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时间:2017-12-07
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1、总第186期doi:10.3969/j.issn.1005—2798.2015.02.025翻车机PLC自动控制及常见故障分析周天宏(兰州资源环境职业技术学院,甘肃兰州730021)摘要:文章分析了翻车机的PLC控制系统,特别对压车梁的夹紧、松开和靠车板的靠车、正反向高低速的控制过程在程序编写方面进行了进一步地改进,并针对运行中常见的故障进行了分析并提出了解决方案。关键词:翻车机;PLC自动控制:故障分析中图分类号:TD529.3文献标识码:B文章编号:1005—2798【2015)02—0070.03翻车机是煤矿生产中物料运输的重要装备.是转为正向低速前行,拨车机行进
2、位置由机上设置的火车车皮翻卸的大型机械。翻车机系统主要由五大一台旋转编码器采样得到高速脉冲信号进入PLC系统组成:夹轮器、拔车机、翻车机、迁车机、空车铁高速计数模块.PLC通过高速脉冲确定拨车机的行牛。本文提到的翻车机为转简式,使用西门子s7—进位置。当行驶一个车长时,光电接通PLC控制拨300系列PLC控制,传动系统采用西门子变频器,实车机停止.同时夹轮器夹紧第二节,人工摘钩,并按现对两台倾翻电机的调速和控制。翻车机上各种动下允许拨车机前行按钮,拨车机继续以低速牵引第作机构如压车梁、靠车板等均使用液压控制。本文一节车前行17.48m。这时如果满足这些连锁条件对该控制系
3、统进行了分析,并对常见的故障提出了(翻车机在原位I1.0、翻车机的压车梁在原位I1.1、处理方法。靠车板在原位I1.2、迁车台的推车器在原位I3.0、迁车台在重车线对准I3.2、拨车机轻钩舌闭合I2.1)1翻车机系统自动控制原理拨车机马上转为正向中速行驶,行驶至30113时.改翻车机系统结构及工艺流程如图1所示。为正向低速,行至32m时,拨车机停车(第一节车不存在对中问题),PLC输出自动提轻销,轻钩舌重车线空车线——开,轻钩销自动落下,然后拨车机退后4m,提重销,_Lj重车钩开,重销又自动落下,拨车机又正向低速前行0.5m,停车升大臂至90。。然后拨车机高速返回至车铁
4、牛[二f]口空12.7m,停车降大臂至0。,高速返回离原位1.5m时(这时翻车机投入自动)拨车机转为反向低速,挂第二节重车。重钩舌闭合后,夹轮器自动松开,拨车机[⋯按第一节程序前行至17.48m时,轻钩挂上前面一节重车,以正向中速前行到达减速值时转为正向低速,直到目标值时停车,拨车机停车抬大臂时,翻车图1翻车机系统工艺流程机压车梁自动压车,压车终点信号一有,马上自动该系统由机车牵引一列重车送至重车线夹轮器靠车。等拨车机退后4m,停止时表明拨车机已离附近(最多30列,拨车机牵引力为25MN),这时用开翻车机;翻车机人口和出口光电接通(表明入口、拨车机牵挂重车退至原位,用夹
5、轮器将第一节夹住,出口无人员及设备),以上信号均输人后,PLC输出然后将夹轮器投入自动,同时空车铁牛、迁车台也控制翻车机开始自动翻车。翻至155。时,振动器开相继投入自动方式,接着将拨车机投入自动方式并始振动,到达165。,翻车机停车,振动继续振动,按下自动运行按钮,这时通过外部信号输入,由PLC10s后翻车机返回,振动器停止,返回至20。,涡流自动控制系统的运行。制动器投入。使翻车机达到1/6额定转速平稳回到首先。夹轮器自动松开,PLC检测到松开信号,零位,翻车机回到零位,压车梁、靠车板同时自动返拨车机马上牵引重车以正向中速前行,行驶11m时回到原位,当拨车机牵引第三
6、节车皮时要完成牵、收稿日期:2014—11—17作者简介:周天宏(1957一),男,甘肃兰州人,副教授,研究方向为电工技术和电子技术。70周天宏:翻车机PLC自动控制及常见故障分析第24卷第2期推、顶的动作,将翻车机内车皮顶到迁车台上,迁车按下倾翻返回按钮,PLC驱动变频器控制倾翻台上的人口处接近开关检测四下。运用PLC内部的电机以反向高速,即频率为37.5Hz旋转,实现反向计数器控制得到一个条件,证明车皮已完全上了迁动作。返回至27。减速位,PLC输出传送给变频器车台.再运用PLC内部的定时器延时10s后迁车台一个指令即速度设定为低速。这样变频器控制倾翻自动向空车线移
7、动。到达空车线,迁车台对轨信号电机以反向低速即频率为l2.5Hz返回,为平稳停一来.5s后,迁车台上的推车器开始自动推车,将车车对轨做好准备。返回至0。,返回动作结束。翻车皮推出迁车台,推车器行至终点极限,3S后自动返机在零位与地面铁轨对齐,为上车做好准备。回,车皮向前滑行14m,地面接近开关检测两下,迁按下靠车返回按纽,靠车返回动作执行。当靠车台自动返回重车线。车皮继续向前滑行,越过牛板返回至原位时,PLC程序会使返回动作延时2s坑。地面的接近开关检测四下,空牛电机旋转,并挂停止,以确保靠板彻底返回至原位。离合器,空牛出牛坑自动推车至终
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