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时间:2019-11-22
《一次调频反调及CCS负荷反调波动大的原因分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、A丽电力安全技术第l5卷(2013年第8期)率升高时,机组负荷降低。机组一次调频控制方向由图2可以看出,主汽压力(锅炉的蓄热)在正确,并没有出现“反调”的控制。从机组的实际一次调频动作时不断下降,是造成机组一次调频负荷来看,频率扰动时,机组的“出力初值”为“反调”的主要原因在CCS的调节作用下,机193.8Mw,“出力末值”为192.7Mw,“出力末值”组负荷208后恢复。从图2的汽机调门指令变化比“出力初值”低,但在“出力初值”时刻的电网来看,当频率降低时,汽机调门由57.24%上升频率并没有高过扰动前的频率,所以电网对机组的到60,01%;当频率回升后,汽机调门最低降到一次调频考核
2、为“反调”。即频率并未恢复至一次57.8%,高于频率扰动前的57.24%,机组一次调调频动作区外,仍然在机组一次调频动作的范围内,频控制并没有“反调”。机组的出力值就已经降到了比初始值还低,这是不合理的。正常隋况下,一次调频动作结束后,出力、频令值开始增加直至最大值,后期会存在机组出力值回主汽压力71~5—L1s.6_[===r_L1一落的现象,但是回落值在频率还没恢复前必须大于.75IIL—\厂_、。———J—_1,58.6515.4、rl-一“出力初值”,否则就会造成反调节。。L_机组一次调频控制是利用锅炉的蓄热来完成汽机调57.]L(r——————’、57_8r_,的,而蓄热的变
3、化又会影响机组的一次调频质量。-.一负荷L』_,』一在此次频率扰动事件中,电网频率由49.982Hz(对应转速为2998.92r/rain)降低到49.911Hz(对应图2韶关发电厂1O号机组一次调频动作过程转速为2994.66r/rain)时,机组负荷利用锅炉蓄热迅速由193.8Mw增加到197.4Mw(调差系数为分析图2可知,要避免机组出现一次调频的9.26%,1.08MW/(r/min))。在网内机组一次调“反调”现象,可以通过加速CCS的负荷闭环调节,频的共同作用下,电网频率由49.911Hz(对应转速多利用锅炉的蓄热,从而避免负荷降低过多。同时,为2994.66r/rain)
4、回升到49.963Hz(对应转速为还要加快锅炉燃料的调节,及时补充锅炉的蓄热。2997.78r/rain)。此时电网频率仍未恢复,仍在一从机组来看,机组一次调频控制方面没有问题,但次调频动作的范围内,但锅炉的蓄热已被之前的加是控制和最终机组的一次调频效果却是2个不同的负荷消耗掉了一部分,机组负荷降低的幅度比升高概念。不仅要一次调频控制正确,更重要的是机组时要大,实际负荷从197.4MW降到192.2Mw(调能够真正在一次调频的控制下实现有利于系统频率差系数5.99%,1.67MW/(r/min))。在结束点,电恢复的出力调整。网频率为49.953Hz,机组负荷为192.7MW(比1.3
5、对策及整改措施频率扰动前的193.8Mw降低1.1Mw)。如果机机组一次调频动作时,锅炉蓄热的变化会影响组负荷降低的幅度比升高时的幅度大,则会对电机组负荷的调节,而一次调频主要以开环调节为主网的频率恢复造成不利的影响,一次调频不如不(DEH),而且为比例有差调节(不等率的倒数即为动作。比例调节增益),锅炉蓄热的变化对机组一次调频单从“出力初值”和“出力末值”2点的机组的影响较大。实际负荷值来看,机组一次调频好像为“反调”;为减少锅炉蓄热对一次调频的影响,可采取以但从机组一次调频控制的过程来看,一次调频控制下对策和措施方向正确,并没有出现“反调”的控制,仅仅是减(1)采用主汽压力信号对D
6、EH的一次调频指负荷时一次调频的调差系数(5.99%)比加负荷时令进行补偿控制;’(9.26%)小。造成调差系数有差异的主要原因是加(2)增强CCS的负荷调节作用,在一次调频负荷持续的时间比减负荷持续的时间短,同时锅炉动作时,利用CCS的负荷闭环无差调节作用,减的蓄热也发生了变化。少锅炉蓄热变化对一次调频的影响;查看机组的历史记录曲线,汽轮机调门指令、(3)在出现类似的频率波动时,加强锅炉的燃主汽压力、负荷等信号的变化如图2所示。料调节作用,及时补充锅炉蓄热。一一
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