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时间:2020-03-24
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1、·塑料注射模技术·基于CAE的外壳件优化设计陈洪土,曾向彬广州市今明科技有限公司(广东广州510663)【摘要】近年来,CAE有限元分析快速发展,它改变了传统机械加工的粗放型发展模式,在先进制造业中起到重要的作用。本文以一款中等复杂塑件为主线,浅谈了一些CAE分析的基本流程,介绍了CAE在模具优化设计中的基本过程,以获取更高的性价比。关键词:CAE;有限元限分析;模具设计;优化设计中图分类号:TQ320.66文献标识码:BOptimizationDesignoftheCasingPartsBasedonCAE【
2、Abstract】Inrecentyears,therapiddevelopmentoftheCAEfiniteelementanalysis,ithaschangedthetraditionalextensivedevelopmentpatternofmachining,playsanimportantroleinadvancedmanufacturingindustry.Inthispaper,theauthortakesamoderatelycomplexproductasthemainline,disc
3、ussessomebasicflowCAEanalysis,introducedtheCAEinthemoldoptimizationprocessdesign,inordertoobtainahigherprice.Keywords:CAE;finiteelementlimitanalysis;molddesign;optimizationdesign1塑件分析模具温度:90℃。图1所示塑件为当前较为流行的一款验钞机外壳,外表穿插位较多,内部筋位稠密,且成品装配有其2CAE分析前处理及相关数据它小零件,还接有
4、线路等。由于塑件自身性能要求,2.1一般CAE分析的流程需要强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小的材料,(1)实现网格划分:创建塑件、浇注系统、冷却系所以采用工程塑料——PC(聚碳酸酯)。与此同时,塑统等网格单元。件结构复杂,旨在CAE软件技术上分析它的动态充填(2)CAE有限元分析:读取前面网格单元,设定好情况,以达到优化目的;此外,本模具结构较为复杂,成型条件,执行分析,以获得判断充填、保压、冷却、翘四周均有侧向分型机构,在复杂的模具情况下,分析曲等结果数据。塑件及模具结构性能,找到较好方案,达到优化设计2
5、.2流道配置的目的。流道配置如图2所示。塑件尺寸:长:225mm,宽:143mm,高:97mm,最2.3冷却水路设计大壁厚:2ram。塑件冷却水路比较复杂:①定模采用3条循环回成型条件:充填时间:2.054Sec;熔胶温度:305℃;转水路;②动模考虑到结构多,采用隔水片形式冷却;《模具制造}2014年第3期·65··塑料注射模技术·~一魈.T』l—t口_叵口I1匡
6、曰【口,__口_1_lⅡ日∞,f.一L__一日_L』口上{日叮,口A口,口同I,回国口___]}三_l]l142一一闰1塑件结构④四J占J滑块机构
7、匀有水路,如7所示。b.基于四周滑块特点,冷却系统的改良对塑件品质的改善有重要影响作用。原先四周滑块没开设水路,改良后为滑块匀开设水路。(2)原始数据分析里,在填充分析过程中,原本塑件充填时间约为2.194s,产生较多的缝合线,并结合比较等位线和剪切应力的情况。(3)原始数据分析里,冷却分析过程中,冷却时问过长,且四边表面局部温度过高,容易引发局部收缩、变形等问题。(4)原始数据分析里,翘曲分析过程中,总变彤量网2浇注系统过大,导致整体变形翘曲,从而影响件质量。4设计变更后与模拟分析3原始设计分析与重点比较范围
8、(1)设计变更的方向与原l大J说}J月。(1)分析项H与内容。原始没计问题点:6A进充填流动模拟结果不平基于件特点,重点探讨下两方面问题:衡;充填缝合线、时间过长等。a.丛于i板模特点,对结构复杂塑件多点进浇优设计变更方式:改变浇N个数,保证塑件质量;完化设i1‘,}lI原先6个进浇点优化为4-f。·66·《模具制造》2014年第3期·塑料注射模技术·善塑件四周降温措施,改善南温度变.-.-化过大导致系列问题产生(2)充填分析结果比较——缝合线分布本塑件为有不同方向移动的熔胶产生汇流,同时有孑L、镶件、多重浇口
9、原I大】,或肉厚变化而产生竞流效应现象,造成缝合线变更设‘后,效果明改善.如图3所示原始没{变更设计厉(3)充填分析结果比较——不同时段填充。从25%5()%~75%~100%4个不%同时段填充过程表明:原始设计进浇不平衡尼为突}{1,在变更设计方案后,得以明显改善,如图4所示。(4)充填分析结果比较——等位线:从等位线流动过程看,发现塑件并未产生结合线尖锐的等位线,表示这种设计符合无
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