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时间:2020-03-26
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1、蒋海勇王际君:某机型连杆断裂故障分析37某机型连杆断裂故障分析TheCauseofConnecting——rodFracturedinDurabilityTest蒋海勇王际君(一汽海马动力有限公司)[摘要]某路试车试验过程出现发动机缸体破洞,连杆断裂,活塞破碎等故障。经分析推断,故障是由连杆断裂引起。针对相关问题,制定相关对策。[关键词]缸体漏油活塞连杆断裂探伤Keywords:BlockLeakagePistonConnectingRodFractureFlawdetection1故障概述某路试车高环路段行车时,故障灯闪烁,机油压力报警灯常亮,停车熄火
2、两分钟后重新启动,发动机无法正常运转,且伴随着‘铛铛’异响声,打开发动机仓盖检查发现,空调压缩机及发动机下挡泥板上有较多机油,挡泥板上有缸体碎片,发动机一缸缸体破裂。分解发动机检查发现,一缸缸体破裂,连杆断裂,活塞环组破碎,连杆瓦全烧,曲柄臂发黑受损,如图1~4。■l图2图3图42故障分析很明显,缸体破洞因连杆断裂引起。而引发连杆故障可能原因有:缸内进水,气门及正时问题,活塞组件问题,连杆螺栓问题,连杆瓦问题,连杆本身问题等。现逐一分析:2.1缸内进水因缸内进水,液体不可压缩性,会导致压缩比激增,连杆受力异常。分解发动机检查,气缸密封垫无异常,密封带完好
3、,即便缸体被打破洞,但水套无损坏,油底壳机油没有乳化,无缸内进水迹象。因此,排除该问题。2.2气门及正时问题因正时不对,或者气门头部脱落,会导致气门顶撞活塞,连杆受力异常。发动机已正常运行近6万公里,初装配正时不可能错误。分解发动机检查,正时链条长度合格,气门头部无脱落,无碰撞可能。因此,排除该问题。2.3活塞组件问题因活塞破裂,环卡滞,导致连杆受力异常。活塞化学成分检测如表1,合格。袁1化学成分(%)活塞材料SiMgFeCuNi标准11.O~13.00.7~1.3<0.80.8~1.3O.8~1.5实测12.30.80.41.1活塞硬度检测61HRB,
4、满足设计要求。活塞低倍组织:分散性孔洞为1级(如图5),集中性孑L洞2级(如图6)。显微组织:共晶组织338内燃机与配件2015年第1期级(足铝要求活塞销金相组织为回火马氏体,如图9,满足要求。且活塞销材料为合金钢,结构强度远在铝活塞之上,因此,活塞销不可能先裂。根据故障现象,缸筒光亮,无划伤痕迹(如图1),说明活塞环无卡滞,活塞也不可能先裂。若活塞先裂将会发生之前分析案例之情况,活塞销划伤缸筒,如图10。(详见本人2013年度论文一《某机型活塞台架试验碎裂问题分析》)。幽9~古垂{自金丰目绀Lu,崮lo综上,活塞组件检测项目合格,根据故障现象,也不会先
5、有问题,属被动损坏。2.4连杆螺栓问题因螺栓松脱或者断裂,导致连杆受力异常。连杆螺栓拧紧是采用扭矩+转角法,所加紧固轴力已至塑性域,拧紧方法比较可靠,分解检测其它缸螺栓力矩均正常,无衰减,且该发动机已运行近6万公里,因此螺栓发生松脱的可能性较小。螺栓硬度38HRC,在标准36~42HRC范围内,满足要求。螺栓抗拉强度1270N/ram2,满足高强度螺栓12.9级之设计要求:螺栓脱碳层深度7~10um,如图11,满足设计要求。螺栓金相组织为回火索氏体,组织级别1级,如图12,满足要求。断口断裂,综上,连杆螺栓各项检测合格,螺栓断裂属被动损坏,螺栓本身无问题
6、。2.5连杆瓦问题因连杆瓦剥落,过度磨损,油膜破裂,连杆受力异常。连杆瓦化学成分检查合格,如表2。表2化学成分(%)c瓦背材料MnPSFe标准C:≤0.15≤0.6≤0.03≤O.05余量实测0.04O.08O.0120.009检测其它缸连杆瓦硬度显示:合金层硬度为55HV0.2;钢背层硬度为217HVo2;满足设计要求。故障前一周,发动机技术人员赴试验场检查异响问题,对油底壳机油做过检查,发现并无碎屑,根据以往烧瓦经验,烧瓦可在油底壳检查到铝屑等杂质。同机型发动机后续台架试验72hr时,又发生一缸缸体破洞,连杆断裂,活塞破裂等故障,缸筒无划伤,连杆断口
7、平整,如图15,连杆为同批次。故障现象与路试机极为相似。但一缸连杆瓦除挤压变形外,无剥落和异常磨损,如图16。图J5图⋯综上,说明连杆瓦不会有问题,连杆先断可能性极大。■一黑一一一蒙一蒋海勇王际君:某机型连杆断裂故障分析392.6连杆问题2.6.1连杆设计强度a)连杆杆身疲劳强度计算,安全系数1.88,判定ok,如表3:表3项目/参数符号/公式单位数值备注最大往复部F㈣=T(£,2/g。(1+I/2A)惯性力Xmf阿^∥1122.70=0·爆发荷重C=rrB2xP/400kr.f一2986.6最大压缩荷几~=0.9F。。+Ckef—197620=20-计
8、算重与判连杆部振幅广=0±(23F。。一3C)/8Ⅳ1442.8MMC定荷重实际
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