主机推力瓦磨损的原因分析.pdf

主机推力瓦磨损的原因分析.pdf

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1、S电力安全技术第15卷(2013年第6期)主机推力瓦磨损的原因分析袁满,马辉平(湖北华电襄阳发电有限公司,湖北襄阳441141)某电厂装有4台300MW机组,2012-05—06,共冲转打闸4次,对油质颗粒度的增加有一定影响。4号机组在启动并网后带225MW负荷运行,因润(3)中压主汽门关闭,机组保护未动作,机组滑油油质不合格,轴向位移保护动作,导致机组跳负荷由225MW降至55MW,推力瓦温快速上涨闸推力瓦磨损。且超过规程规定值,亦无相关保护动作,最终仅通过4号机轴向位移大保护动作跳机。如果是中压主1事件经过汽门关闭,直接动作于跳机,或者是推力瓦温度高直接动作于跳机,此次事件均不会造

2、成如此严重的2012-05-04,4号机组冷态启动,09:06首次后果,说明保护逻辑还有需要完善的地方。冲转,转速为1000r/min,因振动大打闸停机,(4)运行人员就地巡回检查质量不高,监盘不经过共4次冲转(前3次因振动大打闸停机),至认真。4号机一次安全油双联滤网堵塞长达3.5h,17:56升速至3000r/min,机组定速后振动情况运行人员就地检查时未及时发现,且也未及时发现良好,18:50机组并网运行。23:20运行人员发现机组甩负荷后推力瓦温度由正常运行时的55℃快4号机1,2号中压主汽门同时关闭,4号机负荷由速上升至最高值l15℃的异常状况,因此没有能够225MW突降至5

3、5MW,4min后4号机“轴向位将隐患和缺陷消灭于萌芽状态。移大”保护动作跳闸。20l2—05—05T00:l0,经现场初步判断,中压3纠正及预防措施主汽门关闭的原因为:一次安全油双联滤网堵致压差大,一次安全油压降低导致隔膜阀上压力下(1)立即对1~3号机组的润滑油质进行取样降,隔膜阀下二次安全油压降低,导致中主门关分析,并对全厂油系统进行一次全面的检查,加强闭。4号机高压缸单独进汽,中、低压缸无蒸汽了对设备异常情况的掌握,’完善了油质周查规定。运行,轴向位移大动作跳闸。经查,23:23推力瓦(2)完善了保护逻辑,运行中当两侧主汽门同非工作面靠机头侧多个瓦块(共11个)温度由事时关闭,

4、直接动作于跳机,并使推力瓦温度超过故前的55℃左右突升至100℃以上,1,2,5,690℃光字牌发报警信号。同时,对1~3号机的保号瓦块分别达到109~℃,106.6℃,105.4℃,护逻辑也进行相应更改。115.6℃,分析判断为非工作面瓦块烧毁。(3)针对润滑油颗粒度大而堵塞一次安全油双联滤网的问题,增加了一次安全油压低报警信号,2原因分析以方便运行人员及时发现异常并作出正确判断。(4)运行人员将一次安全油滤网切换纳入定期(1)主机润滑油质不合格是此次主机推力瓦磨工作中并每周对滤网切换1次;检修人员负责办理损的主要原因。事后对4号机组润滑油箱底部、冷工作票对滤网进行清洗,并保证备用滤

5、网清洁可用。油器出口分别取油样分析,主油箱底部润滑油颗粒(5)加大事故处理能力的培训力度,做到“举度为10级,冷油器出口润滑油颗粒度为1l级,均一反三”,加强运行、检修人员对设备检查的力度,超过规程规定值。力争做到隐患早发现、早排除,从而确保机组安全(2)机组启动时间较长且启动中振动不合格,稳定运行。(收稿日期:20130202)一9一

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