机组安传质过程。据有关文献资料对电站锅炉结焦全、稳定运行成为电厂的当务之急。进行的分析调查,影响燃煤锅炉结焦主要因1设备概况素有4个方面:煤质特性、锅炉设计特性参数、炉内空

5、气动力场特性和运行控制与管理。锅炉为超临界参数、变压运行直流锅炉,一次结焦一般是以上几种因素综合作用的结果,中间再热、单炉膛平衡通风、紧身封闭、固态排渣、其中以煤质特性影响最大,然后是锅炉特性全钢构架、全悬吊结构。采用三分仓回转式空气参数和炉内空气动力场,当然运行管理方面预热器,竹型布置。设计煤种为霍林河褐煤。过的原因也不可忽视。热蒸汽温度主要采用煤水比调节,并设两级喷水内蒙古某电厂1台350MW超临界直流锅炉在减温器,采用尾部烟气调节挡板实现再热蒸汽温168小时试运期间,锅炉燃烧器区域水冷壁区域发生度的调节。锅炉部分设计参数见表1,设计煤质分析见表2

6、。严重结焦,焦块无法通过干排渣机有效排出,不但影收稿日期:2015一l1—15作者简介:袁德权(1980一),男,高级工程师,主要从事电站锅炉技术监督、性能试验及燃烧优化等工作。学兔兔www.xuetutu.com·8·锅炉制造第255期表1锅炉部分设计参数(BRL)一次风速均匀性、一次风率大小、煤粉细度大小、二次风配风方式、运行氧量、燃尽风率及控制炉底漏风等,解决或缓解锅炉严重结焦问题,保证机组能够维持额定负荷长期稳定运行。3.1改善一次风均匀性通过实测一次风管道风速得知,6层一次风速偏差调平前普遍偏大,最高C磨一次风速偏差达到20%以上,最低也在1

7、3%左右。通过调节一次风管道上装设的可调缩孔,4根一次风管道风量分配均匀性得到明显改善,调平后一次风速偏差基本在5%左右,具体见表3。表3调平前后一次风速情况系统采用四角切圆直流燃烧方式,单台锅炉配6台MPS200HP一1I型磨煤机,额定负荷下5台磨煤机运行,1台备用。采用布置于磨出口静态分离器调节煤粉细度,设计煤粉细度R蚰为35%。干燥介质采用热风,冷风调节磨出口温度。每台磨煤机对应一层燃烧器,共4个喷口,共布置六层一次风喷口,设计燃烧器最大可上下摆动3o。。表2锅炉设计煤质分析3.2控制合理煤粉细度对于褐煤锅炉而言,合理的煤粉细度有助于缓解锅炉结焦

8、问题。从表4看到,调整前实际煤粉细度R在29%一35%,分离器挡板开度在42%一45%,调整后

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