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《抽蓄电站机组“轴系摆头”的原因分析及处理.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、第l7卷(2015年第9期)电力安全技术J抽蓄电站机组“轴系摆头’’的原因分析及处理刘春膏,王立勇,许峥(吉林松江河水力发电有限责任公司,吉林白山134500)[摘要]针对抽蓄电站机组存在轴承摆头现象,分析了机组运行时的摆度数据,指出热胀导瓦间隙的变化是发电机上、下导轴承的受力变化的原因,并结合现场实际各工况数据进行综合分析,给出了相应的处理措施。[关键词]抽蓄机组;“轴系摆头”;轴瓦间隙0概述幅为80m;下导轴承摆度由开机时的410um降为125um,降幅为285m。图1是该抽蓄水轮抽蓄电站机组摆度大多存在“摆头现象”,即发电机组空转时的轴系姿态,机
2、组轴线弯折,已呈上导摆度大,下导摆度小,轴系的整体姿态呈“哑铃”“哑铃”型。型,这是ALSTOM设计体系各型机组的普遍特征。经检查,机组发生轴系“摆头”现象的主要原产生这种现象的原因是多方面的,机组结构设计不因是:上导轴承热胀增大了轴瓦间隙,造成发电机合理、盘车要求不严等对机组摆度影响较大。上、下导轴承的受力发生较大变化。1“轴系摆头”数据及原因2解决措施某抽蓄水轮发电机组启机空转运行近100rain,2.1调整机组轴线在此过程中上、下导轴承的摆度变化最为明显,上对比机组轴系盘车数据结果,相对下导摆度,导轴承摆度由开机时的250m增至330m,增分析上
3、、下导摆度是否符合运行要求。如不符合,赣希蝽希赫赫#攀精棒荣毒臻{I誊苷帮赫替赫警鞲精鞲精ee臻赫精稚精瓣精稚谁赫赫赫稚椿耩替鬻臻臻辩特精椿精椿稚赫赫鞲特鞲棒糖谁赫摊辩稚稚耩稚替鞲帮鞲辨豢赫臻特棒豢赫#{I}豢毒帮#jI}豢动作报文。5结束语以A相重瓦斯动作为例,经l049InS延时跳开5022开关,经1062ms延时跳开5023开关,本文实施的加延时跳闸措施,是针对区外故障经1074ms延时跳开2号主变变中2202开关,经易发生误动作的待定主变。该500kV主变重瓦斯l077ms延时跳开2号主变变低302开关,符合重保护经1S延时跳闸改进后,降低了区
4、外故障引起瓦斯保护经lS延时动作跳闸要求。重瓦斯保护误动的风险,提高了主变运行的可靠性。4.2故障录波验收分别短接A相,B相,C相本体重瓦斯接点。以A相重瓦斯动作为例,录波器录到“本体重瓦收稿日期:201504—27。斯动作”变位,并经l045ms延时跳开5022开关,作者简介:经1060ms延时跳开5023开关,经1072ms延时陈星霖(1991-),男,助理工程师,主要从事继电保护维护工跳开2号主变变中2202开关,符合本次本体重瓦作,emafl:195638012@qq.com。斯保护经1s延时动作跳闸要求。宋传盼(1985一),’男,工程师,主
5、要从事继电保护维护工作。一一
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