降低化木车间蒸煮粗渣率技术方案.doc

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1、降低化木车间蒸煮粗渣率技术方案目标:蒸煮粗渣率控制在1%以下(目前均值1.7%)项目负责人:陈志鸿项目小组成员:周国熙、欧阳方俊、崔华娜、蒸煮工段长项目实施方案沅纸化木车间,采用立锅蒸煮杨木化学浆,采用直接通气方式。蒸煮成浆硬度控制在16-17KMnO4值。目前粗渣率均值为1.7%,最大为5%,最小为0.5%。每天粗渣量1.5-2吨。需要进行回煮。增加了碱耗和汽耗。若将粗渣控制在1%以下,每天可多产浆0.5-0.7吨,节约成本2000元。月降成本6万元。减少蒸煮粗渣率的主要采取适当措施是提高蒸煮的均匀性,适当降低成浆的硬度,从而使粗渣率降低,而不损害浆的强度。一、提高木片

2、的合格率1.加强进化木车间的原料管理,尽量减少松木皮、杉木皮的使用所引取蒸煮工艺的波动。2.对削片机刀片及时检查更换,提高削片的合格率3.强调用好木片筛和再碎机。对木片筛和再碎机参数进行调整,对设备更新维修。4.对木片进行预浸。二、提高蒸煮的均匀性1.工艺调整优化。适当加大液比,增加药液循环量,增加小放气次数。适当延长一次升温时间,由目前的1h增加到1.5h.1.采用蒸汽装锅,提高木片的温度,加快药液的渗透。增加1台蒸汽装器,1台抽风机。3采用蒸煮助剂,选择AQ和表面活性剂复配型助剂,提高药液的渗透性。增加2台计量泵。4采用污热水回收的热能提高碱液的温度。增加1台碱液换热

3、器。5恢复药液预热器。恢复间接加热。先恢复1台,再恢复其它3台。一、投资估算预计投资30万元。投资回收期半年。陈志鸿2010-11-26

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