等温低温变换技术在“醇改氨”装置中的应用.pdf

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1、第43卷第l期Vo1.43No.I2015年2月Feb.2015等温低温变换技术在“醇改氨’’装置中的应用李化民(山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司,山西临猗044100)摘要针对国内甲醇产能过剩的局面,为实现企业效益最大化,丰喜临猗分公司采用等温低温变换技术,对现有甲醇生产装置进行改造:将原系统中的有机硫水解槽更换为等温低温变换炉,取消原变换流程中进系统冷凝废锅,将原变换炉改作净化预变炉,实现了将甲醇装置改造为合成氨装置;通过在变换系统增加1台脱盐水预热器,可节约高品质饱和蒸汽。运行结果表明,改造后的合成氨装置各项指标达到了预期值,经济效益显著。

2、关键词甲醇装置,改造,合成氨装置,等温低温变换炉,净化预变炉,脱盐水预热器文章编号:1005-9598(2015)一01—0029—03中图分类号:TQ113.26文献标识码:B为应对国内甲醇产能长期过剩的局面,实现企业2甲醇装置的改造效益最大化,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司(简称临猗分公司)对现有的甲醇变换装置2.1改造方案进行改造,将1O万t/a甲醇装置改为lO万t/a的合将系统中原有的有机硫水解槽取消,更换为安淳成氨装置(简称“醇改氨”装置)。通过对变换技术调公司的等温低温变换炉。同时,为降低系统阻力,原变研,从节能、操作稳定性、变换率

3、等方面综合考虑,决定换炉需要卸掉一段催化剂(留下一段作净化用)。项目采用湖南安淳高新技术有限公司(简称安淳公司)的等只改造一套变换装置,满足煤气进量101100Ill/h(湿温低温变换技术(专利号:ZL200910227101.i)。基,相当于10万t/a合成氨的能力)。“醇改氨”项目从2013年6月5日开始,7月14取消原变换流程中进系统冷凝废锅,将原变换炉日完成硫化,7月15日接气试运行。现装置已正常生改作净化预变炉。产一年多,各项指标都达到了预期目标。2.2改造后的变换流程改造后的变换部分工艺流程示意图见图l。从气1原变换单元运行状况化工段来的3.75M

4、Pa、210℃的饱和水煤气(含C0体积分数约43%),进入变换系统人口气水分离器,分离原变换单元有两套并联运行的变换装置,每套变掉气体中的水分后,补入过热蒸汽,使水气比达1.6换装置甲醇产量是10万t/a,即煤气进量10li00进入热交换器壳程,与管程的260oC变换气换热后,m。/h,汽气比I.36,运行压力3.7MPa。原设计每套变温度达到240℃,进入净化预变炉(原变换炉),气体换装置出口cO体积分数为17%~19%,变换工段前工经过净化预变炉净化、且变换掉5%左右c0后,温度序为4.0MPa的水煤浆气化。进变换系统的煤气成分达到250℃,进入等温低温变

5、换炉进行等温变换反见表I。应,变换后气体中cO体积分数降至约1%,温度260表I进变换系统煤气成分(干基)%℃,进入热交换器管程换热。从热交换器出来的变换『H2C0CO2N2CH4+ArH2sCOS气进入变换气废热锅炉管程,与壳程的脱盐水换热I后,温度降到180℃左右,同时在变换气废热锅炉壳l36·4742·3520·600·120·130·320·O1程副产1.0MPa~1.3MPa蒸汽,变换气进入锅炉给水收稿日期:2014—09—28作者简介:李化民(1964一),男,山西临猗,工程师,1985年毕业于运城师专物理系,长期从事化T生产管理工作,E-mail

6、Lywxdl234@l63.com。3O一煤化工2015年第1期外送中压3.9MPa蒸汽过1一气水分离器2一热交换器3~净化预变炉(原变换炉)4一变换气废热锅炉5一锅炉给水加热器6一汽包7一汽包给水预热器8一等温低温变换炉9一脱盐水加热器10一脱氧槽11一变换气冷却器12一变换气分离器图1改造后的变换部分工艺流程示意图加热器管程,换热后温度达到170℃左右,进入脱盐表2“醇改氨”装置新增及改造设备统计水加热器管程,换热后进入变换气冷却器,降温至35℃~设备名称规格(内径×高X壁厚)/咖40℃,进入变换气分离器,分离掉气体中的水分后,等温低温变换炉中2400X1

7、8945×42气体(组成:c01%、c0243.86%、H2s0.32%、H254.97%)汽包1600×6231×26送至脱硫工段。高压脱盐水加热器(@i200~7382x脱盐水流程:从合成工段来的脱盐水首先进入脱筒:4。;封头:42)盐水加热器,经换热升温后,温度达到8O℃左右进人汽包给水预热器(利旧)1100×4744×28脱氧槽,在此脱氧后,经锅炉给水泵加压至4.6MPa变换气分离器(利旧)1800X5550×30左右,送至锅炉给水加热器,经换热升温后分两路,一路送至等温变换汽包,另一路送至变换气废热锅炉。2.3改造后的运行状况“醇改氨”装置需新增及改

8、造的设备见表2。“醇改氨”装置运行后变

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