热电分厂掺烧褐煤规定(试行)

热电分厂掺烧褐煤规定(试行)

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1、热电分厂掺烧褐煤规定(试行)2×300MW发电机组掺烧劣质煤工作,是京唐公司给能源与环境部热电分厂提出的节能降耗新课题。为了将此项工作做好,结合我厂没有掺混设备,褐煤种与原设计煤种相差较大的实际情况,拟采用分磨上煤,炉内掺烧的方式。在C磨煤机单独燃用褐煤,其它磨煤机仍然燃用正常烟煤煤种。为了保证试验顺利、安全过度到生产过程,先在C磨煤机掺烧少量褐煤,在锅炉各个系统运行正常前提下,逐步提高磨煤机出力,直到提高C磨煤机到最大煤量。在掺烧操作过程中应做好以下监控调整工作:一、输煤系统运行调整1、为保证煤场储备合理,煤场存放和上煤实施方案:卸煤过程,详细了解掌握所来煤

2、种,按煤种分料条科学堆放,避免掺混,达到高、低热值煤分开堆放并做好标识牌。严格按照生产调度组织上煤避免上错煤种。2、强化煤堆监测和温度测量等日常工作。3、煤场存放褐煤时间不得超过一周,根据燃用量严格执行计划、采购,磨煤机、煤罐、煤斗等中间载体间,只能停放更短时间,皮带上煤时必须用完即清理。4、上煤时精确掌握优、褐煤仓料位情况,先上褐煤,后上高热值煤,做到上煤量准确,避免皮带上存煤情况发生。5、上煤过程确保犁煤器严密可靠,避免由于犁煤器故障造成10#仓掺入褐煤,引起原煤仓自燃、锅炉燃烧不稳等情况发生。6、褐煤水分较大、粘性大,由于天气情况来煤水分过大时,禁止直接

3、上煤,应堆至煤场进行晾晒处理,避免煤仓发生堵煤,上煤按照吃旧存新的原则。7、褐煤挥发分较高易自燃,储煤过程做好消防工作,严禁自燃原煤上皮带造成皮带损坏。8、上煤皮带、通廊每天清扫、水冲洗一次,做好消防工作。9、每周对皮带秤进行一次校验(公司首自信规程规定),运行人员做好校验记录,确保计量精准。10、加强与集控联系工作,随时掌握煤仓料位和制粉运行情况,做好上煤时间、上煤量的预判断。11、做好原煤统计工作,及时汇报高、低热值煤储煤量,做到数据及时准确。12、检修期,动火做好相关措施,严禁明火;检修后,一定要走一下皮带。13、每班对输煤通廊巡检一次,发现异常情况及时

4、处理。煤仓料位、上煤量、上煤时间对照表:煤位M1上至62上至63上至64上至65上至6上煤量T92.785.373.0056.643.7时间min11.12410.2368.766.7925.244此表上煤量按500t/h计算,料位计量偏差较大,应以实际料位为准。二、制粉系统运行调整(防自燃)1、褐煤属易燃易爆煤种,运行中控制煤粉细度,在飞灰含碳量不超标的情况下,适当增加煤粉细度(R90=35~40%左右),可减少煤粉与空气的接触面积,对控制煤粉自燃有一定积极作用。2、为防止煤粉管内出现水使煤粉管堵塞,磨出口温度不得低于60℃。3、保证石子煤刮板间隙适当,不变

5、形,隔离门严密,并加强对排渣工作的监督、管理工作,排渣要及时,避免石子煤渣箱堵塞、着火,石子煤系统重点定期检查。4、褐煤挥发分较高,容易造成煤粉在制粉系统内受热发生自燃。试验期间燃用霍林河褐煤,为确保劣质煤制粉系统运行参数稳定,减少调整操作,褐煤制粉系统不参与DEB燃料调节。按照试验方案逐步增加磨煤机出力,一次风量随之增大,其风煤比较其他磨煤机要大,控制磨煤机出口一次风温度应维持60~70℃,避免煤粉自燃和爆炸。5、磨煤机入口风温控制,由于褐煤水分较高,需提高干燥介质温度,运行中需降低冷一次风门开度,确保制粉出力。6、为防止制粉系统爆炸事故发生,烧褐煤的C磨煤

6、机出口温度跳闸值应由120℃修改为90℃。7、褐煤易燃易爆,给煤量应控制在15~35t/h左右,燃用褐煤的磨煤机增加负荷时,先加风量后加煤量,反之先减煤量,后减风量,保证磨煤机不堵煤。磨煤机出口温度都需要大于60℃,否则说明褐煤的掺入比例过太大,实际出力应按机组负荷与制粉状态而定,确保机组安全稳定运行。8、掺烧褐煤的磨煤机在启动前禁止长时间通风,启磨时出口温度不得大于80℃。9、蓬煤、断煤、皮带打滑等故障情况下,要加大冷风通入量,减少热风量,保证磨出口温度不大于80℃。10、严禁在运行的制粉系统上动火工作,在停运设备上进行动火工作时,必须将此设备积粉清扫干净,

7、并采取可靠的隔离措施。11、加强磨煤机出口风管温度的检查,特别是对磨煤机顶部磨出口各风粉管的温度进行检查,若发现制粉系统有自燃现象时要及时停磨处理。12、磨煤机正常停运操作:a)燃用褐煤的磨煤机正常停运时,为避免褐煤煤仓自燃,应先将褐煤煤仓烧空,关闭给煤机入口门,敲打落煤管无煤并走空皮带,检查给煤机底部干净无存煤,停运给煤机。b)关小热风门,开大冷风门,控制磨出口温度在65℃以下,吹扫10~15分钟左右,保证磨煤机内煤磨干净,积粉吹扫干净。c)关闭磨入口冷热风调门及热风隔绝门,停止磨煤机。d)彻底排尽石子煤,关闭石子煤排出隔离门和石子煤斗排出门。e)磨煤机正常

8、停磨时,停运时间不应超过3天,若制粉系

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