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1、中油公司2007年检修总结2007年6月14日一.基本情况:催化装置于2007年6月8□停工,停工时间为5天,同时一公司施工人员开始配合拆装盲板,6月13口检修工作全面展开,6月31口检修结束并清扫现场,6月3日启动备用主风机,进入开工程序。6月9日主风机启动正常,整个检修期间常规检修项冃298项,完成100%,检修拆装盲板项冃87项,完成100%o大的技改项冃3项,完成100%。检修时间为19天,提前1天(原计划20天)完成任务。二.重点检修项目及检修中发现的重要问题:1.两器部分。1)待生立管更换:以往的生产及检修中发现待生立管和待阀阀头偏离严重,不能吻合,这次检修完成了对待生立
2、管的更换。检修过程屮发现,立管套筒以上部分弯曲,套筒以下部分正常,所以更换了上半段套筒。检修后立管和待阀吻合良好,达到了检修的冃的。2)翼阀:检修屮发现,沉降器四个翼阀均有不同程度的磨损,其屮东北向的翼阀舌板磨穿,其他三个翼阀磨损轻微,暂不影响使用。所以更换了东北向及其对称方向的翼阀。更换的翼阀委外修补。3)两器衬里:检查中发现两器内衬里局部脱落,尤其是再生器套筒衬里较为严重,在这次检修屮对这些衬里进行了修补。4)各级旋分器:经过内窥镜探测,未发现异常。5)检修过程屮发现,再生滑阀、待生塞阀阀杆磨损严重,更换了两个特阀的阀杆和填料,解决了口常生产的泄漏问题。另外,再生滑阀阀板磨损,联
3、系施工队对该衬里进行修补。2.外取热部分:主要更换了底部盘管及喷嘴,对于顶部取热盘管易泄漏处,采用补焊方式进行加固。3.塔器:在检修过程中,发现分馄塔塔盘磨损较严重,从上至下都有不同程度的磨损,尤其是底5层塔盘,塔盘磨损严重,浮阀大面积脱落,这和分憎塔屮催化剂磨损有关。最后主要是采用浮阀焊接加宽的方式,防止浮阀脱落。其它塔未发现问题。1.冷换设备检修中,共有4台换热器更换管束,35台换热器清理试压。其中发现E2203A—F、E2201AB腐蚀较严重,下次检修需要更换管束。而E2311检修过程中发现换热器管束泄漏,但该管束制作周期长,现在加盲板,等管束到后,进行更换,未影响正常的生产。
4、5机泵:主要对15台机泵进行的大的维护、维修或技改,其余机泵清过滤器、换润滑油。其中,P2209B(油浆泵)更换叶轮、密封。P2209C发现泵该衬里裂开,更换了泵盖、密封。P2501AB、P2204AB、P2205AB、P2309AB更换密封。P2211因流量低,进行了技改,更换新泵。P2208A更换泵盖、蜗壳。6.机组:1)气压机组:口常生产中,汽轮机汽封泄漏量大,直接影响到润滑油的质量,使润滑油带水,在这次检修屮,更换了汽轮机的汽封。气压机更换了轴端及级间密封,主密封更换成鼎铭密封(鼎铭密封为以前拆下维修好备用)。清理所有油冷器、过滤器、更换润滑油2)三机组:更换烟机转子、主风机
5、开盖检查。更换了烟机入口大下头、更换烟机入口膨胀节。清理所有过滤器、油冷器、补充润滑油3)增压机:更换气封,主轴、转子修复。解决口常生产中的泄漏严重的问题。清理所有油冷器、过滤器、更换润滑油。4)备用主风机组:开盖检查,清理所有油冷器、过滤器、更换润滑油。7、余热锅炉(技改项):在开人孔检查时,发现过热段及省煤器管束上有很厚的催化剂,并且在所有换热段上都有结垢现象,造成换热效果很差。清理了催化剂,并且更换的所有的吹灰器(原蒸汽吹灰更换成了激波吹灰),并在咽气入口增加了两个吹灰器。3.目前仍存在的问题1)E2203A—F管束腐蚀较严重,除E2203A更换了管束外,其它管束未更换。2)汽
6、轮机在检修后,存在若干问题,主要是现在试验油压无法卸掉,是一个隐患,这在汽轮机专项总结中有详细说明。3)分帼塔塔盘腐蚀问题较严重,需要在下次检修中更换所有塔盘。
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