剪水口合理化建议5(3).doc

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1、上海瑞尔实业有限公司合理化建议行动方案采纳建议类别A■管理类()3技术类(V)C■企业文化()D■人力资源管理()建议分析K建议分析曲装配二车间电镀剪水口项目大约有15项,月平均产能约85万件,原方案采用纯手工剪切,每月需要10人完成剪水口工作,且有返工现象,生产效率低,返工后产品要进行手工打磨,浪费大量时间;另外,每月还要支出20把水口钳。针对这些问题,于2013年8月进行电镀标牌剪水口自动化改造,半自动化操作,由原来的纯手工依次剪切,改为设备一次完成剪切,生产效率大大提高。设备结构简单,易操作,便于维护。新旧方

2、案对比如下表所示:原方案新方案1年效益5年效益工序取件一放置工作台一操作员手工依次剪切浇道口(八个)一拿取放置半成品周转箱一转至下T序取件一放置设备模口一1■剪切•■下料-■落至半成品周转箱一转至下工序数量850000件850000件直人工费.按6.5万/人/年支出计算,人工费Ml=6.5xl0=65(万)按6.5力7人/年支出计算,人工费N1=6.5x2=13(万)650000-130000=520000元520000x5=2600000元工具费20(把)X12(月)x141(单价)=33840(元)033840

3、-0=33840元33840x5=169200元设备及工装费011(万)(含两台)+15(项)X2000(元)=140000元・140000元・140000元直接效益413840元2629200元效率提升10人完成月产能85力件,所需时间850000(件)x14.042(s/个)/3600(s)/10(人)/22(时)=15.07(天)2人完成月产能85万件,所需时间为850000(件)x2(s/个)/3600(s)/2(人)/22(时)=10.73(天)15.07(天)x10(人)xl0.45(元/时)x22(时

4、)—10.73(天)x2(人)x22时)X10.45(元/时)=29712.276元29712.276x5=148561.38元间接效益29712.276%148561.38元综合效益443552.276元2777761.38元2、费用估算:如上表所示,按现有生产量计算,第一年可节约综合效益费用443552.276元。使用5年则可节约综合效益费用2777761.38元。生产量越大,产品生命周期越长,节约费用及效果越明显。建议人:田定勇・万佑昆分析人:周方、王启路、田定勇万佑昆估算人:田定勇刘小娟林威日期:2014年

5、9月具体行动方案1、行动小组总负责人:王启路、周方行动小组成员:制作车间、万佑昆涉及部门:生产技术及IE、内外饰产品线2、行动日期:起2013年8月止2014年10月30日3、行动步骤:1)按原有产能分析、得出改善措施,分析讨论自动化剪切方案可行性;2)项目立项前期启动,讨论项目投入产出分析、效益分析等;3)自动化剪切设备工艺评审,设计方案进一步优化完善,设备调研;4)项目立项,完善审批流程;5)设备自制,模具中心制作模芯,不能达到理想效果,转外协;6)设备外协制作,跟催至样机投入使用;7)跟踪设备试用期间的使用效

6、果,改善、优化余下双边产品剪切设计方案;8)验收合格、设备移交。4、验证方法:(技术数据分析()财务数据分析()其他:样机试用)5、验证方式:(现场评估()阶段小组会议()其他:)编制:刘小娟审核:批准:跟踪:

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