一体化技术处理脱硫中毒浆液.pdf

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1、第37卷第5期华电技术V0l_37No.52015年5月HuadianTechnologyMav.2015一体化技术处理脱硫中毒浆液杨用龙,苏秋风,王丰吉,张杨,王建峰,朱跃’(1.华电电力科学研究院,杭州310030;2.浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,杭州310027)摘要:分析了石灰石一石膏湿法烟气脱硫系统浆液中毒的原因,通过试验提出了一体化技术处理脱硫中毒浆液的方法,采用该方法可以实现中毒浆液完全有效利用。关键词:湿法烟气脱硫;一体化技术;浆液中毒;脱硫效率;浆液利用中图分类号:X701文献标志码:B文

2、章编号:1674—1951(2015)05—0070—02源浪费,增加运行成本,还会引起环境污染。虽然有0引言少部分火电厂通过运行调整、化学处理等方法解决随着国家环保政策的日益严格,大部分在役和了自身的浆液中毒问题,但这些方法针对性较强,适新建火电机组都配备了烟气脱硫装置,以保证锅炉用范围较小。烟气达标排放。目前,应用最广泛的烟气脱硫工艺2一体化技术是石灰石一石膏湿法脱硫工艺。该工艺以石灰石浆液作为二氧化硫吸收剂,但在脱硫系统运行过2.1技术原理程中会出现脱硫浆液中毒的现象。脱硫浆液中毒后对于I类浆液,一体化技术主

3、要体现为在同一脱硫效率下降,脱水系统无法正常运行,石膏含水率装置中完成中毒浆液的储存、调质、浓缩过程。脱硫增加,呈稀泥状J。本文对脱硫浆液中毒的原因进浆液中毒后,通过浆液排出泵把中毒浆液输送至事行分析,并提出处理方法。故浆液箱,中毒浆液储存在事故浆液箱,通过改变中毒浆液pH值来调节中毒浆液的脱水性能,主要化1脱硫浆液中毒原因及处理学反应过程如下:,1.1原因分析Ca+2OH一一Ca(OH)2J,(1)脱硫浆液中毒的原因基本上可以概括为石灰石Mgn+2OH一一Mg(OH)2,(2)盲区、浆液密度高、粉尘含量高或重金属

4、离子浓度Al。+3OH一—A1(OH)3,(3)高、氧化风量不足、工艺水水质差、氯离子浓度高、氟2F一+CaCaF2,(4)铝离子浓度高、石灰石品质差及浆液含油等。在上2HSO3一+O22H+2SO4,(5)述原因中,氧化风量不足、工艺水质差、浆液密度高Ca+SO4+2H2OCaSO4·2H2O,(6)等,可通过增加氧化风量、提高工艺水质、改变供浆M+xOH一—M(OH),(7)量或及时排石膏等方法解决,氟铝离子浓度高、浆液式(7)中:M为重金属离子。含油等,则需要通过其他方式解决。根据上述浆液将pH值调整至7~1

5、0后,大部分金属离子都中毒原因可将中毒浆液归为两类,即非含油中毒浆形成沉淀,有利于提高中毒浆液脱水性能。液(I类浆液)和含油中毒浆液(II类浆液)。对于II类浆液,一体化技术主要体现为在同一1.2常用解决措施装置中完成中毒浆液的储存、静置、除浮油、破乳、絮目前,脱硫浆液中毒后,不管是I类浆液,还是凝沉淀过程。通过静置使中毒浆液油水分离,撇除II类浆液,普遍采取的措施是浆液置换,用新鲜浆液的浮油直接回收利用,加入破乳剂使浆液中分散的逐步替换中毒浆液,替换下来的中毒浆液有些用来小油滴失稳、并聚,然后加入聚丙烯酰胺(PA

6、M)等冲洗灰渣,有些直接通过抛弃管线抛弃,有些则少量有机絮凝剂,在絮凝剂的作用下生成沉淀。多次地返回脱硫塔慢慢消化。这些做法不仅造成资一体化技术实施过程可在事故浆液箱中完成,收稿日期:2014—09—02;修回日期:2015—03—20不需要新增处理设施。基金项目:中国华电工程(集团)有限公司科技项目(CHEC—2.2工艺流程KJ一2015—46)I类浆液处理工艺流程:中毒浆液经泵输送至

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