脱硫系统浆液中毒及调整措施

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1、湿法脱硫浆液中毒原因及调整防范措施湿法脱硫系统存在浆液“中毒”现象,就此问题脱硫运维部做如下预防和解决措施:名词解释:浆液中毒。吸收塔浆液中毒是指:在入口SO2总量不变的情况下,脱硫效率迅速下降,检查分析仪CEMS正常。在高密度高流量的进浆量,也无法控制脱硫效率下降。吸收塔浆液中毒的现象:1、 吸收塔反应闭塞,吸收塔PH无法控制,于5.9左右且在供浆量较小或不进浆的情况下,PH下降缓慢甚至不下降。2、 脱硫效率明显下降,低于90%。3、石膏呈泥状,品质变差,无法脱水。4、 吸收塔浆液无法沉降。5、吸收塔浆液中毒的原因。6、 为分析中毒原因,取吸

2、收塔浆液样化验,如表1。从表中分析,可以发现浆液中的CaSO4·2H2O偏低,CaSO3·1/2H2O、CaCO3 偏高。根据运行状况,近期硫份偏高,为保证负荷率,保证出口排放SO2达标,                         表1浆液异常时化验主要参数PH值密度/g/LCl-/mg/LCaSO4·2H2O/%CaSO3·1/2H2O/%CaCO3/%6.101171.11590.154.517.6824.965.91185.31672.456.2722.9413.71二、调整措施在脱硫浆液中毒后,只有在运行的过程中才能调整相关参数,

3、采取补救措施,我们及时采取了相关方案调整:1、适当供配石灰石浆液,降低PH值,大量置换浆液(约50小时),增大脱石膏量。待脱水正常后,对浆液做化验分析,指标合格后重新加入石灰石浆液的加入量,使PH值逐步上升,脱硫率缓慢回升;2、增开氧化风机,加大氧化量,进一步增强吸收反应; 3申请烧结机组负荷降低,减少SO2进入脱硫系统量,4根据化验结果,加强废水排放,降低吸收塔中的氯离子含量和重金属含量。三、防范措施1、密切监视车间原料配比,对于影响或抑制脱硫浆液反应成份,及时汇报相关部门领导,停配或调整配料,做到早发现、早处理。2、关注运行中的烟尘含量,必

4、须确保主电除尘器正常运行出口粉尘必须<150mg/m³,当烟尘超过150mg/m³时必须联系车间对电除尘进行仔细检查,当问题严重时,应选择停机处理。3、定期对脱硫浆液进行置换外排。4、运行中加强石膏保持低密度运行同时应连续排真空滤液和废水。5、确保氧化风充足,加强石膏速度形成。6、通过取样化验浆液品质。7、每班对吸收塔浆液取样沉降观察。若出现吸收塔长时间维持高PH运行、入口硫份过高、进浆量过多,需增加吸收塔取样次数。做到提前发现,提前控制。

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