减速机的漏油原因及快速维修方法.pdf

减速机的漏油原因及快速维修方法.pdf

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1、减速机的漏油原因及快速维修方法减速机是工业企业大量配备应用的设备,一旦漏油,不仅造成经济损失,漏油严重时会引起减速机少油、断油,使齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,导致设备事故。而且漏油对周围环境污染厉害,对基础有腐蚀作用,这样既破坏了文明生产又浪费了不少本可收回再生的润滑油。1减速机漏油的原因分析1.1油箱内压力升高在封闭的减速机里,每一对齿轮相啮合发生摩擦便要发出热量,根据波义耳马略特定律,随着运转时间的加长,使减速机箱内温度逐渐升高,而减速机箱内体积不变,故箱内压力随之增加,箱体内润滑油经飞溅,洒在减速机箱内壁。由于油的渗透性比较强,在箱内

2、压力下,哪一处密封不严,油便从哪里渗出。1.2减速机结构设计不合理引起漏油如设计的减速机没有通风罩,减速机无法实现均压,造成箱内压力越来越高,出现漏油现象。1.3加油量过多减速机在运转过程中,油池被搅动得很厉害,润滑油在机内到处飞溅,如果加油量过多,使大量润滑油积聚在轴封、结合面等处,导致泄漏。1.4检修工艺不当在设备检修时,由于结合面上污物清除不彻底,或密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件等也会引起漏油。2治理减速机漏油的对策首先思想上要重视,这是做好防漏工作的前提。下面介绍防止漏油的原则办法。2.1均压减速机漏油主要是由于箱体内压力增加

3、所引起,因此减速机应设有相应的通风罩,以实现均压。通风罩不能太小,较简便的检查方法是打开通风罩上盖,减速机以高速连续运转五分钟之后,用手摸通风口,感到压差很大时,说明通风罩小,则应改大或升高通风罩。2.2畅流要使洒在箱体内壁的油尽快流回油池,不要在轴头密封处存留,以防油逐渐沿轴头浸出来。如在减速机轴头设计有油封圈,或在减速机上盖位于轴头处粘一半圆槽,使溅到上盖的油顺半圆槽两头流到下箱。2.3改进轴封结构(1)输出轴为半轴的减速机轴封改进;带式输送机、螺旋卸车机、叶轮给煤机等大多数设备的减速机输出轴为半轴,改造较方便。将减速机解体,拆下联轴器,取出减速机

4、轴封端盖,按照配套的骨架油封尺寸,在原端盖外侧车加工槽,装上骨架油封,带弹簧的一侧向里。回装时,如果端盖距联轴器内侧端面35mm以上,则可在端盖外侧的轴上装一个备用油封,一旦油封失效,即可取出损坏的油封,将备用油封推入端盖,从而省去了解体减速机、拆连轴器等费时费力的工序。(2)输出轴为整轴的减速机轴封改进;整轴传动的减速机输出轴无联轴器,如果按照(1)方案改造,工作量太大也不现实。为减少工作量、简化安装程序,设计了一种可剖分式端盖,并对开口式油封进行了尝试。可剖分式端盖外侧车加工槽,装油封时先将弹簧取出,将油封锯断呈开口状,从开口处将油封套在轴上,用粘

5、接剂将开口对接,开口向上,再装上弹簧,推入端盖即可。2.4采用高分子复合材料高分子复合材料是以高分子聚合物、金属或陶瓷超细粉末、纤维等为基料,在固化剂、固化促进剂的作用下复合而成的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料。具备极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等的修复以及各种化学储罐、反应罐、管道的化学防腐保护及修复。对于减速机静密封点泄漏可采用高分子复合材料和技术现场治理渗漏,不用拆卸,采用高分子复合材料在外部治理渗漏,省时省力,效

6、果立竿见影,其产品具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,克服减速机振动造成的影响,很好地为企业解决了多年无法解决的问题。如果减速机运转中静密封点漏油,可用表面工程技术的油面紧急修补剂粘堵,从而达到消除漏油的目的。3采用高分子复合材料治理减速机漏油的应用实例案例一:4月6日,美嘉华两名技术工程师前往某陶瓷股份有限公司进行减速机渗漏治理指导工作。此次治理的减速机是原料车间的球磨机配套设备,该车间共有减速机八台,均为1998年的设备,减速机型号为:ZQ650。八台设备都有不同程度的渗漏现象,其中有两台减速机渗漏严重。渗漏部位沿减速机上下壳体密封处周圈

7、存在,连接螺栓处也有渗漏存在。企业采用过多种方法进行解决,但受设备振动的影响,效果不佳,企业一直没有有效的应对方法进行治理,目前设备下面用容器接着滴下来的润滑油,造成车间现场环境的极大污染。设备控制形式采用单台独立控制,其中六台2.5吨设备,两台1.5吨设备。美嘉华系列材料具有优良的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,为企业很好的解决了多年无法解决的问题,有效延长了设备的工作时间。美嘉华技术具有操作简便,快速有效的特性。本次修复共用时5小时,修复渗漏减速机2台。在美嘉华工程师的指导下,操作人员学习积极,其余的减速机渗漏问题治理有企业自主完成。修复过程如下

8、:案例二:2011年4月,美国美嘉华山东代表处的两名技术人员前往某钢铁集团不锈钢分厂针对脱磷转

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