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时间:2017-12-07
《基于s7-300 plc飞剪模糊控制系统》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、第39卷第2期冶金自动化Vo1.39No.2.p63—672015年3月MetallurgicalIndustryAutomationMarch2015经验交流doi:10.3969/j.issn.1000—7059.2015.02.012基于S7·300PLC的飞剪模糊控制系统刘锐,刘惠康,周文玲(1。武汉科技大学信息工程与科学学院,湖北武汉430080;2.中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司电气室,湖北武汉430080)摘耍:飞剪剪切精度很大程度取决于剪刃位置控制。针对飞剪系统具有强扰动、变参数
2、、模型不确定等特点,结合武汉钢铁集团公司CSP厂飞剪系统改造工程实际情况,根据模糊控制原理和PLC的特点,设计了基于西门子$7-300PLC的模糊控制系统,利用模糊规则在线调整速度环的PI参数,并构造了一个阶梯型位置控制环。通过6SE70变频器实现飞剪控制。现场应用结果表明,该系统在超调量、调节时间、抗干扰等方面有较好的控制品质。关键词:飞剪;位置控制;模糊控制;s7.300;连铸;板坯文献标志码:B文章编号:1000-7059(2015)02-0063-05Fuzzycontrolsystemof
3、flyingshearbasedonSiemensS7-300PLCLIURui,LIUHui.kang,ZHOUWen.1ing(1.CollegeofInformationScienceandEngineering,WuhanUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430080,China;2.ElectricalDepartment,WISCODRIWugangEngineeringCo.,Ltd.,Wuhan430080,China)Abstract:Sh
4、earingaccuracylargelydependsonthepositioncontroloftheflyingshear.Accordingtothecharacteristicsoftheactualindustrialflyingshearsystem,suchasstrongdisturbance,variablepa—rameter,modeluncertainty,etc.,combiningtheactualconditionsoftheflyingshearsystemreco
5、n-structionprojectoftheCSPplantofWISCO,afuzzycontrolsystembasedonSiemensS7—300PLCisdesigned,inwhichthePIparametersofthespeedloopareadjustedonlineusingfuzzyrulesandaladdertypepositioncontrolloopisconstructed.Theflyingshearcontrolisimplementedthroughthe6
6、SE70converter.Theapplicationresultsshowthatthesystemhasbettercontrolqualityinaspectssuchasovershoot,settlingtime,anti-interferenee,etc.Keywords:flyingshear;positioncontrol;fuzzycontrol;S7-300;continuouscast;slab0引言行剪切,分块送人均热炉,之后进行轧制,因此飞武汉钢铁集团公司紧凑式带钢生产C
7、SP生剪是衔接连铸和轧钢生产、保证CSP生产顺行的产线是公司“十一五”计划的重点项目,该厂2台关键设备之一。该飞剪系统用1台功率600kW、连铸机设计年产能250万t,生产板坯厚度50—转速1492r/min的交流电动机驱动,由1台功率90mm,宽度900—1600mm,最大拉速6m/min。为850kW的6SE70变频器进行传动控制,由1飞剪将连铸机拉出的板坯按照定尺2100mm进套西门子S7—300PLC进行逻辑联锁及剪切启动、作者简介:刘锐(1989一),男,硕士研究生;收稿日期:2014-O
8、7-tO·64·冶金自动化第39卷停止、定位等控制。CSP生产线要求分块板坯最速度环中:大长度公差为-t-2mm_1j。自2011年3月7日试P运行以来,生产线板坯长度误差均在±5mm左【K=K+△,右,最大达到±10mm,误差对后续生产造成很大式中:、K为速度环模糊修正前的PI参数;K、影响。在升级了位置环光电编码器以后,问题依为模糊修正后的PI参数。然没有得到有效解决。对误差进行分析后,发现2模糊控制器设计实际生产中编码器安装刚性不足造成振动、编码如图2所示,模糊
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