换热器管板先胀后焊的焊接工艺.pdf

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1、焊接1993(1O)·13·护焊进行焊接修复,其方案选择合理工艺可参考文献靠,具有成本低,生产率高、质量好的优点。1钱聚璇.国内外窄间隙概况.国外金属加工.(2)自制的NZM3-400型钻铤窄间隙熔1991(1)化极脉冲自动焊机能满足钻铤焊接需要,且工2艾盛等小直径超厚壁石油钻采铜管窄间隙Pc一也可用于犯lO使mm用l;~下各杰种管道,喜,。电、容器的焊接。茁i98Rr、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)自制的窄间隙焊抢具有气流保护效4陆依成等.微机控制窄间隙熔化极脉冲氲弧焊缝果好、结构紧凑的特点,适用于小直径零件的自动跟踪系统.焊接学报.I989(4)窄间隙焊。5朱余荣等.结构新颖的窄间隙焊枪.焊接技术.

2、(4)钻铤由于直径小,管壁厚,工艺上992()tnnawaAA..,.有一定难度,但采取了相应措施后,其难点均Ma.rchehl二。。ndba】an。已圆满解决,钻铤的焊接修复获得成功,给生n丑mw舯)es.A"口hysicsandweldpool产单位带来很大的经济效益。一I,.behavioufLondon:1979:301镛.扩碍。救谬材专匀fz,一/f换热器管板先胀后焊的焊接工艺。盈庆冷冻机厂薤骧华,_●——’——一4摘耍介绍了采用氦一氩混合气体髂护焊焊接i专锅制换热器管子与管板先胀后焊的焊接工艺.并将焊接结果与氩孤焊作了对比.还分析了氪弧焊、氩一氮混合气体保护焊、氨一氩混台气体保护焊

3、成败的原园。T辱.7,EXPANDING—WELDINGPROCESS0FTUBE—SHEET0FHEATEXCHANGERZhuangInrthuaAbstractExpanding-weldingprocedureusedforthefabricationofbrasstubesheetforbeatexchangeradoptingHe—Armixedshieldinggasweldingprocessisintroduced.ThecomparisonismadefortheresultsbetweenHe—ArmixedgasandpureArgasproc~es.Thenas∞si

4、sindicatedforttmjoint~ilareasusingpureAraridAr-Nmix*dgasasshieldingfortheixoces关健词氯一氩混台气体保护}旱管子与管扳黄铜我厂承接一套特殊的船用食品冷藏装置的:直采用胀按工艺为了解奂先胀后焊工艺中的生产任务。装置中有六台换热器,其换热管材难题,结台本厂实际情况,避行了试验,并成质为HA177—2A铝黄铜管,管板由HSn62—1锡功地焊接了产品。黄铜板与16MAR钢板复合而成。根据台同要1换热器结构尺寸及主要技术要求求,换热管与管板的连接采用先胀后焊工艺。日前,制冷行业中船用按热器换热营(材露为1.1绪构尺寸紫铜或黄锕

5、)与管扳(材质为蓝铡)u’j连接一按热嚣哲扳J:径为219mm,浮为24ram,·i·焊接i993(10)其基层厚2lmm,复合层车加工后的厚度为用氧乙炔中性焰将管板加热至17O一3ram,每块管板上钻有$16.5mm~[,34个,孔间180℃,加热温度使用表面热电循温度计控制。距为23mm。冷凝器规格为~16mm×2.5mm,3.3焊接参数管表面轧丝,换热管两端与管板复合层焊接焊接参数为。钨极直径2ram;钨极伸出长换热管装配情况见图1。度7—10ram;焊接电流l10~llSA;电弧电压24V,氩气流量400L/hj氮气流量200L/h~管子伸出长度O.5ram;喷嘴直径12ram;填充金

6、属QSI3—1(mm),施焊时只在收弧处添加填充金属}直流正极性施焊4焊接结果对比(1)采用氮一氩混合气体保护焊,焊接过程中锌蒸发、烧损少(见表),改善了接头的性能。同时,焊接时产生的白色烟雾状氧化图l换热管装配(胀接前)示意图锌气体少,焊工操作条件好。由表可见,氮一1.2主要技术要求氩混合气体保护焊焊缝含zn量和含A1量分别焊后换热管壳程需进行强度试验和气密性比氩弧焊提高了34和32。试验,试验压力分别为3.2MPa和2.2MPa,,I奠l匕学成分()试验合格后,进行抽真空试验,用真空泵将壳体内抽真空至绝对压力为0.67kPa,保持24h,不允许有压力上升。焊接接头应耐海水腐蚀。2焊接试验过

7、程(2)采用氩弧焊,焊缝表面有气孔,将(1)采用NSA一300—11交直流两用钨极氩焊缝表面铣成与管板齐平后,发现焊缝内部有弧焊机在模拟试件上试焊,待焊缝成形基本满许多气孔,主要分布在换热管周围。补焊后,足要求后直接在产品上试焊。焊缝表面多处开裂。再扑焊,开裂得更严重。(2)在氩弧焊试焊全部失败后,考虑采而采用氮一氩混合气体保护焊,焊缝表面光滑用混合气体保护焊。首先采用N一Ar混合气体美观,无气孔

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